肋板首件施工總結

2021-03-03 21:21:16 字數 3204 閱讀 1647

一、概述

1、工程概況

主線跨920村道中橋上部結構為3×20m預應力砼空心板梁,橋梁全長83.8m,下部結構採用柱式墩,肋板式橋台,樁基礎。

主線跨人民南路大橋上部結構為6×20m預應力砼空心板梁,橋梁全長124.1m,下部結構採用柱式墩,肋板式橋台,樁基礎。

本次首件施工的是920村道0#臺0-4、0-5、0-6肋板,肋板寬度為80cm,本次混凝土方量設計為21m3,鋼筋用量為3.898t。

2、施工方法簡介

(1)、施工放樣

測量工程師對施工部位平面座標、標高及相關細部尺寸進行複核,確認無誤後用全站儀精確放出肋板結構、座標等放樣資料。測量放樣經自檢無誤後,報請測量監理工程師複測。

(2)、鋼筋工程

a、放樣後對肋板底面範圍的承臺頂面進行嚴格鑿毛處理,再進行鋼筋綁紮施工。矯正預埋的肋板豎向鋼筋,然後按設計要求綁紮其他鋼筋。

b、鋼筋在綁紮過程中要保證間距均勻、符合設計要求。鋼筋綁紮完畢,由現場技術人員驗收,自檢合格後報請監理工程師驗收。

c、在肋板鋼筋經監理工程師驗收合格後,方可進行模板的支設。

(3)、模板工程

模板的清理、接縫的處理與其他模板施工基本相同,採用螺栓連線,每節模板安裝時接縫處採用橡膠墊片,防止漏漿。底部與承臺接縫在模板外部用水泥砂漿塞實。考慮到混凝土對模板的側壓力較大,模板的加固採用「內拉外頂」的方法,模板側面設豎向槽鋼,槽鋼用φ16通長拉筋,外部利用10cm×10cm的方木支撐模板,確保混凝土澆築過程中不「跑模」。

模板頂部設立斜撐,調節及固定模板,保證模板的垂直。

模板安裝後對模板進行檢查,首先檢查模板的接縫及錯台,模板的接縫、錯台控制在規範要求範圍內。採用鋼尺檢查模板的幾何尺寸,拉線檢查模板的垂直度,用鉛垂儀校正模板的垂直度,施工過程中嚴格控制軸線偏位在1cm以內,如有不合格採用手拉葫蘆和千斤頂進行校正。

(4)、混凝土澆築

肋板臺採取一次性澆築方案,砼按一定厚度(不大於30cm)、順序和方向澆築,在下層澆築砼初凝或能重塑前澆築完成上層砼。

採用插入式振動器分層振搗,移動間距控制在振動器作用半徑1.5倍範圍內,與側模保持5~10cm的距離,插入下層砼5~10cm,每一處振動部位振動到砼停止下沉、不再冒出氣泡,表面呈現平坦、泛漿,完畢後邊振動邊徐徐提出振動棒。振動時避免振動棒碰撞模板、鋼筋及其它預埋件。

為保證斜坡處的混凝土振搗密實,我部在肋板的斜坡處用切割機開孔,振搗器在開孔處振搗斜坡處,最後將切割下來的模板堵上。

砼澆築期間,及時填寫砼施工記錄,設專人檢查支架、模板、鋼筋的預埋件等穩固情況,發現有鬆動、變形、移位時,及時處理。

砼澆築完畢後,對砼裸露面及時進行修整、抹平,待定漿後再抹第二遍並压光或拉毛。當裸露面面積較大或氣候不良時,加蓋防護,但在開始養生前,覆蓋物不能接觸砼面。

採用塑料薄膜覆蓋養護,養護時間為7天,根據空氣濕度、溫度和水泥品種及摻用外加劑等情況酌情延長或縮短。每天灑水次數以能保持砼表面經常處於濕潤狀態為度。

3、首節施工情況

我部於2023年3月4日首次澆築920村道上跨橋0#臺0-4、0-5、0-6肋板,澆築時間為10:00~14:50,共計澆築混凝土方量21m3。

二、施工工藝流程

三、各項自檢資料

我部於2023年3月2日開始進行鋼筋綁紮,並綁紮完畢,經過專案部自檢:

3月4日完成了模板安裝,自檢結果如下:

具體檢測資料見附件

四、混凝土施工

混凝土原材料

(1)水泥

水泥採用國基425水泥,檢測結果為:比表面積380m2/kg;標準稠度28.2%;初凝結時間175min;終凝結時間245min;安定性合格。

(2)細集料

細集料採用江西中粗砂,檢測結果:細度模數2.78;表觀密度2630 kg/m3;含泥量1.2%。

(3)粗集料

粗集料採用浙江石灰岩,檢測結果:壓碎值13.6%;含泥量0.8%;針片狀6.3%。

(4)外加劑

外加劑採用鎮江百瑞吉brj-y2水性外加劑。

混凝土配合比

(1)理論配合比

根據前期試驗,選定理論配合比如下:

(2)含水量

澆築前測砂石料含水量,所測結果見下表:

(3)施工配合比

根據含水量計算出施工配合比,見下表:

混凝土拌製

攪拌站設定引數為:每盤攪拌3m3、攪拌時間120秒,落差值電腦系統自動調整,投料設定為砂、石、水泥、粉煤灰、水同時進行,攪拌20秒後加入外加劑。

澆注混凝土時試驗室人員對每盤混凝土拌和物的和易性、坍落度進行控制,每車攪拌出來後均檢測坍落度,保證入模混凝土的均勻性,製取7、28天抗壓試件觀察混凝土的強度情況。

混凝土澆築

混凝土振搗採用φ50振搗棒進行振搗,振搗棒分布間距約30cm,插入下層砼10cm以上,振搗時快插慢提,振搗棒從插入到提出的時間約15~30s。

混凝土澆築過程中,2名木工定點檢查對拉螺桿及模板情況,澆築沒有發現錯台和漏漿,同時加強了模板尤其是螺帽的檢查,沒有發現其它異常現象。

四、施工成品質量描述、問題成因分析及改進辦法

1、質量描述

本次首件肋板整體輪廓線分明,氣泡很少,整體顏色較均勻,分層線不明顯,但是,此次肋板首件仍然存在以下缺點及不足:

(1) 模板拼縫有1-2mm錯台;

2、問題成因分析

針對以上問題,我部會同技術人員進行了認真分析和總結,其原因有:

(1)新舊模板的厚度稍有偏差造成輕微錯台;

3、質量改進辦法

經過我部對首件肋板首件出現的問題進行分析,並提出了以下的改進措施:

(1)使用厚度一致的竹膠板。

五、總結

通過本次肋板首節段施工,對於肋板施工有以下幾點體會:

(1)通過此次肋板施工,所選定的砼配合比能夠滿足肋板施工需要,通過此砼配合比拌製的砼和易性、流動性等均較好,強度能夠滿足設計要求。

(2)砼通過φ50振搗棒進行振搗,混凝土表面氣泡很少,同時首次混凝土厚度約50~60cm,以後分層厚度宜控制在40cm左右,混凝土布料宜鋪平,不得用振搗棒趕料;

(3)控制好振搗時間標準是減少砼表面氣泡的主要措施,施工時應根據砼坍落度的不同適當調整振搗時間,要以振搗時砼上表面不冒氣泡為標準;振搗棒分布間距宜控制在30cm左右,有次序進行振搗施工,不能有跳振和漏振現象;振搗工分區域進行振搗,交接處要嚴密;振搗時要快插慢提。

(4)上下兩層砼交層振搗時,振搗棒要插入下層混凝土約10cm以上,使上下兩層混凝土良好結合,消除分層縫;

(5)混凝土坍落度控制要精確,整個澆築過程坍落度不宜相差過大,否則將造成混凝土外觀顏色不均勻;

以上為我部首件肋板的施工總結,我部自評為優良,可以大規模生產。

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