8灰土試驗段總結

2021-03-04 09:35:57 字數 3380 閱讀 2076

緯七路(天生路-蘆涇路)工程a標專案

首件工程認可申請表

緯七路(天生路~蘆涇路)工程a標段

路基8%灰土處理試驗

段施工總

結南通市港閘市政工程****

緯七路工程a標專案經理部

2023年7月26日

目錄一、試驗段概述 1

二、施工準備情況 1

1、材料準備 1

(1)石灰 1

(2)土料 1

2、混合料試配 1

3、施工機械 2

4、人員組織與分工 2

5、技術準備 2

三、施工過程情況 2

1、路槽檢驗 2

2、測量放樣 2

3、鋪土 3

4、鋪灰 3

5、灰土拌和 3

6、壓前整平 4

7、碾壓 4

8、灰土養生 5

四、施工總結 5

五、結論 6

緯七路工程a標段路基8%灰土處理試驗段

施工總結

本次路基8%灰土處理試驗段仍然選擇於華能路西k1+450~k1+584.91已進行原槽處理的路基段上,該段原槽處理路基經現場監理對基面高程、平整度、壓實度、橫坡、寬度等驗收認可後,於2023年6月24日至29日同樣採用路拌法施工工藝完成了該試驗段第一層路基8%灰土處理,6月30日完成了試驗段的壓實度檢驗。通過此次試驗段施工,基本確定了路基8%灰土處理層最適宜的鋪土量與用灰量的控制以及鋪土、鋪灰所需的松鋪厚度和相應的組合碾壓遍數、最佳的配套機械和施工組織,從而為以後的大面積8%灰土處理路基提供了參考依據。

本次試驗段選用的是宜興產的優質石灰,現從檢測報告中可知,使用的石灰質量已達到ⅱ級灰技術指標數值,滿足設計要求的ⅲ級灰標準,並在施工前7天進行了充分消解。

採用就地堆置的餘土料,經汽車短駁運至路基填土現場。

根據試驗部門出具的混合料試配報告可知: 8%石灰土最大幹密度1.630g/cm3,最佳含水量17.1%。

中型旋耕機1臺,推土機1臺,10t振動式壓路機1臺,12~15t三輪壓路機1臺,18~21t三輪壓路機2臺,16t膠輪壓路機1臺,裝載機2臺,平地機1臺,挖掘機2臺,4.5t運輸車6輛,灑水車1臺。

本次路基8%灰土處理試驗段仍由專案總工南韓華具體負責,具體施工由道路隊長張榮祥負責,並從道路隊中抽調4名精幹技工和15名普工及8名機工,現場施工技術由陳明亮負責,現場施工測量放樣由周磊負責,施工質檢由姜漢泉負責,現場安全由卞巍負責,施工協調由王偉負責,施工試驗由陳波負責,並收集施工過程中有關記錄、檢測檢驗資料等。

試驗段施工前,由專案總工組織相關現場管理人員、施工員、。

根據設計要求,原槽6%灰土處理後再上填兩層20cm厚8%灰土處理,為此,我專案部於2023年6月23日下午召集了現場監理對先期實施的原槽6%灰土處理層面進行了高程、平整度、壓實度、橫坡、寬度等驗收,驗收資料表明各檢驗指標項均符合規範和設計要求。

恢復道路中心線,並以每10m間距設定高程控制樁位,同時

根據設計要求在行車道內示出路槽有效處理寬度為27.52m的灰線和高程樁位,引測第一層路基處理面設計標高。為便於控制填土量,在道路中線兩側7m和6.

8m位置示出5道縱向石灰線,橫向仍以10m間距示出石灰線。

鋪土於6月24日進行,採用4.5t運輸車將標段內開挖的餘土料運卸至各灰格內,依據測試的幹密度、層厚及土容量計算出本次路基處理層土方虛鋪高度為21cm,每格內卸土量約為14.6m3。

鋪土採用4.5t自卸汽車將採集到場的餘土料運卸至各灰格中,經推土機推鋪或挖掘機平整、人工拉線修正到位後,用10t振動式壓路機穩壓二遍至表面平整。

鋪灰於6月25日進行,並按照灰土處理厚度和測定的幹密度及設計灰劑量,計算出本次路基8%灰土處理試驗段鋪灰厚度為6.5cm,每10m×7m灰格內石灰用量為1.83t,採用額定量的裝載機將消解徹底的石灰運卸至各灰格內,用人工均勻攤鋪。

鋪灰完成後,在其上採用10t振動壓路機進行了一遍碾壓,以消除未消解的石灰中殘留的細顆粒。

採用中拖旋耕機進行灰土的翻耕拌和,先用鏵犁翻拌一次,使石灰置於中、下層,然後用旋耕機粉碎翻拌一次,再用鏵犁翻拌一次,用旋耕機粉碎翻拌一次,使水分和石灰分布均勻,並悶料一夜。6月26日進行灰土拌和,在灰土翻耕旋拌過程中,安排了2名責任心較強的施工人員以每5~10m間距挖坑跟蹤查驗旋耙深度,檢查有無素土夾層,旋耕遍數及灰土拌和的均勻度,對於拌和不到底的地段,查驗人員及時提醒機械操作手重新拌和。當灰土拌和達到色澤一致、細勻平整時,專案試驗員檢測混合料灰劑量和含水量,在自檢合格的基礎上及時通知試驗檢測單位派員到場,並在現場監理見證下取樣進行灰劑量的檢測筌定。

現從所取報告中可知,本次試驗段所檢灰劑量左幅為7.2%和7.7%,右幅灰劑量為8.0%和7.5%。

碾壓前,先用推土機排壓二遍,以消除拌和產生的土坑、波浪,保證灰土承壓面的初次平整,然後採用10t振動式壓路機由弱到強振壓二遍,恢復道路中邊樁,引測第一層8%灰土處理層承壓面設計高程,查驗路基處理層承壓面標高。對承壓面區域性出現的低凹點,採取先扒松後填補重新旋拌碾壓至密實。而後採用平地機在人工指揮下由中間開始向兩側推進進行精平。

路基灰土處理層整平完成後,先用10t振動式壓路機由弱到強振壓二遍,接著採用12~15t和18~21t光輪壓路機呈梯隊逐輪碾壓4遍以上。壓路機的轉向在已壓實成型的工作面上進行,碾壓速度,開始兩遍採用1.5~1.

7km/h,以後採用2.0~2.5km/h。

整個碾壓過程按照「先輕後重、先慢後快、低速行駛、輪跡重疊」的操作程式進行,最後改用16t膠輪壓路機錯輪1/2碾壓2遍消除輪跡,達到表面平整、光潔、邊線順直。

現從所取的壓實度試驗報告中可知,本次試驗段壓實度均達到設計要求的94%以上標準。

採用灑水養生法,養生期均在7天以上,養生期間保持了灰土層表面的經常濕潤。養生期內採取了交通封閉措施,除灑水車外禁止一切車輛通行。

1、從本次路基8%灰土處理試驗段的壓實度檢驗報告中可知,拌和後的灰土混合料平均含水量為22.6%,比試配最佳含水量17.1%大了5.

5%,超過了±2%的規範要求,因此,在以後的施工中,要提前檢測土料含水量,並採取必要措施降低土料的含水率,確保路基處理層達到理想的施工質量。

2、鋪灰:鋪灰的均勻是使整個拌和區灰劑量均勻的前提,現根據試驗段所鋪灰量檢測資料顯示,灰劑量最高為8.0%,最低為7.

2%,雖基本滿足了設計要求,但可反映出區域性鋪灰段有不均現象。因此在此後的鋪灰過程中除要進一步加強施工質量管理外,還要確保灰劑量的準確性。

3、拌和機械和拌和方式:路拌採用中拖旋耕機進行灰土的翻耕拌和,先用鏵犁翻拌一次,使石灰置於中、下層間,然後用旋耕機粉碎翻拌一次,再用鏵犁翻拌一次,用旋耕機粉碎翻拌一次,使水分和石灰分布均勻,此種耕翻方法較好,但在此後的施工中,一要注意有無漏耕留墾現象,二要注意旋拌遍數,同時要安排專人予以檢查監督。

4、壓前整平:路拌混合料碾壓前,先用推土機進行二遍排壓,以消除拌和產生的土坑、波浪,保證了灰土混合料承壓面達到初次平整要求,因此,在此後的路基灰土處理過程中,壓前整平可參照試驗段方法進行推廣使用。

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