CFG樁工藝性總結報告

2021-03-03 21:24:10 字數 4445 閱讀 4980

目錄一、試驗目的 1

二、工程概況 1

2.1 cfg樁首件範圍 1

2.2 地形及地質情況 2

三、工藝性成樁試驗 2

3.1 樁首件目的驗證情況 2

3.2 試驗準備工作 2

3.2.1 施工用原材料及施工配合比選定 2

3.2.2 人員及機械裝置組織 2

3.3 試驗樁施工工藝控制 3

3.3.1 施工工藝流 3

3.3.2 施工方法 4

3.4 試驗過程 5

3.4.1 施工放線 5

3.4.2鑽機就位 5

3.4.3 成孔 5

3.4.4 樁長控制 5

3.4.5 混凝土灌注及拔管 5

3.4.6 移機 6

3.4.7 清土及截樁 6

3.5 cfg樁施工質量檢驗 6

3.5.1 過程檢測 6

3.5.2 施工後質量檢測 6

四、試驗總結 7

4.1 施工資料記錄 7

4.2 cfg樁施工過程控制 8

4.2.1 樁位放樣 8

4.2.2 鑽孔 8

4.2.3 混凝土灌注 8

4.2.4 清土 9

4.2.5 截樁 9

4.3 人員及機械裝置配置 9

4.3.1 機械配置 9

4.3.2 人員配置 9

4.4 樁身質量檢測 9

4.4.1 原材料的質量檢測 9

4.4.2 砼強度檢測 9

4.4.3 cfg樁樁徑檢測 10

4.4.4 cfg樁的樁身完整性檢測 10

4.4.5 cfg樁單樁或復合地基承載力檢測 10

4.5 工藝引數總結 10

五、cfg樁質量檢測報告 11

5.1 cfg樁砼抗壓強度檢測報告 11

cfg樁首件施工總結報告

根據設計檔案和規範的相關要求,我專案部二工區於2023年3月1日在dk261+833.5-842.5段路基進行了cfg樁工藝性試驗,該首件工程cfg樁已按照既定方案順利完成。

施工試驗樁的目的為了取得螺旋鑽cfg樁的施工經驗及相關引數,明確cfg樁施工作業的工藝流程、操作要點和相應的工藝標準,指導、規範cfg樁作業施工,以複核地質資料以及裝置、工藝、施打順序是否適宜,以確定混合料配合比、坍落度、攪拌時間等最佳的組合方案和各項工藝引數,以指導cfg樁大面積施工,確保cfg樁的施工質量。

路基工程cfg樁首件選取在dk261+833.5-842.5段,樁基深度範圍內地質為粉質黏土,每根樁徑0.

5m、樁長為15m,間距1.8m,採用長螺旋鑽機施工工藝。布置方式如下圖:

cfg樁試樁平面布置圖

地貌屬壟崗地貌,地形略有起伏,地勢平坦、開闊,在dk261+833~dk261+842.5段跨越魚塘,在進行施工前先對魚塘進行清淤回填處理。樁基範圍地質情況從原地面至樁底依次為:

1、腐殖土,層厚0.3m ;2、粉質黏土,硬塑,層厚2.5~35.

6m。1、確定施工裝置、施工順序、施工工藝及方法。使用長螺旋鑽機成孔及芯管幫浦送混合料灌注的施工方法,成樁速度快、質量比較好,適合本段cfg樁首件的施工。

2、確定了混合料原材料和配合比。混合料的各種材料技術指標均滿足規範要求,採用試驗配合比的抗壓強度滿足設計要求。

3、確定了相關引數。採用長螺旋鑽機時,幫浦送混合料配合比的坍落度控制在160~200mm,混合料攪拌時間控制在120s,拔管速度宜控制在2.5m~3m/min,可保證樁身質量。

3.2.1 施工用原材料及施工配合比選定

水泥: 湖北京蘭p.o 42.5水泥;

砂: 隨州萬店鎮興隆砂場;

碎石:隨州曾都區何店浪河採石場,規格為5~25㎜;

粉煤灰:桐柏東湖水泥的ⅱ級粉煤灰;

水:當地飲用水。

外加劑:中鐵十一局集團撫州工業分公司

試驗室配合比準備:混合料配合比為: 水泥:

粉煤灰:砂:碎石:

外加劑:水=205:100:

752:1128:2.

89:165;出廠坍落度控制在160-200㎜。

3.2.2 人員及機械裝置組織

(1)主要勞力組織,見表3-1

表3-1 主要勞力組織

(2)機械裝置配備,見表3-2

表3-2 機械裝置配備

3.3.1 施工工藝流

cfg樁長螺旋法施工工藝流程圖

3.3.2 施工方法

cfg樁施工採用長螺旋鑽機施工。鑽機就位後,啟動馬達,螺旋鑽桿鑽入地下,在鑽進過程中用線錘檢查鑽桿垂直度,鑽孔過程做好記錄,進入持力層時記錄鑽壓電流值。鑽至設計標高後,開始幫浦壓混合料,混合料下到孔底後開始均勻提鑽。

根據幫浦入混合料量控制提鑽速度,保證鑽頭矛尖始終埋在混合料中,以防斷樁。當現場混合料出現問題時,按下聯動開關按鈕,鑽機立即停止提鑽。

3.4.1 施工放線

路基施工區域範圍內場地開挖平整至設計樁頂標高以上50cm,採用22t壓路機進行碾壓密實,場地內橫向設定人字坡,坡度2%~4%,邊溝設計位置開挖臨時排水溝,便於排水。施工前按照樁位平面布置圖進行樁位放樣,樁位中心點用木棍插入地下,並用白灰明示,樁位偏差小於50mm。在兩側樁基範圍外適當位置,設定護樁,以便於施工過程中複核和恢復樁位。

3.4.2鑽機就位

做好鑽機定位,要求鑽機安放保持水平,通過駕駛室內橫向和縱向水平尺調節鑽桿垂直度,同時鑽桿頂部橫、縱向安裝線錘進行校核,確保鑽桿保持豎直,其垂直度不得大於1.0%,鑽頭對準孔位中心,允許偏差在50mm以內,鑽桿與鑽孔方向一致。

3.4.3 成孔

長螺旋鑽機成孔,一般先慢後快,避免形成螺旋孔,試樁鑽進速率按1m~1.2m/min控制,在施工時做好孔深和電流值記錄,成孔至設計深度,確保樁端進入持力層滿足設計要求,施工樁頂標高應高出設計樁頂標高0.5m,垂直偏差小於1%。

鑽渣全部為硬塑性粉質黏土,與地質報告相符。

3.4.4 樁長控制

以螺旋管初節法蘭盤為起點,在鑽塔上每隔1公尺用紅油漆做標記,根據動力頭位置相對的鑽塔標記控制樁長(在設計樁長位置綁上紅布條)。

3.4.5 混凝土灌注及拔管

成孔至設計深度後,現場指揮員應通知鑽機停鑽,先幫浦料,後提公升鑽桿,地幫浦壓力按5mpa,速率按按2.5m~3m/min控制,認真做好施工記錄,並保持連續灌注。當鑽桿芯管充滿混合料後開始拔管,嚴禁先拔管後幫浦料。

灌注混凝土至樁頂時,超灌50cm,以保證樁頂標高和樁頂混凝土質量均符合設計要求。施工前,用水泥砂漿濕潤管路。灌注混凝土前,檢查管路順暢穩固;cfg樁施工中,每台班製作2組砼試件。

3.4.6 移機

移機前對下一根樁的樁位進行清理辨識,確保樁位的準確性。必要時,移機後清洗鑽桿和鑽頭。

3.4.7 清土及截樁

1、灌注樁施工完畢後立即將樁帽頂多餘混凝土清除;

2、在成樁後7天截樁,避免了因樁身強度較大時截樁困難。

(1)清土採用小型機械裝置,人工配合,避免斷樁及對地基土的擾動;

(2)清土預留30cm人工清除,找平;

(3)清槽後採用環形切割機截樁,截樁至設計樁頂標高,並保持樁頂面平整。

3.5.1 過程檢測

(1)施工過程質量檢驗主要應檢查原材料的質量、施工記錄、混合料坍落度、樁位偏差、樁頂標高和樁體留置砼試塊。

(2)樁位允許偏差:0~50mm;通過線錘水平位移檢測,樁身傾斜不大於1%;鑽頭直徑50cm,保證樁體有效直徑不小於設計值。

(3)混凝土罐車從拌和站攪拌至運至現場用時1h5min,使用一車混凝土需要時間約1h30min,故配備2臺混凝土罐車能夠滿足施工要求。

3.5.2 施工後質量檢測

根據圖紙要求,施工結束,成樁28d後進行樁身完整性檢測。

(1)cfg樁混凝土強度檢測

成樁過程中,抽樣做混合料試塊,本次首件cfg樁共做2組標準砼試塊,標準養護,目前對其中1組試塊測定12d抗壓強度,試件抗壓強度為17.7 mpa(試件抗壓強度報告附後)。

(2)樁身完整性檢測

待28天後進行樁身完整性和單樁及復合地基承載力試驗。

表3-3 cfg樁質量驗收標準

(1)cfg樁首件記錄情況

(2)灌注砼拔管資料記錄

根據地質及機械效能情況,由上表試樁資料得出鑽機鑽進速度在該地層應控制在1~1.2m/min之間,幫浦壓5mpa,提管速度在該地層應控制在2.5~3m/min之間。

(3)混凝土配合比

cfg樁混凝土理論配合比為:水泥:粉煤灰:

砂:碎石:外加劑:

水=205:100:752:

1128:2.89:

165;水膠比0.54,坍落度要求為160~200mm,施工配合比為:水泥:

粉煤灰:砂:碎石:

外加劑:水=205:100:

791:1130:2.

89:124;水膠比0.54,出廠坍落度為200mm,施工現場實測坍落度為190mm,混凝土幫浦送性能良好,未出現堵管現象。

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