04管理評審材料 生產過程控制 生產技術部分 狀況

2022-08-28 09:39:06 字數 3013 閱讀 7229

生產過程控制(生產技術部分)狀況

生技處生技處根據總廠新版《質量手冊》qm-2002中「質量管理體系職能分配表」規定,在總計32項 「體系要求」中有31項是與本部門有關的職能,其中13項規定為本部門的主要職能。今年以來,本部門按照2023年管理評審廠長提出的要求,在質量體系執行中主動找差距,嚴格按質量認證要求實施長效管理,在促進本部門整體素質提高和管理工作規範化等方面做了一些工作。現在就以生產實現過程中的「生產過程控制(生產技術部分)狀況」為主線,匯報如下:

一. 產品實現的策劃

根據《產品實現控制程式》qp-07-2002對產品實現策劃的相關要求,近年來我們編制(修訂)和發放全廠各裝置(車間)《工藝卡片》17份,編制(修訂)和發放《各裝置分析專案化驗分析頻次》等工藝檔案8份,編制或組織編制和發放全廠各裝置《各崗位作業指導書》123份,目前合計納入質量管理體系的各類工藝檔案已達148份。

今年年初我們按程式要求,組織了包括「原料性質」、「原輔材料性質」、「工藝流程示意圖」、「工藝操作指標」、「餾出口質量指標」等內容的全廠各裝置《工藝卡片》的年度修訂工作。在今年6月份氣體分離裝置開車之際,制訂了該裝置的「操作指標」、「餾出口質量指標」和「分析專案分析頻次」。另外針對今年以來加工的越南白虎油、西江油、廣東番禹油、文昌油等不同**品種,組織技術人員有針對性地制定加工方案。

通過以上工作,使我們策劃的工藝檔案滿足產品實現的適宜性和充分性得到保證。

二.生產的控制

我們在《產品實現控制程式》中規定:「《工藝卡片》為工藝操作的主要依據,其中的『工藝操作指標』、『餾出口質量指標』等工藝指標不得隨意更改,若確需更改,應填寫《工藝指標變更通知單》,並經生技處負責人批准後生效。今年以來,為適應不同**性質的變化和市場需求的變化,開發新產品和優化產品結構,裝置的生產方案變化較為頻繁,工作中我們及時調整各生產裝置的生產方案和操作引數,並堅持按《產品實現控制程式》規定的要求下達《工藝指標變更通知單》,今年以來針對加工白虎油、西江油、番禹油、文昌油和pl19-3等不同**、針對減粘裝置和改性瀝青裝置試生產等不同生產方案共向各分廠(車間)下達《工藝指標變更通知單》30多份,使工藝指標得到有效控制,餾出口產品合格率均保持較高的水平。

在實際生產的控制中按《產品實現控制程式》的相關要求,生技處工藝人員對操作指標執**況經常進行檢查,並做好了相應的檢查記錄,截止8月底共進行上述檢查38次。同時每月按《操作指標的管理規定》中所規定的方法對檢查結果進行統計計算和考核。通過嚴格檢查和考核,今年以來各分廠(車間)的操作指標綜合執行率保持在96.

38%以上,全廠操作指標綜合執行率保持在98.71%以上,實現了工藝操作指標執行率≮95%的二級目標,從而保證了生產過程的工藝控制處於受控狀態。

三.生產過程的確認

根據《產品實現控制程式》的有關要求,各分廠(車間)工藝人員每月都對本裝置的生產過程進行月度分析,生技處工藝人員每季對分管裝置的生產過程進行季度分析,最終編制出《生

產技術季報》,為確認和改進各裝置生產過程對產品實現的能力提供依據。

對於生產過程中的關鍵工序,我們設立了必要的關鍵工序控制點,採用統計技術進行計算分析和控制,平時負責配合質監處對關鍵工序控制點的執行進行審核,為確認和改進各主要裝置關鍵工序對產品實現的能力提供依據。

根據《產品實現控制程式》對生產操作記錄的要求,我們在對工藝指標執**況進行檢查的同時,抽查生產操作記錄的填寫情況;另外還把生產操作記錄的填寫情況作為「崗位優勝競賽」活動的一項重要內容,每季組織對全廠各崗位生產操作記錄的填寫情況進行評比,使生產操作記錄符合程式要求的整體情況得到提高。

四.去年評審及今年內審問中題點改進措施的落實情況

問題點⑴:重油催化裂化裝置液化氣銅片腐蝕指標正常情況下能保證合格,但當原料油硫含量偏高時,上述指標時有不合格現象出現。

改進措施:在該裝置液化氣脫硫設施後面增設液化氣精脫硫設施,採用液化氣無鹼固定床脫硫工藝替代原鹼洗流程,從而使液化氣得到精脫硫,以確保其指標達標。

落實情況:該設施於去年9月13日應用於工業生產。從近一年來的運情況看,該液化氣精脫硫設施應用比較成功,液化氣總硫含量由脫前的240-300mg/m3降為脫後的70-140mg/m3,總硫脫除率>50%,液化氣銅片腐蝕由過去的不穩定合格到現在的穩定合格,同時由於減少了用鹼量,降低了汙水處理費用,減輕了職工勞動強度。

問題點⑵:酮苯裝置**系統油**公升膜加熱器由於換熱面積過小,影響到溶劑的**和裝置加工量的提高,同時也制約了產品質量的提高。

改進措施:在10月份酮苯裝置大修中對上述加熱器和所用的供熱管線進行改造,以期降低溶劑消耗,提高裝置的執行質態,為其產品質量的穩定提供可靠保證。

落實情況:在去年10月份酮苯裝置大修中,將公升-2、公升-6加熱器改為高品位直供蒸汽,同時增加了公升-2換熱面積。近一年來的實際執行表明:

裝置加工量由以往的8-11m3/h提高至11-13m3/h,溶劑消耗下降近1kg/t,同時消除了由於加熱器溫公升不夠給產品質量帶來的影響。

問題點⑶:石蠟製品公司冷凍裝置的冷凍套管和板框均已使用多年,由於裝置陳舊,生產中存在工藝引數調節困難、介質洩漏等問題,對其產品質量存在潛在不合格因素。

改進措施:總廠已於去年7月份專門成立了石蠟製品公司冷凍技術改造領導小組,對其陳舊裝置進行更新改造。

落實情況:在今年7月底,裝置裝置安裝除錯全部結束,8月份一次開車成功。改造後的新冷凍裝置處理量由原來的15萬噸/年提高到2萬噸/年,同時自動化程度提高,產品質量穩定,工作環境有了根本改觀。

另外通過今年的兩次iso內部審核,發現本部門在質量管理體系執行中還存在如下相關問題:

《石油化工類產品標識管理規定》為作廢檔案,未按程式中規定收回,這說明本部門檔案管理工作還存在漏洞。

針對這一問題,我們首先是 「舉一反三」,檢查其它相關作廢檔案的登記情況,同時已於8月9日前按程式規定收回了上述作廢檔案。

我們將在今後的工作中繼續不斷找差距,嚴格按質量認證要求實施長效管理,以保證本企業質量管理體系的持續改進。

2023年9月

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