肋板施工工藝總結首件

2021-03-04 09:52:02 字數 3529 閱讀 1624

k8+848.15拖拉機天橋肋板施工首件總結

一、 工程概況:我合同段於2023年5月17日開始肋板首件工程施工,具體施工樁號為k8+848.15拖拉機天橋橋肋板混凝土澆築工作,2023年5月25日進行拆模工作,拆模過程中我標段組織相關技術人員認真記錄、分析存在的問題,在總監辦、駐地辦親臨現場指導後,我標段立即在專案部召開會議,對該首件工程進行了認真、詳細的總結,具體內容如下。

二、 施工人員及機械配備

在首件施工過程中,我專案部按照施工方案配備了充足的人員和機械裝置,完全能夠滿足施工要求。首件施工過程中,生產施工人員裝置具體配備如下:

1、肋板施工人員配備及分工

專案負責人:鄭立軍

專案副經理:趙勇

技術負責人:李華東

現場負責人:張連生

試驗負責人:施威

測量負責人:麼文龍

安全負責人:張文廣

力工30人,分別布置在鋼筋場地、拌合站及施工現場。

2、肋板施工機械配備

三、各種材料及試驗資料均滿足規範及設計要求(後附各種試驗檢測資料單)

四、肋板的施工工藝流程

肋板的施工工序:測量放樣→綁紮肋板鋼筋骨架→組裝肋板鋼模板→澆築砼→拆模→養生

五、工序檢查驗收

1、座標放樣的檢查

2、鋼筋骨架檢查、肋板中心偏位檢查

3、鋼筋保護層、模板尺寸、拼縫檢查

4、混凝土塌落度檢查

5、肋板身長、直徑、傾斜度的檢查

六、肋板施工技術方案

1、施工準備

①測量放線:用全站儀準確測定肋板中心,測量肋板4個角點進行精確放樣,用水準儀控制基礎頂面高程,以便進行鋼筋綁紮及模板校正,為施工做好準備。

②對承臺頂面進行鑿毛,要求鑿除砼浮皮及鬆散層直至見到碎石。

③用萬能桿件搭設施工腳手架,腳手架搭設採用單排架,力求架子穩固,支架管應放在穩定的基礎上,豎管底必須墊有枕木或大塊石,防止腳手架傾斜失穩,注意觀察風向在支架管施工平台四個腳點拉設足夠纜風繩,纜風繩地錨必須牢固,纜風繩使用φ8鋼絲繩並用3t葫蘆拉緊固定。

2、鋼筋製作:

a、按設計要求進行下料和綁紮接、搭接長度要求符合規範要求。

b、鋼筋的交叉點用鐵絲綁紮結實,區域性可點焊焊牢,在澆築砼前,對已安裝好的鋼筋及預埋件進行檢查。

c、鋼筋與模板之間設定塑料墊塊,塑料墊塊應與鋼筋紮緊,並互相錯開,鋼筋保護層厚度符合設計要求。

對鋼筋接頭布置的規定:

鋼筋接頭設定在鋼筋承受應力較小處,分散錯開布置。現場指導施工的專業技術人員根據結構長度與實際到貨鋼筋長度,預先進行鋼筋接頭紙面布置,然後教會操作人員遵照施工。

3、鋼筋綁紮與安裝:

①、鋼筋的綁紮、安裝:

鋼筋的數量、位置、尺寸符合設計要求。

②、鋼筋綁紮、安裝允許偏差

鋼筋綁紮、安裝完成後,清除模內雜物,施工單位負責人、主管專業技術人員和質量檢查員,分別對鋼筋數量、位置、綁紮質量、結構尺寸、接頭布置、保護層厚度、墊塊、支撐錨固長度、模板等逐一進行自檢,據實與設計圖對照檢查,符合圖紙設計標準。

4、模板安裝:

(1)模板安裝前進行放樣複核,並畫出墨線,以便模板安裝就位。

(2)塗刷脫模劑,覆蓋防止模板表面汙染。

(3)模板接頭夾好雙面膠墊,模板側面使用槽鋼夾緊,槽鋼之間採用國標直徑20mm圓鋼2根進行加固,每個端頭備國標高強螺絲帽2個,使用發泡膠休整空隙部分,嚴格檢查,確保模板平整、嚴密不漏,墊好鋼筋保護層墊塊,保證保護層厚度達到設計要求。拉設足夠模板一次性安裝調整完成,經監理工程師驗收合格後進行砼澆築。

5、肋板澆築砼:

(1)按照c30混凝土設計配合比認真測量各種單質材料的實際含水率,計算施工配合比並按施工配合比拌製混凝土,每間隔1小時實測一遍含水率,及時調整施工配合比,保證混凝土塌落度、和易性、流動性滿足施工需要並符合設計配合比設計。

(2)混凝土採用混凝土運輸車運送,運輸過程中嚴禁發生離析、漏漿、嚴重泌水及坍落度損失過多等現象。

(3)在砼澆築前將模板內雜物、已澆築砼面上泥土清理乾淨,模板、鋼筋經監理工程師檢測符合設計及規範要求。

(4)砼採用3臺砼運輸車運送,吊車餵料配合使用串筒施工,50插入式振搗器振搗施工。

砼分層、整體、連續澆築,逐層振搗密實。

砼澆築時隨時檢查模板發現問題及時處理,確保模板整體性。

砼的振搗無碰撞鋼筋、模板現象,分層厚度不大於30cm,且在下層砼初凝前已澆築上層砼,振搗時插入點均勻、快插慢拔、直上直下、直至表面泛漿(不再有氣泡),時間為15~20s,間距不大於振搗棒作用半徑的1.5倍(20~25cm),振搗上一層時插入下一層5~10cm。

(5)72小時後同期養生試塊強度達到24.7mpa,滿足拆模要求,拆模後使用薄膜包裹在養護布外,根據天氣情況及時灑水養生,保證混凝土處在高溫潮濕的有利環境中。

七、澆築過程

2023年5月17日下午17:30分開始澆築首批混凝土,混凝土澆築前實測塌落度值為80mm,滿足施工需要,澆築過程中實測塌落度7次,塌落度均滿足施工要求。首批混凝土0.

7立方公尺,連續澆築3批後,混凝土頂面距承臺頂面約0.4公尺時,採用兩台50振搗棒進行振搗,振搗前對振搗工進行了技術交底,避免過振和漏振現象發生。整個澆築過程連續、工序銜接存在一定問題。

八、混凝土外觀質量存在的問題

1、 肋板區域性混凝土表面存在蜂窩現象。

2、 拆模後有少量模板脫模劑殘留在混凝土表面。

3、 混凝土整體光潔度未達到預想效果。

九、分析混凝土外觀質量存在的問題產生的原因:

1、模板表面區域性光潔度處理不精細,模板脫模劑使用過程中防塵工作不到位。

2、 工序銜接不緊密,混凝土澆築過程中下料處未採取提前的保護措,導致混凝土下料過程中出現飛濺並附著模板漆表面。

3、 混凝土澆築過程中存在區域性振搗不到位情況,振搗工操作空間狹小,鋼筋過密給振搗工作帶來一定難度。

4、加強混凝土單質材料的清洗工作,按照設計配合比認真調整施工配合比,使混凝土入模前各項指標符合設計要求(塌落度、和易性、流動性)

十、改進措施:

1、從組織上建立混凝土外觀質量攻關小組,在專案辦、總監辦、駐地辦指導下認真總結不足,汲取經驗教訓,認真落實整改,確保今後混凝土外觀質量優良。

2、加強模板處理,模板內表面塗抹灰漿,認真打磨,精細處理,專案部質檢人員全程監督檢查,檢查合格後向監理工程報檢,合格後進行噴塗工作。

3、現場搭設防塵棚,模板噴塗工作在防塵環境中進行,選擇適當時間進行模板脫模劑噴塗,噴塗厚度均勻,防止模板二次汙染。

4、加強工序銜接,拌合站和現場混凝土運輸的工序銜接,以每車4立方公尺,間隔30分鐘出料,澆築厚度控制在每層0.3公尺,振搗時間控制在30秒,振搗棒插入下層5-10cm為標準進行振搗,現場入模板混凝土塌落度控制在90mm為最佳,繼續嚴格控制混凝土的振搗工作,總結經驗,確保混凝土的外觀質量。

5、加長串筒長度,保證串筒地面與已澆築混凝土頂面距離保持在0.3公尺,在肋板頂面卸料口處模板內模使用塑料布防護,防止混凝土飛濺物汙染模板表面。

6、嚴格按設計配合比施工,認真控制混凝土各項技術指標,滿足施工要求。

十一、綜合評價

1、所用各種單質材料和混凝土的質量和規格符合設計要求。

2、施工工藝滿足施工規範,肋板台身符合實際規範要求。

3、通過此項首件工程的施工,我們參與施工人員增長了施工經驗,更清楚地了解了施工工藝流程,為下一步施工提供了良好的技術保證。

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