灌注樁試樁總結報告

2021-03-03 21:31:27 字數 2637 閱讀 9169

銀川兵溝黃河公路大橋及連線線工程

a1合同段

灌注樁試樁施工總結報告

編制審核

審批中鐵二十二局集團****寧夏分公司

二〇一四年五月十五日

灌注樁試樁施工總結報告

一、試樁結果及過程總結:

1、01試驗樁(a匝道橋往東10公尺的樁基)的整個施工過程,包括從施工準備到水下混凝土灌注,都進展順利。反迴圈鑽機能夠比較好的適合此段地質的情況,鑽孔過程基本保持穩定,各地質沒有出現異常情況,泥漿效能很好,起到了很好的護壁作用。本次試樁泥漿製作控制指標(泥漿比重:

1.14g/cm3;黏度:18~20s;含砂率:

2%;膠體率:96%;ph值:9)可以滿足施工需要。

2、按照鑽桿長度和測繩能夠很好的控制孔深,保證成孔時樁底達到設計標高,一次清孔採用抽漿法時速度不宜過快,防止發生孔壁坍塌、縮徑等事故。

3、鋼筋籠製作時,要控制好接頭焊接質量,鋼筋原材料加工施工控制指標:受力鋼筋全長(允許偏差):±10mm;骨架外徑:

±10mm;箍筋內尺寸(允許偏差):±3mm;受力鋼筋間距:±0.

5d(8mm);箍筋間距:±20mm;加強筋間距:±20mm。

鋼筋籠安裝施工控制指標:中心平面位臵:20mm;骨架頂面高程:

±20mm;骨架垂直度:±1%;在此次試樁施工時,各項控制指標都能夠很好達到,在以後施工過程中將得到很好的保持。

下導管時,保證導管的密閉性,很好地防止導管漏水。二次清孔時,一定要保證了泥漿技術指標達到:相對密度:

1.03~1.10;粘度:

17~20pa.s;含砂率:<2%;膠砂率:

≥95%。以保證水下混凝土灌注的順利進行。水下混凝土灌注施工時,一定要保證首灌混凝土方量,試樁時用了大料斗,滿足要求,灌注過程中,灌注深度一定通過2人的測量核實,導管埋深的保證在2~6m,以保證灌注的順利進行。

二、試樁的控制性技術總結如下幾點:

1、 地質情況:經施工現場撈取鑽樣與設計比對,與設計地質情況符合,地質柱狀圖見後附資料。

2、 跟據鑽孔開始結束時間推算鑽進速度為1.86m/小時。

3、 用直徑為1m的檢孔器檢測,檢孔器下放順暢。

4、 混凝土灌注前用測繩檢測沉渣厚度為4cm。

5、 擴孔係數:混凝土計算用量為45.5m3,實際混凝土灌注量為50m3,擴孔係數為0.91。

6、 泥漿指標,鑽進過程中泥漿指標測試記錄範圍:比重為1.14-1.

16之間,黏度為18-22之間,含砂率為0.5-2之間,膠體率為96-98之間,ph值為7-8之間。具體資料記錄見後附表。

7、 鋼筋籠焊接接頭質量,經檢測符合規範要求,鋼筋籠的順直度、間距等指標符合規範要求。

8、 混凝土灌注較流暢,和易性較好,現場測試塌落度為210、220,擴充套件度為500、510,符合規範要求。

9、 混凝土運輸車的數量能夠滿足灌注需要。

10、 樁位偏差:x,y:1cm,2cm。滿足規範≤5cm的要求。

11、 保護層厚度:開挖後,樁基保護層厚度都大於設計7cm,鑽孔時孔徑稍微偏大。

12、 經過權威樁基檢測單位檢測,為一類樁。

三、結論:

經現場工藝引數檢測,按照該施工工藝施工,各項指標能夠符合規範要求,在實際施工過程中,將對該施工工藝不斷進行優化,對人員、機械不斷進行組合調整,確保工程施工質量和施工進度滿足工程要求。

四、存在的問題及建議解決的辦法

1、聲測管

⑴存在的問題:

承臺開挖後,發現聲測管不通,存在聲測管堵塞現象堵塞的部位分布在聲測管上部、中部、下部。

⑵分析原因:

1 、聲測管壁厚較薄,剛度不能滿足要求。

2 、聲測管上口頂蓋脫落,導致泥漿、混凝土進入。

3 、聲測管連線部位彎曲或脫落,導致泥漿、混凝土進入。

3 處理辦法

針對聲測管上蓋脫落、連線部位彎曲或脫落錯位等情況,採用聲測管安裝後、灌注前加塑料襯管的方式,並將聲測管加長至原地面,灌注前檢測聲測管是否是通的,並在施工過程中保護聲測管,以保證聲測管不被擠扁。

2、鋼筋籠偏位、標高不准

1 鋼筋籠偏位的原因:

a. 護筒埋好後沒有進行對中檢驗,導致樁位偏位,鋼筋籠偏位。

b. 鑽機鑽進過程中發生搖晃,鑽機發生移位,灌注前未複核樁位就下鋼筋籠。

鋼筋籠標高控制問題:

a、 因為定位筋未設定好,標高為控制嚴格,容易導致鋼筋籠上浮或下沉。

b、 關注過程中,灌注速度較快,尤其是從非鋼筋籠區域到鋼筋籠區域結合部位,未控制灌注速度,容易產生鋼筋籠上浮。

(3)處理辦法

①、加強過程控制,對護筒埋設、鑽機就位後複核及下鋼筋籠時的對中等加強測量控制。

2 、控制吊環標高和長度,來控制鋼筋籠的標高。

3 、控制灌注速度,繁殖鋼筋籠上浮。

3、其他注意事項

(1)由於鑽機裝置較重,施工場地必須平整、寬敞,並有一定硬度,避免鑽機發生沉陷。

(2)鑽機施工中檢查鑽頭,發現側齒磨壞,鑽頭封閉不嚴時必須及時整修。

(3)泥漿初次注入時,垂直向孔樁中間進行入漿,避免泥漿沿著護筒壁沖刷其底部,致使護筒底部土質鬆散。

(4)因粘土層中鑽進過深易造成頸縮現象,在鑽機施工時應嚴格一次鑽進深度。

(5)鋼筋籠或探孔器向孔內放置時,應由吊車吊起,將其垂直、未定放入孔內,避免碰壞孔壁,使孔壁坍塌,在砼澆築時避免出現廢樁事故。

(6)根據不同地質情況,必須檢測清孔後灌注砼時泥漿效能指標,確保泥漿對孔壁撐護作用。

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