石方路基試驗段總結報告

2021-03-04 09:50:05 字數 3290 閱讀 7685

為確定石方填築的正確壓實方法,按照規範要求松鋪厚度施工,並得出施工機具的組合、壓實遍數,為以後路基施工提供現場質量控制依據,我合同段根據《公路路基施工技術規範》的要求,於2023年8月16日進行了石方路基試驗段的施工,於8月21日完成,現將試驗成果總結如下:

一、試驗段概況

石方路基試驗段選在k201+580~k201+720,料場選在k201+020~k201+210挖方段,該段為路塹挖方段,岩質部分為早元古代呂梁強風化花崗岩、中風化花崗岩(工程地質勘查報告)。開挖深度1.5m~10m,該段土石分界工作我部匯同駐地辦及總監辦已於09年7月25日完成,實測石方數量為69922.

6m3。

二、人員安排和分工

石方路基試驗段由路基三隊完成,專案總工徐仲春全面負責,孟憲莊負責機器人員的調配、協調。技術人員馬洪明負責試驗段的技術工作,質檢人員王治德、劉**負責質量檢驗、檢查,測量人員王軍、王西龍負責測量放線、松鋪係數、沉降量的檢測工作,試驗人員崔恩寧、程一桉負責孔隙率的檢測工作,安全人員陳宗國、周世一負責現場安全監督檢查。

主要施工人員配置表

三、投入機械裝置及檢測裝置情況

投入機械裝置及檢測裝置見附表1、附表2。

附表1路基施工主要機械一覽表

附表2主要試驗、測量儀器一覽表

四、石方路基試驗段施工

1、石方路基試驗段工藝流程圖見附圖1。

2、施工前的準備

石方路基試驗段施工前,試驗室完成了相關的土工試驗。我部技術人員熟識了施工設計圖,仔細閱讀了公路路基施工技術規範、公路工程質量檢驗評定標準。

現場施工按圖紙設計要求在下承層(k201+580-k201+720第12層)上做了兩層填築厚度為20cm的碎石土過渡層,已報請監理工程師驗收合格。在邊坡上做好了臨時排水設施。

3、測量放線:按監理工程師批准的導線點、水準點(g647-4:x=3881664.

585,y=513417.668,h=89.411;g47-5:

x=3881362.456,y=513446.498,h=93.

949),恢復了k201+580~k201+720段路基中樁、邊樁,並在中樁標出相應的里程樁號,路基填築寬度比設計寬度每側增加≥50cm,同時按設計要求用白灰撒出寬3.2m的包邊土填築邊線。根據現場車輛裝載情況路基中線方格網採用5×7m(可根據現場車輛裝載情況進行調整)。

4、選點並進行標識

首先在路基填築前選取7個斷面,在路基兩側打樁做出標誌,同時每個斷面內確定7個點,分別量出距中樁的距離,用水準儀測出各點的標高並做好記錄。詳見附表3:石方路基試驗段測量記錄及松鋪係數計算表。

5、取料、運輸

試驗段緊臨石方路基挖方段,09年8月5號開始爆破截止09年8月15日爆破方量達1.5萬方。採用兩台挖掘機按規範要求挑選符合要求粒徑的石料進行裝運,裝料過程中不同岩性的石料應挑出分類堆放不得同層填築。

五颱自卸車運輸和一台裝載機配合施工的裝運機械組合。

6、布料、整平

路堤兩側包邊土松鋪仍按30cm控制,進行分層填築、壓實,檢測及施工方法同土方填築路基。第一層包邊土壓實、切邊後經監理工程師驗收合格,進行第二層包邊土和中間石方的填築,包邊土松鋪厚度控制在壓實後兩層包邊土厚度同單層填石厚度。派專人指揮運輸車輛,按在路基上已撒好的5×7m方格網卸料,保證松鋪厚度不超過50cm。

倒料完成後用推土機粗平,並配合平地機精平,區域性用人工找平。在人工協助攤鋪、填築過程中,當發現鋪填粒徑超過2/3松鋪厚度的石料時,應先人工破解。鋪填大塊石料時,大面向下,小面向上,擺平放穩,再用碎石塊找平,石屑灌縫,最後壓實。

7、壓實、檢測

工作面整平後,測量班恢復中樁、邊線及測量松鋪厚度。人工撒出10×8方格網,沉降觀測點在方格內成梅花狀分布,小樁號進行了加密,共計59個點。然後按原定的施工方案:

先壓實兩邊包邊土,達到土方壓實標準後,石方填料區採用靜壓一遍、強振3遍,再由測量人員、試驗員對沉降觀測點進行檢測,隨後每強振一次,相應觀測壓實沉降差一次。碾壓時壓路機由兩邊向中間(直線段),每次輪跡重疊1/3輪寬,碾壓速度控制在2~4km/h,振幅為1.7mm。

8、壓實結果分析:壓實度的檢測主要採用沉降量觀測法,壓實高差檢測採用水準儀測量。現場壓路機靜壓一遍,強振三遍壓實後,實測59個沉降觀測點壓實平均高差為20mm;第四遍強振壓實後,實測59個沉降觀測點壓實平均高差為8mm;第五遍強振壓實後,實測59個沉降觀測點壓實平均高差為1.

5mm與前一遍壓實高差≤2mm。詳見附表3:路基試驗段測量記錄及松鋪係數計算表。

石方路基檢測標準見表1、表2。

五、試驗結果總結:

1、機械組合方式

(1)挖、裝、運組合

通過此次試驗段施工總結,420型挖掘機視岩層爆破破碎情況平均每分鐘挖裝4m3級配較好石料,320型挖掘機平均每分鐘挖裝3m3級配較好石料,自卸車運輸、卸料,每分鐘行進200~300m。兩台挖掘機配五輛自卸車,一台裝載機輔助施工,運距在500m以內開挖與運輸滿足現場需要。運距1km 以外,5km以內每增加1km需增加2~3輛15m3運輸車。

(2)整平壓實裝置

現場採用一台推土機、一台裝載機粗平、一台平地機精平,兩台yz18型壓路機碾壓,與上料機械銜接較好,滿足整平、壓實需要。

2、壓實度及松鋪係數

現場挖方段爆破出的石料多為中風化花崗岩。試驗段路基填築理論松鋪厚度50cm,經推土機粗平、平地機精平後實際厚度為43~47cm。所用填料粒徑均在3~20cm之間。

經過試驗,填石松鋪50cm,採用yz18振動壓路機(自重18t、激振力50t)進行碾壓的最佳施工工藝如下:

a、採用yz18振動壓路機以3km/h 的速度靜壓一遍。

b、採用yz18振動壓路機以2km/h 的速度強振5遍後,壓實層頂面穩定、無輪跡、沉降量為≤2mm。詳見附表4:石方路基試驗段沉降觀測記錄表。

c、採用yz18振動壓路機以3km/h 的速度勻速碾壓第6遍收光,表面平整、密實。

d、最佳松鋪係數為1.08。

e、現場做孔隙率試驗平均結果:13.9≤24。詳見附件。

3、質量控制要點

我單位對施工全過程做了詳細的原始記錄,並整理出施工日誌。各工序全部完成後,在填石路堤表面,用yz18振動壓路機作碾壓檢測,其碾壓前後無明顯輪跡。用水準儀對該試驗段按規範規定頻率的2倍進行沉降量檢測。

外觀檢查:無明顯空隙,石塊緊密,表面平整,無大塊突出石。並做了縱斷高程、寬度、松鋪厚度、壓實厚度、碾壓遍數檢測記錄。

檢測分質檢員自檢、質檢工程師檢驗、與監理工程師同檢三個步驟。

4、三大體系檢驗

通過石方路基試驗段的施工,對我專案部制定的質量保證體系、安全保證體系、環境保證體系進行了檢驗,滿足施工規範要求。質量保證體系見附圖2、安全保證體系見附圖3、環境保護體系見附圖4。

六、質量控制指標、檢驗頻率和方法

石方路基實測專案表1

填石路堤上下路堤壓實質量標準表2

附圖1石方路基試驗段施工工藝流程

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