5灰土試驗段總結

2021-03-04 09:35:57 字數 2885 閱讀 7341

長深高速公路長春至雙遼段csl02合同段

k12+030-k12+160

路基5%灰土填築試驗段總結

編制單位:山東泰東公路工程****

駐地辦:吉林省金泉公路工程諮詢監理有限責任公司

總監辦:吉林省公路工程監理有限責任公司

二〇一四年五月

路基5%灰土填築試驗段總結

為全面展開路床5%灰土填築施工,我標段在k12+030~k12+160段進行了路床5%灰土填築試驗段施工,試驗段長130公尺。根據灰土路基填築試驗段施工方案,我標段2023年05月01日-2日成功進行了灰土填築試驗工作,取得了試驗資料,為大面積5%灰土填築施工提供了依據。施工總結如下:

一、試驗目的

1、通過試驗段的生產,作為一次全體動員,對投入正式生產人員、機具裝置及組織管理進行磨合,總結出最佳的路基施工方案指導本標段大規模土方施工。

2、通過試驗段的施工生產,確定以下主要專案:

1)、在最佳含水量的情況下,確定碾壓遍數與壓實度的關係;

2)、通過測量資料確定松鋪係數、松鋪厚度;

3)、通過試驗段確定人員、機械及裝置的最佳組合、碾壓遍數、碾壓速度、壓實度、壓實係數等,為大面積施工提供充足的依據,為路基工程全面開工、順利施工創造條件。

二、施工人員及裝置配置情況如下

同時配備10名操作工人配合現場具體施工。

三、投入的機械裝置如下:

四、施工過程

1、取土場

1.1 取土場位於k15+200主線左側。

1.2 取土場拌灰

首先取土場場地清除樹根、草根及不合格土層,在取土場劃定出乙個區域,作為存放生石灰和消石灰的場地,再選擇拌和區域,根據此區域的土的數量計算石灰數量,用裝載機將石灰均勻的布置在作業區域內,用挖掘機邊挖邊進行摻灰翻拌,挖掘機從作業區域內挖起然後放置在鄰近的位置上,下一斗土傾倒在上一斗土的頂部,以此類推,直至作業區域內的土全部翻拌到鄰近位置上,為第一遍拌和,翻倒3-4次,使摻灰的土充分與空氣接觸,降低含水量,同時使灰與土摻拌均勻。

摻拌生石灰的土在土場悶料控制2-4天時間以內,使灰充分吸水,充分起到降低土含水量的作用,同時也使生石灰充分消解。

攤鋪前現場人員通知試驗室進行取樣檢測,自檢合格後,試驗室通知駐地試驗監理進行抽檢,合格後方可運至現場進行攤鋪。注意土場做好排水工作。

1.3 開挖時結合取土場原有地形,取土後坑底整理平整,作業面不能有積水,回填地表耕植土後,設定完整的排水系統。

2、填築前的準備

2.1在該段路堤填築完成以後,測量其路堤頂面的標高,用平地機整平,壓路機振壓,檢測其壓實度,若壓實度≥94%,則可進行上層5%石灰土施工;若壓實度<94%,先進行翻曬,再重新碾壓夯實,使其壓實度達到要求方可進行路床5%灰土路基施工。

2.2 用全站儀準確測設路基每20m的中樁、邊樁位置;為保證路基邊緣壓實度,路基兩側各加寬填築30cm。垂直於路線前進方向設7排控制樁,間距為20公尺,樁號分別為k12+030、k12+040、k12+060、k12+080、k12+100、k12+120、k12+140每個橫斷面設3個高程檢測點,距路基中樁0m、6m處,用水準儀測出填築前控制樁的標高。

3、填築5%灰土

3.1 該試驗段處於96區,填築層平均設計寬度28+0.3*2=28.

6公尺,自卸汽車每車裝料25m3,按松鋪厚度30㎝計算,累計需5%灰土1125m,每車卸料面積約為83㎡。在填土石範圍內按8.3m×10m方格灑灰線,施工現場由專人指揮車輛按網格卸土。

3.2 填築採用縱向全斷面水平填築,寬度按設計寬度每側加寬30cm。

4、標高及平整度的控制

4.1 攤鋪填料時採用推土機粗平,平地機精平並配合人工修補。

4.2 根據松鋪厚度標記的中樁、邊樁高度,重新對填料頂標高進行複核。

5、碾壓及壓實度控制

5.1 該段取土場土樣最佳含水量為15.5%,初次檢測填料的含水量為15.0%,碾壓時含水量控制在15.5%±2%。

5.2 填料經過攤鋪整平,開始碾壓。

5.3 碾壓時,採用振動壓路機先靜壓一遍,然後再振壓至壓實度達到規範要求止。碾壓時先慢後快、先輕後重、由兩側至中間、由低到高、輪跡重疊1/2、最大速度不超過4km/h,碾壓時應確保均勻,無漏壓、無死角、無明顯輪跡。

5.4 碾壓開始後,試驗工程師在碾壓第二遍過後,每碾壓一遍檢測一次壓實度,並將檢測結果及時通知路基負責人並做好記錄。

碾壓機具碾壓順序及變數如下:

先用18t微振幅振動2遍,然後再用25t振動壓路機進行強振幅振動碾壓,過程中逐遍檢測壓實度,做好記錄,檢測壓實度≥96%時,停止振動碾壓,然後光面成形。(壓路機來回為1遍)

根據現場檢測記錄,96區碾壓三遍後,壓實度不能滿足設計要求。 碾壓四遍後,最低點達到93.3%。

碾壓第五遍後,最低點達到94.4%,碾壓第六遍後,最低點達到96.1%,壓實度滿足96區要求。

6、標高檢測

根據填築前後高程差計算壓實厚度,推算松鋪係數。

五、資料總結

1、2、通過對以上結果的分析,得出96區段壓實遍數及壓實度關係如下:

96區:第六遍壓實後壓實度能夠達到要求。第六遍壓實後壓實度平均為 97.4%,最低96.1%;松鋪係數1.311。

3、含水量控制:通過試驗資料可以得出含水量應控制在最佳含水量±2%左右時碾壓能滿足壓實度要求。

4、試驗檢測結果滿足規範要求,並且壓實度均較設計值有較大提高。

5、人員和機械裝置的組合:根據試驗段填土結果,填土130公尺,5%石灰土1125m的路段,人員和機械裝置的組合應為路基工程師、技術員1-2名,試驗人員2-3名,測量人員2-3名,施工隊負責人1名,施工隊技術員1名,每輛機械1名司機,5名左右操作工人配合現場施工;1臺挖掘機,5-8臺自卸車,1臺推土機,1臺裝載機,1臺平地機,2臺壓路機,1臺灑水車,效果最佳。

6、碾壓遍數確定: 96區碾壓遍數為六遍。

通過本試驗段的現場施工和總結,我部可以用此方案作為全標段96區路基5%灰土填築施工。

附表一5%灰土路基試驗段施工流程框圖

合格合格合格

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