水泥穩定碎石基層試鋪總結
我標段在10月2日進行了水泥穩定碎石試驗段的施工,具體樁號為k5+000~k5+200右幅輔道,底基層厚度為30cm,分兩層鋪築。試驗段為第一層,鋪築厚度為15cm。混合料採用wdb500拌和樓集中拌和。
施工時,混合料的攤鋪採用一台abg423攤鋪機進行,松鋪係數暫取1.40。碾壓採用徐工振動壓路機兩台和輪胎式壓路機一台。
我們科學管理,精心施工,並及時進行總結,為今後大面積的施工提供依據。
1、驗證用於施工的混合料配合比
①除錯拌和機,分別稱出拌缸中不同規格的碎石、水泥、水的重量,測量其計量的準確性;
②調整拌和時間,保證混合料均勻性;
③檢查混合料含水量、碎石級配、水泥劑量、7d無側限抗壓強度。
2、確定鋪築的松鋪厚度和松鋪係數
3、確定標準施工方法
①混合料配比的控制方法;
②混合料攤鋪方法和適用機具(包括攤鋪機的行進速度、攤鋪厚度的控制方式、梯隊作業時攤鋪機的間隔距離);
③含水量的增加和控制方法;
④壓實機械的選擇和組合、壓實的順序、速度和遍數,至少應選擇兩種確保能達到壓實標準的碾壓方案;
⑤拌和、運輸、攤鋪和碾壓機械的協調和配合。
4、確定每一碾壓作業段的合適長度(我部建議以50m為宜)。
5、嚴密組織拌和、運輸、碾壓等工藝流程,縮短拌和到碾壓完成時間。
6、質量檢驗內容、檢驗頻率及檢驗方法。
7、試鋪路面質量檢驗結果。
1、材料準備
根據配合比設計材料,選擇合格材料進場。
①水泥:水泥採用江陰海豹水泥p·c32.5級水泥,7天抗壓強度為3.5mpa。
②集料:集料採用宜興石灰岩,1#料為石灰岩9.5-31.
5mm、2#料為石灰岩4.75-9.5mm、3#料為石灰岩0-4.
75mm;集料的級配、壓碎值,針片狀含量經檢驗均符合要求。
③混合料的配合比設計
我專案部試驗室設計配合比進行試驗,最後監理根據平行試驗結果確定混合料的設計配合比為:1#料(9.5-31.
5mm)∶2#料(4.75-9.5mm)∶3#料(0-4.
75mm)=44%∶28%∶28%,水泥劑量為4.5%,最佳含水量5.2%,最大幹密度2.
35g/cm3。
2、機械裝置配置
①水泥穩定拌和裝置一套(wdb-500);
②abg423攤鋪機1臺;
③振動壓路機:徐工20t二台;
膠輪壓路機一台;
④自卸汽車:根據拌和產量運距配自卸汽車10臺;
⑤裝載機:現場路用一台;
⑥灑水汽車:8t二台。
3、人員配置
①拌和場:3人;
②測量組:放線、拉鋼絲、測量4人;
③攤鋪機前後每台各4人,共8人;
④立模、釘樁:6人;
⑤覆蓋:4人;
⑥檢測密實度:1人
⑦機動:2人
人員共計28人。
4、施工前準備工作
①在底基層報驗合格後,對施工段落的中線、高程等進行複測。
②檢查底基層的清掃情況,剷除薄層貼皮、掃淨浮灰。攤鋪前在底基層表面均勻的灑少量水泥漿,但不得有積水。
③縱斷面測量放樣:按照每10m一斷面,一斷面兩個點進行高程測量。測得底基層頂面高程後計算實際掛線高度,進行打樁掛線;
h=(h-(a-b))×c
a為底基層頂面實際高程;
b為底基層頂a點位置的設計高程;
h為理論壓實厚度(分兩層施工,一層壓實厚度為15cm);
h為實際掛線高度;
c為松鋪係數;
5、模板設定:
採用內外側立木方進行攤鋪的方案。先沿道路縱向用線將線形理順,然後用石灰線做好標記,將木方靠石灰線向外放置且用鋼筋樁固定,每公尺設定一根鋼筋樁。
根據無側限抗壓強度試驗情況且為減少基層裂縫,必須做到:在滿足設計強度的基礎上限制水泥用量;在減少含泥量的同時,限制細集料、粉料用量;根據施工時氣候條件限制含水量的原則,我部推薦採用水泥:集料= 4.
5:100的配合比進行施工。
試驗段施工段落選擇:k5+000~k5+200右幅輔道,總長200m。
1、除錯拌和機,保證混合料均勻性,集料級配符合設計,水泥劑量準確。
①、用炒鍋取2-3kg拌和料,隨時炒乾,檢測含水量為:5.73、5.75。
②、用edta滴定測水泥劑量為:4.5、4.5、4.4、4.6、4.5、4.3。
2、水穩混合料的運輸
本次試鋪段落投入了10自卸汽車,總運量能夠滿足拌和產量,運輸時主要做到以下幾方面;
①、運輸車輛車廂已經清洗乾淨無其它雜物;
②、料車在接料過程派專人指揮分前、後、中三次接料,盡量避免裝料環節出現集料離析;
③、一經裝料,即採用彩條布覆蓋,不停留,直接駛入工地;
④、料車進入攤鋪現場後不得立即揭彩條布,待前車在攤料準備駛離攤鋪機時才能揭開彩條布,避免料堆頂部混合料失水;
⑤、運輸車輛駛入攤鋪現場後,在指揮人員的指揮下有序停放,直行駛入路基上,直接倒車進入攤鋪機進行攤鋪;
⑥、由專人指揮卸料,卸料車井然有序,在攤鋪機前30cm左右處停車,確保運輸車輛不撞擊攤鋪機,掛上空擋,由攤鋪機推動料車前進。在卸料過程中,分二次將混合料倒入攤鋪機料斗中,每次倒料一次到位,一是避免混合料溢位料斗,二是防止在倒料過程中出現混合料離析;
3、鋪築
①、攤鋪前在底基層均勻灑適當水泥漿。
②、攤鋪前檢查攤鋪機各部分運轉情況,保證運轉正常。
③、調整好感測器臂與導向控制線的關係,控制基層厚度和高程,保證路拱、橫坡度滿足設計要求,根據中樁放出攤鋪寬度範圍,兩側用枕木護欄。
④、攤鋪機宜連續攤鋪,嚴禁停機待料,攤鋪速度一般為2m/min左右。
⑤、k5+000~k5+200右幅輔道水穩層厚度為30cm,採用分層攤鋪施工工藝,每層厚度為15cm。本試驗段基層混合料攤鋪採用一台攤鋪機作業,前進速度2m/min,設定振級為4級。本管段水穩層大面積施工時採用兩台攤鋪機作業,間隔5-8 m,下口攤鋪機先攤,前進速度2m/min,設定振級4級。
一前一後應保證速度一致,攤鋪厚度一致,松鋪係數一致,攤鋪機平整度一致,振動頻率一致,兩機攤鋪接縫平整。
⑥、攤鋪機的螺旋送料器有三分之二埋入混合料中。
⑦、在攤鋪面後面應設專人消除細集料離析現象,特別應該剷除區域性粗集料,並用新拌混合料填補。
本試驗段採用兩種碾壓方案,每一百公尺採用一種碾壓方案,碾壓程式如下:
1、第一種壓實工藝,採用單光輪壓路機,通過7遍碾壓來完成,第二種壓實工藝,採用單光輪壓路機和膠輪壓路機相結合,通過7遍碾壓來完成如下所述:
經資料比較,試驗段施工採用松鋪係數1.4左右,攤鋪松鋪厚度控制在21cm,根據施工測量確定實際松鋪係數為1.35,平均施工壓實厚度為15cm,考慮要滿足厚度要求,建議採用1.
35較合理,高程滿足設計要求,具體測量資料見附表。
試驗段結束處設定有橫縫。橫縫與路面車道中心線垂直設定,其設定方法如下其設定方法如下:
1、攤鋪結束後,人工將兩台攤鋪機攤鋪末端的混合料整理整齊,並將攤鋪機末端修成一條整齊的直線,用方木沿橫向接頭緊靠混料合末端,用鋼釺固定。
2、按正常的碾壓方式進行碾壓。碾壓時整個壓路機碾壓至方木上,以保證攤鋪末端處的壓實度;
3、當天碾壓結束後,人工用3公尺直尺在攤鋪末端檢測平整度,定出橫縫的位置,並垂直路面車道中心線帶線,將線外側靠攤鋪末端平整度不合格的混合料挖溝剷除;
4、人工將橫縫的橫斷面修理整齊,並將作業面進行清掃,下次施工時經過再次修整、灑水濕潤後撒潑水泥漿起步攤鋪。碾壓時壓路機沿接縫橫向碾壓,由前一天壓實層逐漸推向新鋪層,碾壓完畢再縱向正常碾壓。
5、由於水穩層分兩層攤鋪,兩層接頭應錯開3-5公尺。
1、每一作業段碾壓完成並經壓實度檢測合格後,立即開始養生。
2、養生方法:用土工布濕潤,然後人工覆蓋在碾壓完成的基層頂面。覆蓋2小時後,再用灑水車灑水。
在7天內應保持基層處於濕潤狀態。養生期間應定時灑水。養生結束後,必須將覆蓋物清除乾淨。
3、用灑水車灑水養生時,灑水車用噴霧式,不得用高壓式噴管,以免破壞基層結構,每天灑水次數應視天氣而定,整個養生期間應始終保持水泥穩定碎石表面濕潤。
4、養生期間應封閉交通,兩側設立交通警示、警告標誌,並設專人看守。
根據以上圖表可知:兩種碾壓組合方式的壓實度均符合設計、規範的相關要求。
(1)壓實度檢測
本次試驗段施工過程中,從壓路機壓過第三遍開始進行壓實度的測定。壓實度的測定採用灌砂法。因為在碾壓第六遍時,壓實度已能達到設計98%以上的要求。
因此我部建議光輪壓路機碾壓六遍、膠輪壓路機碾壓一遍的碾壓方案。壓實度檢測資料見附件,其主要資料統計見下表。
2、混合料的級配、含水量檢測
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