9汽輪機DEH系統改造方案測試與分析

2021-12-23 18:26:11 字數 2779 閱讀 3323

1.1 在控制器中完成閥位閉環控制的實現方式

汽輪機deh系統的指令及反饋系統如圖1.1所示,機組dcs採用ovation控制系統,汽輪機的閥門指令由ovation控制器運算並由ao卡件輸出4~20ma訊號,考慮到汽輪機安全執行,ao卡件採用三重冗餘方式。訊號經電纜傳送至功率放大卡件,放大為0~250ma訊號,輸出至現場的電液轉換器。

閥門油動機控制油壓值在工作範圍內與閥門的開度呈線性函式關係,因此閥門控制油壓值作為閥門開度反饋值輸送入回ovation控制系統,ai卡件採集到此4~20ma訊號,經轉換後送至控制器進行運算。控制模組pid2接受反饋值,其設定值為pid1的輸出值,pid2根據設定值與汽機閥門實際開度反饋值來調控閥門開度,形成內環閉環控制。pid1的設定值來自操作員輸入或協調系統指令,汽機轉速或功率訊號作為反饋值,形成外環閉環控制。

內環迴路控制汽機閥門達到設定開度及消除閥門內擾,功率放大卡件不具備閉環控制功能,只是完成對指令訊號進行放大輸出及回送功能,其原理圖如圖1.2 。由ovation系統發出的三路指令訊號經三取中模組取出一路4~20ma訊號,經卡件運算放大後輸出0~250ma電流訊號,放大後的電流訊號輸出至電液轉換器,轉換成油壓訊號並經兩級放大後驅動油動機控制汽機閥門開、關。

功率放大卡件具備內部訊號超差檢測報警和輸出訊號轉換回讀功能,報警訊號和回讀值輸送回dcs系統用於監視。

圖1.1 軟控制方式的deh系統指令及反饋系統

圖1.2 功率放大卡件原理圖

1.2 機組負荷的控制效果

控制模組pid1的引數仍沿用原來整定好的引數,對新增的pid2模組進行引數整定,表1.1是負荷設定值為280mw時部分引數下的機組負荷控制情況。

由表1.1中可見負荷最大偏差值達20mw.,機組負荷反覆波動,不能穩定在設定值上。

這種控制方式對汽機閥門開度調節效果較差,會造成鍋爐主汽壓力波動,隨之煤量、風量、給水量發生波動,影響整個協調控制系統的控制品質。這種狀況不符合dcs控制規範中對汽輪機控制要求,也沒能達到改造前的控制水平。雖經反覆多次對迴路引數進行試驗整定,控制效果仍不理想。

表1.1機組負荷控制情況表

pgain:比例增益; intg:積分時間; dart:微分速率

2 在汽輪機控制卡件中完成閥位閉環控制

tc2f-40型汽輪機採用低壓透平油驅動汽機控制閥,控制e/h轉換器需要250ma大電流。在華能大連電廠#2機組dcs更改工程中採用西屋公司的ovation系統沒用相適應的驅動模件。所以deh系統改造中曾經嘗試在ovation控制器中實現對汽輪機調節閥的閉環控制,但效果不理想。

在實際的工程中選擇原三菱公司deh卡件與ovation系統配合完成控制閥位的閉環控制功能。

2.1 在汽輪機控制卡件中完成閥位閉環控制的實現方式

在這種系統構成中,dcs仍採用ovation控制系統,汽輪機控制卡件採用原三菱公司deh卡件。系統構成原理圖如2.1

圖2.1硬控制方式的deh系統指令及反饋系統

從圖2.1中可見,與方案一主要區別在於所採用的deh輸出功率放大卡件不同,從而閥位的閉環控制方式也不同。這種控制方式中沒有pid2控制模組,這部分功能在功率放大卡件(tad)內部由硬體實現。

三菱公司deh卡件原理圖如圖2.2

圖2.2 三菱公司deh卡件原理圖

汽輪機閥門指令由ovation系統發出後經中值選擇卡件(mss) 「三取中」處理,得出中間值,送至tad卡件,tad卡件同時接收汽機閥門開度油壓反饋訊號,計算二者偏差後形成閥門開度控制指令,最後經功率放大器放大,輸出0~250ma訊號至電液轉換器。汽輪機最終的轉速和功率仍由pid1控制。

2.2 對轉速的控制效果

pid1的引數仍沿用原來整定好的引數,由於沒有pid2控制模組,無需對這部分進行新的引數整定,對tad卡件可作適當增益調整。表2.1是機組負荷在設定值210mw,280mw和350mw時對機組負荷的控制情況。

表2.1機組負荷控制情況表

由表2.1中可見在各負荷設定值上,負荷控制都很平穩,負荷最大差值在1mw範圍內,符合機組控制要求,控制效果較好。

3 對兩種技術方案控制效果的分析

兩種方案從控制策略角度講是一致的,不同的是閥門開度控制迴路(內環迴路)實現方式:一種是「軟控制」方式——在dcs控制器中由軟體完成,一種是「硬控制」方式——在deh功放卡件中由硬體完成,最終兩種控制方案的效果差異很大。通過對整個控制系統深入分析發現,二者內環迴路的執行時間是決定控制成功與否的關鍵。

在「硬控制」方式中,三菱deh卡的迴路運算週期約為6ms,而「軟控制」方式迴路中,整個迴路完成一遍運算要經過ai卡採集、控制器計算、ao卡輸出三個環節。根據ovation控制系統硬體引數特性,ai卡採集週期為50ms, 控制器計算週期為30ms,ao卡轉換輸出週期為50ms,這樣完成一次迴路運算在0~130ms之間,按概率分析,大部分迴路執行時間在50~70ms左右,遠大於前一種控制方式,造成了控制訊號的滯後。根據計算機控制器通取樣定理,當系統的採用週期大於被控物件特性週期的1/2時,在控制過程中,控制系統效能降低,品質變差,甚至發生振盪。

因此,汽機功率控制不穩的主要原因是控制系統的滯後性造成的。

4 結論

汽輪機執行特性要求deh系統的訊號處理和運算速度必須具有快速性,「快速」是deh控制系統最基本、最重要的特性之一。在dcs控制器中對閥門開度進行閉環控制的「軟控制」方式,其裝置技術指標達不到deh系統要求,無法完成機組控制任務,因此這一方案被淘汰,最終確定deh系統改造採用保留原deh卡件的方案。deh系統改造結束至今,汽輪機執行平穩、安全,轉速和功率控制水平得到提高,保證了機組的安全、經濟執行。

作者簡介:

徐德勤(1964— )華能大連電廠,遼寧大連,0411男,工程碩士,高階工程師,從事電廠檢修管理工作。

李雲鵬(1974— )華能大連電廠,遼寧大連,0411男,工程碩士,工程師,從事電廠裝置檢修維護工作。

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