隧道二次襯砌首件工程施工總結secret

2021-03-03 21:31:27 字數 2949 閱讀 5997

一、工程概況

xx隧道右線進口段yk36+828~yk36+850段位於碎屑岩分布區,岩石呈褐黃色,角礫和碎石成分的頁岩、砂岩,填充粘性土,區域性夾中厚層狀石英粉砂岩,屬軟硬巖互層地層。受風化影響較重裂隙發育,穩定性差易坍塌。

二、施工時間

2023年11月5日開工, 2023年11月8日完工。

三、施工準備

1 .收集完整的施工資料

在正式施工前具備了下列工程資料:

1) 圍岩量測資料;

2) 隧道工程施工圖及圖紙會審紀要;

3) 主要施工機械及其配套裝置的技術效能資料;

4) 隧道二次襯砌的施工組織設計;

5) 隧道二次襯砌的開工報告。

2.工、料、機準備

1) 勞動力組織;

根據實際情況,共投入砼工10名,雜工8名,電工1名,木工3名。

2)材料準備

隧道二次襯砌主要材料一覽表

3)機械裝置、工具;

二次襯砌施工主要機械裝置一覽表

3.現場的施工準備情況

1) 施工現場的便道已經暢通;

2) 根據設計圖紙所給定的樁號里程仰拱及邊牆施工已經完成,並達到了設計強度;

3) 防水板已經施工完成;

4) 預留洞室異形模板已經加工完成;

5) 預埋管線已經安裝定位。

四、施工概述及總結

根據新奧法施工的特點和技術的要求,本段施工二次襯砌的範圍圍岩量測淨空變化速率小於0.2mm/d;變形量已達預計總變形量的80%以上;且變形速率已經穩定,能夠滿足二次襯砌施工的要求。

(一)、施工工藝

二次襯砌施工工藝流程圖

(二)、施工方案

採用仰拱先行,襯砌台車先牆後拱法施工;砼集中拌合,砼運輸車運輸,輸送幫浦澆灌,機械搗固成型。

首先全面檢查隧道中線、高程、斷面淨空尺寸,各項尺寸已經全部滿足設計要求,防水卷材、縱橫向排水管、預留預埋洞室模板等已經通過驗收,施工用的砼輸送幫浦、振動器、液壓襯砌模板台車等已經進行了試運轉,裝置正常。

採用12m液壓襯砌台車。襯砌台車結構穩定,尺寸精確且結構簡單,裝拆移位方便,模板表面光滑,接縫嚴密,施工縫端頭模板安裝垂直、牢固。模板台車測量定位準確,將台車移至襯砌部位,調好標高,按隧洞襯砌內輪廓線尺寸調整好模板支撐桿臂。

砼在洞外的拌合站集中拌合,砼輸送車運輸,輸送幫浦灌注施工。

當施工準備工作就緒後,第一板二襯於2023年11月5日11:50分開始施工,22:30分施工完成,施工時間共計10小時40分鐘,2023年11月6日14:

20分開始拆模,15:40完成。第二板二襯開始於2023年11月8日17:

50分,於2023年11月9日4:30分施工完畢,施工時間共計10小時40分鐘,2023年11月9日17:50開始拆模,19:

00完成。施工時首先用砼輸送幫浦壓水濕潤輸送管道,之後幫浦送砂漿,再進行砼的灌注工作。

砼自模板視窗灌入,由下向上,對稱分層,先牆後拱灌築,每層澆築厚度為0.5m。兩側高度差小於50cm,輸送軟管管口至澆築面垂距控制在1.

5m以內,第一板二襯澆注過程連續,沒有出現長時間間隔現象,第二板二襯在19:50分由於砼**不及時耽誤時間70分鐘,但是沒有造成「冷縫」,只是由於上層澆築使用附著式振搗器造成區域性出現水紋。

在砼澆築過程中,模板、支架等沒有發現變形移位現象,封頂採用頂模中心封頂器接輸送管,按從裡向外的順序逐漸封頂,在拱頂端頭模板上安裝長2m的外露管,當幫浦輸送砼從外露管管口溢位砼停止。

當最後一盤封頂砼試件現場試壓達11.9mpa和11.3mpa後,開始拆模。拆模時,小心謹慎,沒有缺稜掉角現象發生,施工完成後及時對封頂空口進行了修整,並開始進行養護

每板二襯砼灌注作業澆築總體時間為10~11小時,沒有因澆築過快造成跑模、崩模現象。

6、施工引數

(1)嚴格按照配合比拌和砼。

配合比一覽表

五、二次襯砌檢測結果

六、主要問題處理及施工方法改進

xx隧道右線進口段yk36+828~yk36+852段仰拱作為本合同段隧道工程的首件工程,該段整體澆築質量控制較好,混凝土澆築基本做到內實外光,拆模至今未發現裂縫。混凝土外表面部分有蜂窩,內表面拱牆內側(台階以下)有少量蜂窩出現(主要是由氣泡形成的),其它部分密實光滑。除個別開窗封口處出現較輕微的模板縫外,沒有其它痕跡。

混凝土整體顏色均勻一致,輪廓清晰,光潔明亮,總體外觀質量較好。

1、施工中出現的問題:

① 11月5日14:36分,第5車混凝土到現場測得入倉溫度18℃,坍落度110mm。現場已做退場處理;

② 第1板二襯澆築過程中,第9車砼因澆築速度較快,出現擋頭模鼓漲現象,現場及時調整澆築速度,鼓漲問題有效解決;

③ 混凝土**後期不很及時,造成間隔約70分鐘,混凝土幫浦有堵管的可能;

④ 砼和易性不穩定,有些砼和易性明顯偏差。

2、缺陷分析:

蜂窩形成的原因:

1 混凝土坍落度較大,很難將水分完全趕出而產生氣泡;

2 拱部以下部分使用了附著式振搗器,由於弧度原因水泡不能全部上翻。

3、 經驗總結:

1、加強施工過程控制,提高振搗質量,防止漏、欠、過振;

2、加強混凝土坍落度的控制,混凝土坍落度邊牆部位宜控制在170~180mm、拱部控制在150~170mm較為合適;

3、澆築速度每車(5方)在20~30分鐘澆築完較為合適;

4、澆築過程混凝土**要及時,間隔時間不能太長。

5、將台車下部附著式振搗器拆除,下部全部採用插入式振搗器振搗。

4、施工中安全保證措施、質量保證措施、環保措施及文明施工

(1)二次襯砌施工應加強對下列安全措施的監管:

1) 洞內施工人員必須佩戴安全帽。

2) 施工期間安全員必須在場,指揮車輛。

3) 施工現場的採用了一機一閘,一切電源、電路的安裝和拆除由持證電工操作;電器嚴格接地、接零和使用漏電保護器、照明應採用了防爆燈泡。

(2)二次襯砌施工的質量控制措施:

1) 施工前,由技術人員將有關施工工藝和技術要求向工班進行技術交底。

2) 加強現查觀察、巡查力度,杜絕各類違規現象的出現。

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