6華銳石油鋼管有限公司質量管理體系審核案例 pdf

2022-07-11 05:06:03 字數 1253 閱讀 5323

認證型別:質量管理體系——監督審核

審核人員:叢志強溫林華

一、現場審核發現

企業為擴大生產增加品種,在原有直縫焊管生產線,加工x60 n80級直縫焊鋼管,主要工藝流程:上料-縱剪-成型-高頻焊接-中頻正火或回火-水壓試驗-機械效能試驗。

現場審核中發現,x60 ¢323.9×6.4鋼管加工工藝制定的焊接功率、電流、正火溫度、速度、時間引數控制範圍過大,如:

功率320-550kw,電流3000-5000a,傳輸速度10-20m/min,正火溫度900-950度,回火溫度300-600度,經查焊接工藝評定報告,對焊速15-20m/min引數進行工藝驗證,未提供焊接速度10-15m/min引數及相關熱處理控制引數進行工藝驗證證據,對x60 鋼管加工生產不能進行有效控制管理。

二、不合格描述

產品x60 ¢323.9×6.4高頻焊管質量計畫及工藝評定記錄,未提供功率320-550kw,焊速10-15m/min工藝過程引數進行工藝評定實施的證據。

不符合gb/t19001標準7.5.2條款「應對任何這樣的過程實施確認」的要求。

三、現場調查及原因分析

對此問題審核組開具不符合報告單,同時在與企業技術負責人交談中了解到x60及n80鋼管產品生產後,壓扁試驗產生管件裂紋不合格,已是企業產品生產的技術難點,企業經反覆生產試驗很長時間沒有從根本上解決,因此具體工藝引數沒有正式確定。

根據審核發現,審核組在生產車間進行現場審核了解情況,認為高頻焊接和焊管熱處理工序為在生產線連續生產,傳輸速度限制了正火、中頻回火時間,如降低鋼管生產線傳輸速度,會影響高頻焊接質量。

四.改進建議

在與企業領導和總工程師的座談中,審核組結合同行業裝置狀況特點為企業

提供了合理化建議,認為應在資源投入方面考慮延長中頻回火裝置,保證焊管正火及回火時間,確保高頻焊接速度,以滿足鋼管工藝要求。

五、實施及驗證

後經企業的論證,在原生產線配套增加正火及回火裝置。 x60 ¢323.9×6.

4高頻焊管高頻焊接功率320kw、速度10m/min,焊接功率381kw、速度12m/min,焊接功率450kw、速15m/min,正火溫度設定為900-950度,加熱時間25秒,生產線速度滿足焊接及熱處理工藝要求,經工藝評定制定了對實際控制可行的高頻焊接和熱處理工藝,經壓扁試驗和其他機械效能試驗產品質量滿足求,徹底解決了x60直縫焊鋼管的質量問題。

六、成效

不合格整改關閉,審核組幫助企業解決了產品質量控制技術問題,為企業產品生產降低成本,解決了產品生產的技術難點。體現了審核組通過現場審核發揮審核員的專業技能,為企業提供增值服務的目的。

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