如何從裝置管理挖潛增效

2021-03-04 08:07:36 字數 3664 閱讀 2702

2014運營提公升裝置管理措施

一、 提高裝置安全穩定,保障生產持續平穩

1. 落實包保責任,提公升機電儀人員素質

檢修人員的技能和責任心是至關重要的,員工若在裝置效能、產品特點、工藝指標、生產流程等方面不能完全掌握,在技術上捉襟見肘,不但會造成檢修質量問題,還會給生產帶來更大的隱患。因此,根據分廠簽訂的包保責任書內容,我們從班段建設中的會議、培訓、演練、考試四項列為重點監督考核專案,要求責任人必須參加,每次執行不到位考核責任人安全抵押金5%。

2. 2、落實綜合維修、狀態監控,提公升裝置完好率:

3. 2023年度裝置管理目標及完成情況:

4. 2023年度裝置管理目標:

5. 2023年裝置完好率定於95%,是因為我們的7#壓縮機在1月21日出現了活塞桿斷裂,使**氣缸缸蓋撞飛,導致裝置部分元件損壞,由於備件加工需要45-60天,所以7#機暫時不能修復備機。

6. 為了保證壓縮機安全平穩的執行,我們在繼續執行生產綜合檢修(事後檢修、計畫檢修、改善檢修、預知維修)的同時,今年重點做好壓縮機的狀態監控,狀態監控分**監控和現場測量監控,**監控由工藝管理部門負責;現場測量監控由檢修段負責,裝置廠長負責監督,嚴格按照裝置考核制度考核。

7. 新增監測專案列表:

8. 3、提高巡檢質量,落實裝置包機制度

9. 按照我們制定的裝置包機制度,明確各組成的職責分工,嚴格執行裝置點巡檢標準以及裝置考核制度。為了提高包機人巡檢質量,要求從2月1日開始,機電儀巡檢時間:

上午7:30—9:00點,下午14:

00—15點,晚上22:00—23點。同時為了培養機電儀人員的技能知識和養成良好的計畫性檢修習慣,從2月1日開始,檢修週期停機或壓縮機臨時停機的檢修計畫,由檢包機人組織本班段員工提前討論編寫,編寫完成段長審批後報裝置廠長審批執行,一次不編寫或者編寫不合格按照制度對包機人和班段長進行考核,對編寫質量高的包機人當月進行獎勵,以上考核納入班組年度競賽中。

10. 4、運用檢修過程控制卡,做好標準化檢修工作

11. 為了提高檢修效率,做好標準化檢修工作,我們在繼續完善檢修過程控制卡的同時,每週由裝置廠長對機電儀人員一次抽查,按照檢修過程控制卡的內容,考驗檢修人員對某項工作的安全措施、工具和物料的準備情況,檢修過程的標準化操作情況;對完成質量高和用時短的員工,我們要當月進行進行獎勵,對於完成不好的員工進行考核,班段長進行連帶,以上考核納入班組年度競賽中。

12.二、合理利用資源,做好物料管理

13. 我們在做好備品備件管理台賬和制度的同時,準備對備品配件進行定額管理,截止2023年2月1日,我們統計全廠所有備品備件庫存共計159萬元。每月末對倉庫盤查後的清單交公司有關部門,每月統計預報計畫材料消耗和實際使用消耗,材料領用填寫領料單並由裝置廠長簽字才能領取,做到每個螺絲都有登記都有去處,做好材料消耗成本控制。

我們整理倉庫,將我廠專用備件和普通備件分開,將公司各分廠都能使用的公共備件統計,統計材料詳單或實際備品交予倉庫統一管理(需公司統一協調),達到合理使用資源、減少占用資金、節能降耗的目的。

14. 以下是公司可利用的公共備品統計:

15. 以下是2023年、2023年材料費用對比:

16.17. 材料費用說明:

18. 2023年共發生材料費用 103萬元,不含外協費用和車輛使用費用,佔計畫費用的60%,是因為本年消耗的基本是壓縮機廠家安裝時配送的備件,由於12年生產氫氣量較少1.54億方,2023年材料費用佔氫氣**的0.

38分/立方。

19. 2023年發生材料費用233.58萬元,由於13年生產氫氣量1.758億方,2023年材料費用佔氫氣**的1.329分/立方。

20. 2023年目標氫氣量2.2億方,計畫材料費用控制264萬,佔每方氫氣費用1.

2分/立方,14年計畫在技改後可實現高產,在產品氫氣**內實際減少0.129分/立方,則全年可為公司節約:2.

2億方×0.129分/方=28.38萬元。

21.三、技術創新是實現節能減排的重要措施

22. 增強員工節能減排理念,處處發掘節能潛力,小發明、小革新、小創造、小竅門、小改進往往也能解決大問題,對實質性的創新改進,我們要根據情況給予獎勵。

23. 我們在本年度正在和準備進行技術革新有以下工作:

24. 1、四級進氣閥改造(已對1、2、3、4、7機改造)

25. 技改原因:由於原料氣中含酸,腐蝕四級氣閥,導致執行不到700小時就密封不嚴,影響壓縮機打氣量,必須停車檢修。

26. 技改措施:我們將4機氣閥有原來的馬氏體不鏽鋼制閥片氣閥改為奧氏體不鏽鋼制peek氣閥,增強閥體和閥片的耐腐蝕性能。

27. 措施跟蹤:目前已改造5臺壓縮機,氣閥執行週期由不到700小時提高至4200小時以上,執行狀況良好。

28. 效益跟蹤:技改前進氣閥的閥片緩衝片只能執行不到700小時,整個氣閥1440小時必須更換一次;更換一次4級進氣氣閥閥片緩衝片共8張(120×8=960元),在執行一年4200小時內需要更換4次閥片緩衝片(960×4=3840元),需要更換氣閥兩次8組(1450×8=11600);全年單台壓縮機可節約3840+11600=15440元。

另外我們正常壓縮機執行1440小時需要停機計畫檢修,此方法可降低壓縮機倒車次數。單台壓縮機每年正常倒車3次(每年單台累計執行4200小時,每執行1440小時正常倒車一次)。7臺正常倒車21次,倒車一次需要的電、煤氣、氮氣費用為650元,全年可節約費用13650元。

29. 綜上計算,按照全年5機執行共計節約15440×5+13650=90850元。

30. 2、四出止回閥改造

31. 技改原因:由於原料氣中含酸,四出止回閥腐蝕密封不嚴,管道振動大,會出現高壓串低壓現象,對產品氣量和裝置安全影響極大,必須停車檢修。

32. 技改措施:我們準備將4出止回閥有原來的馬氏體不鏽鋼制閥片氣閥改為奧氏體不鏽鋼制peek氣閥。

33. 此技改暫未實施,準備實施日期為2月份開始。

34. 效益跟蹤:技改前止回閥的閥片緩衝片只能執行不到700小時,更換一次4級止回閥閥片緩衝片共3張(350×3=750元),在執行一年4200小時內需要更換6次閥片緩衝片(750×6=4500元),全年7臺壓縮機可節約4500×7=31500元。

壓縮機倒車費用和四級進氣閥檢修重合,不再計入。

35. 3、200#300#程式控制閥氣源改造

36. 技改原因:進入冬季,200#300#程式控制閥因氣溫變低,常出現程式控制閥的控制部分因儀表氣極度快速膨脹和壓縮,使控制閥結霜不動作,有時一天出現10多次閥門不能正常開閉,應急措施稍微處理不及時就會影響生產甚至系統停產。

37. 技改措施:安裝纏繞預熱裝置。

38. 措施實施:我們在300#儀表總管進口處,安裝自製的纏繞預熱裝置,使300#進口氣溫度提高20°c,末端提高10°c;並對整個儀表管線保溫,截止目前為止,沒有再出現閥門因結霜不動作現象。

39. 效益分析:此舉可消除因200#300#程式控制閥故障而引起的緊急停車事故。

按照全年1次緊急事故概率計算,如果產量在25000m/小時,整個系統停車到全部產量恢復須10小時,共計損失產品氫氣11.5萬m,每立方利潤0.49元,刨除前兩個小時準備時間的水電費用,共計損失119350元。

40. 4、壓縮機4出加裝程式控制閥技改

41. 技改原因:壓縮機四出閥門現在為dn150閘閥,使用壽命為1年,曾與2023年2月22日系統停車更換一次。

42. 技改措施:在原有dn150閘閥前再加裝自動程式控制閥門。

43. 措施實施:材料已到位,須停車技改

44. 效益分析:因為技改前的閥門如果洩漏將無法對壓縮機進行置換檢修,前期洩漏量小(1年壽命內)可以加裝盲板進行置換檢修,如果我們連續開車2年以上,洩漏量增大,不能加裝盲板進行檢修。

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