閘首廊道首件施工工藝監理總結

2021-03-03 21:47:21 字數 3272 閱讀 2649

一、 首件廊道概況

施橋三線船閘以上閘首廊道作為廊道首件工程,該工程輸水廊道頂標高▽-1.27m,頂板頂標高▽0.13,底標高▽-4.

77m,進口段斷面尺寸為4.0×3.5m(寬×高),在距閘首牆迎水面7.

3m處,出口段廊道由3.5×3.5m漸變壓縮至3.

5×2.5m(寬×高),廊道砼標號為c25,單側砼方量約800方。

本次東、西側廊道施工,先澆築西側,後澆築東側,連續澆築。廊道澆注按照監理批覆的施工方案進行施工,砼澆築採用拖式幫浦輸送砼入汽車幫浦,汽車幫浦幫浦送入倉,工人下倉底使用插入式振搗器振搗。

現將施工監理過程予以總結,為後續施工監理提供指導和借鑑。

二、施工準備期監理:

模板製作在加工廠內加工,運輸至現場調整加固安裝。模板、鋼筋綁紮工序於2023年1月14日完成,在鋼筋綁紮、模板支立工作期間,監理全程跟蹤檢查,監理部於1月15日對西側廊道鋼筋模板驗收合格,材料及配比經檢查合格,機械、工具經檢查完好,檢查班前人員交底安排後,具備澆築條件,同意澆築。

1、材料準備情況監理檢查

根據現場檢測原材料含水量,現場施工配合比調整為:

(西側) 水泥:粉煤灰 :砂:碎石:水:外加劑:聚丙烯腈纖維

323 32 728 1130 135 4.97 0.4

(東側) 水泥:粉煤灰 :砂:碎石:水:外加劑

303 30 793 1154 117 4.0

監理部對以上配合比審查後給予認可後,由承包人組織實施。

2、裝置準備監理檢查情況

表一:主要裝置一覽表

3、施工交底與人員分工監理檢查

根據廊道各階段的控制重點,首先監理部組織施工單位專案部技術交底,正式澆築前,又專門組織相關人員包括操作層在內的專項技術交底,為便於質量控制,廊道倒角及側牆澆注結束時間決定選在白天,便於砼振搗和模板質量的控制檢查。

按監理部要求,砼振搗工、模板工按區域平面圖安排人員分工,定崗定責,模板工保證全程跟蹤檢查調整模板,砼工保證整個倉面振搗到位。每側廊道倉內振搗人員設1個班組,直至廊道砼澆築完成,減少砼在澆注過程中因振搗人員的換班出現漏振或過振現象。每班要求設兩個砼澆築班長,現場總指揮、指揮設定各設一人。

為防止澆築中模板出現漲模或漏漿現象,外圍設6名、內側廊道設6名模板工、門庫處設4名模板工進行看護,並有3名機動人員配合。

4、施工過程質量監理控制

三、澆築過程監理控制

1、由總監帶隊,監理工程師與監理員對澆築工作全程旁站,檢查指導。廊道砼澆築前,要求用清水對模板和砼面進行灑水濕潤,然後人工用鐵鏟均勻攤鋪m30砂漿,厚度為1.5cm左右。

第一層砼澆築高度不大於30cm,便於倒角氣泡在振搗時排出,其他分層厚度均為40cm。為防止幫浦頭在移動過程中砼灑落在廊道頂板上,在汽車幫浦幫浦管移動的過程中用編織袋將幫浦口套住並綁紮。砼振搗採用插入式振搗,對底口小倒角、廊道底口6處小圓角和區域性鋼筋較密集處加強振搗。

在澆築過程中模板工、鋼筋工看護,各個工種都按人員分工計畫有條不紊的進行。

2、上閘首西側廊道於2023年1日16日9:00開始至2023年1月17日1:00結束,歷時16個小時。

東側廊道澆築於2023年1日18日9:00開始至2023年1月18日23:30結束,歷時14.5個小時。砼澆築工作一切順利。

3、監理督促砼保溫養護

砼澆注完成後,督促按照監理部批覆的冬季施工方案進行養護,確保砼在澆築後不受凍。廊道澆築完畢後,在廊道四周掛土工布和絨毯保溫,並對廊道進出口處用土工布進行封蓋,在廊道內用自製爐子生火,爐上放鐵鍋,並在鍋裡加水產生蒸汽,公升溫保濕養護。為了保證廊道內養護的溫度和濕度達到要求,在廊道內掛溫度計和濕度計進行觀測,隨時調整養護狀態,指定專人做養護記錄。

監理人員每日巡視檢查溫、濕度與養護記錄。

4、澆築工藝結論

澆築過程一切順利,澆築工藝方法可行,值得借鑑。

4、監理驗收廊道成品質量

廊道拆模後,監理部立即組織檢查驗收,驗收情況如下:

1、砼外觀色澤一致,振搗密實、表面光滑,無氣泡、蜂窩麻麵等通病現象,廊道轉彎圓弧段和內側頂口倒角線型順暢、優美。不足之處模板拼縫處區域性有錯牙,部分存在砂線,表面有凸凹不平現象。但廊道內部個別測點平整度偏差資料稍大。

2、廊道幾何尺寸

注: 垂直度偏差正值為前傾、負值為後傾,以上表中資料檢查60點,合格51點合格率為86.6%。

2、根據監理對現場廊道鋼筋保護層實測,廊道鋼筋保護層左側89%,右側92%。

3、砼28d強度:東側廊道平均強度為:34.1mpa;西側廊道平均強度為:38.6mpa;滿足設計強度要求。(28天強度報告附後)

總之,廊道砼強度、尺寸、標高、保護層等符合設計及規範要求。上閘首廊道施工工藝總體可行,施工過程質量控制良好,質量合格,監理部對廊道質量給予認可。

五、 監理要求改進與提高措施

廊道內砼表面缺陷存在的不足主要原因為模板拼縫不嚴密、模板板麵部分剛度不足及廊道牆面不夠垂直。監理部要求施工單位拿出整改修補外觀方案。為防止下閘首廊道再次出現類似情況要求採取以下措施:

(1)拼縫不嚴密:下閘首廊道內模全部採用新竹膠板,拼裝前先將板邊線刨邊,便於拼縫緊密,拼縫內增加雙面膠帶壓緊,起止漿作用,拼縫落在10cm×10cm方木上。

(2)砼表面出現凸凹不平現象:加強模板剛度,在上閘首廊道模板加固的方案上另在模板外側增加4cm厚木板條(間距150mm)來增加模板整體剛度;嚴格檢查方木質量,將變形嚴重的濕木剔除,變形輕微可刨一面,但要與同排方木厚度保持一致,以使方木與模板及腳手架管緊密接觸。

(3)垂直度偏差數值稍大:加強施工中垂直度控制,澆築時要時時檢查模板垂球垂直度,由於廊道中空間限制,要設專人看管。

(4)雨淋日曬風乾變形:由於廊道模板支立、鋼筋綁紮時間長,達2個月,需對木模板邊口、方木等原材和半成品進行防雨淋塑料薄膜覆蓋。

(5)為提高廊道修補外觀質量,下閘首廊道拉條內測全部採用圓台螺母。

(6)為提高廊道頂板清潔度,下閘首廊道頂板全部採用新的竹膠板,首次使用不塗抹模板油,並要求工人操作期間注意保持頂板的清潔,混凝土澆築前應進行清洗。

(7)應繼續加強對成品混凝土養護。廊道頂部覆蓋土工布,側面灑水,廊道口土工布封堵,廊道內壁灑水,廊道底板蓄水保持廊道內空氣濕度進行養護,並應觀測廊道內乾濕度,作好記錄。

(8)上閘首西側廊道新增聚丙烯腈纖維,對強度有所改善,但對裂縫控制效果不夠明顯,建議下閘首不再新增聚丙烯腈纖維。

(9)上閘首成品倒角部分存在氣孔,倒角處狹小,施工操作困難,下閘首將倒角先澆築完成後再進行廊道上部結構澆築。

(10)對廊道圓弧段模板生鏽鐵皮進行更換,防止影響外觀,並在廊道頂倒角模板表面質量較差的部位敷貼白鐵皮,以提高外觀質量。

(11)繼續加強過程控制,細節處理,精細化施工,提高一次報驗合格率。

江蘇科興建設工程監理****施橋船閘監理部

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