連鑄機迴轉臂及底座振動時效處理

2023-01-04 12:51:04 字數 948 閱讀 1369

b.輔助振動:原支撐不變,激振點、拾振點旋轉90°採用手動處理,激振頻率5863rpm/min,時效時間30分鐘,偏心檔位不變。

2.殘餘應力檢測:為了驗證振動時效效果,對構件做振前、振後焊接殘餘應力測試。測試方法選用盲孔鬆弛法,測點選擇14點,測點分布見圖2,測試結果列在表一中。

表一迴轉臂振動時效測試資料表單位:mpa

注:測點6、12應變片損壞

3.結果分析

a.從特性曲線上看,振幅時間曲線先緩慢上公升後逐漸變平,幅頻特性曲線前移公升高。

b.從測試資料上看,振前平均主應力為212.58mpa,振後平均主應力為133.15mpa,降率為-37.15%。

4.結論

本次工藝處理,特性曲線發生明顯變化,殘餘應力下降率為-37.15%。符合jb/t10357-2002標準要求。說明迴轉臂一類工件採用振動時效去應力,效果較好,工藝可行。

三、底座振動時效處理

1.振動時效處理

a.主振:根據工件的結構特點採用四點支撐,激振點、拾振點具體位置見**3。採用手動處理,激振頻率4670rpm/min,時效時間30分鐘,偏心檔位8檔。

b.輔助振動:原支撐不變,激振點、拾振點旋轉90°,採用手動處理,激振頻率4720rpm/min,時效時間30分鐘,偏心檔位不變。

2.殘餘應力檢測:為了驗證振動時效效果,對構振前振後焊接殘餘應力測試。測試方法選用盲孔鬆弛法,測點選擇14點測點分布見圖3,測試結果列在表二中。

表二底座振動時效測試資料表單位:mpa

注:測點4應變片損壞

3.結果分析

從測試資料上看,振前平均主應力為226.62mpa,振後平均主應力為141.96mpa,降率為-35.51%。且均化較好。

4.結論

本次工藝處理,殘餘應力下降率為-35.51%。且均化較好。

完全滿足了國家行業標準jb/t10357-2002標準要求。說明連鑄機底座工件採用振動時效去應力,效果較好,工藝可行。

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