精細化除錯管理實施方案

2021-05-31 12:04:19 字數 4767 閱讀 4673

**電力**熱電有限責任公司

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批准:**電力**熱電有限責任公司

**熱電有限責任公司

精細化除錯管理實施方案

火電機組啟動試運是全面檢查汽輪機、發電機、鍋爐及其配套系統的裝置製造、設計、施工、除錯和生產準備情況的重要環節,是保證機組長週期、安全、穩定、經濟、環保地投入生產,形成發電能力發揮投資效益的關鍵性程式。對專案投產後的安全、經濟運營意義重大。

充分執行國家標準和電力行業規程、規範、裝置檔案及參考的相關規定及辦法,在《新啟規》、《驗標》、《除錯定額》、《除錯工作規定》等相關標準和管理規定的基礎上,從完善設計優化、精細化安裝等階段入手,在完成常規除錯專案的基礎上,通過精調、細調、深調,優化執行方式,使機組各項技術指標達到或超過設計指標,確保機組投產水平達到國內同型別機組先進水平,努力提高新建專案的市場競爭力。

按常規調整與精細調整相互結合、根據實際情況分階段實施的原則。常規除錯專案與效能試驗專案相結合,對效能試驗結果進行分析,根據分析結果有針對性的進行精細化調整,使主輔機裝置執行的效能指標達到或超過設計指標,使現有裝置達到最佳執行工況。有條件的進一步細化調整,發掘裝置節能降耗潛力。

在效能試驗時,以設計煤種進行相關測試,同時結合煤炭**市場的實際情況,對偏離設計煤種較大的生產常用煤種進行燃燒調整試驗,摸索燃燒特性,為今後燃燒優化提供依據。

1.1《火力發電建設工程啟動試運及驗收規程》(dl\t5437-2009)

1.2《**熱電有限責任公司工程管理策劃及控制方案》;**熱電有限責任公司已經簽訂的合同、招投標檔案及有關協議等。

1.3《中國**集團公司精細化除錯指導意見》(2023年版);

1.4《中國**集團公司精細化除錯質量控制指導意見》(2023年版)

1.5《中國**集團公司火電工程調整試運質量檢驗及評定標準》(2023年版)

1.6《中國**集團公司火力發電廠基本建設工程啟動及驗收管理辦法》(2023年版);

1.7《中國**集團公司火電機組達標投產考核辦法》(2023年版);

1.8《中國**集團公司工程建設質量管理辦法》(2023年版);

1.2.9《中國**集團公司火電機組啟動驗收效能試驗管理辦法》(2023年版);

1.2.10《中國**集團公司火電工程安裝交付除錯基本條件的規定》(2023年版);

1.2.11《中國**集團公司火電工程整套啟動試運及竣工備案基本條件的規定(試行)》(2023年版);

機組精細化除錯管理是火電專案精細化管理工作的最後環節,也是最關鍵的環節之一。機組精細化除錯按照「精調」、「細調」、「深調」三個階段,結合各工程的實際情況,採用常規除錯和針對性精細化專項除錯,使機組各項執行指標達到最佳狀況,實現機組運營安全可靠、指標優秀、資源節約、環保和諧等最終目標。

3.1.1精細化除錯的三個階段工作重點:

通過「精調」,將機組各項效能指標調整至設計值,對於與設計值存在偏差的,要認真查實原因,會同製造、設計等單位確定解決方案,進行系統完善,確保機組安全、穩定執行;通過「細調」,檢查、測試全廠熱力系統狀況,結合機組執行方式,分析、評估系統運**況,提出各系統對熱經濟指標(汽機熱耗、供電煤耗、廠用電率等)的影響和改善建議,確保機組在各負荷工況達到安全和經濟執行最優化;通過「深調」,深入了解機組在偏離設計工況的執行條件下(如燃煤品質偏離設計煤種)機組的各項效能指標和適應能力,深入發掘機組節能潛力,分析及指出系統執行方式或整改方向。

3.1.2精細化除錯的主要指標

3.1.2.1 三個100%目標

3.1.2.1.1 機組分部試運的質量檢驗優良率100%;

3.1.2.1.2 機組整套試運的質量檢驗優良率100%;

3.1.2.1.3 機組調整試驗專案完成率100%。

3.1.2.2 十項一次成功目標

3.1.2.2.1 公升壓站及廠用系統受電一次成功;

3.1.2.2.2 鍋爐酸洗一次成功;

3.1.2.2.3 鍋爐水壓試驗一次成功;

3.1.2.3.4 製粉系統投入一次成功;

3.1.2.2.5 汽機扣蓋一次成功;

3.1.2.2.6 鍋爐點火一次成功;

3.1.2.2.7汽輪機首次衝轉一次成功;

3.1.2.2.8機組首次併網一次成功;

3.1.2.2.9甩負荷等重大試驗一次成功;

3.1.2.2.10機組168小時滿負荷試運一次成功;

3.1.2.3 九項零目標管理

3.1.2.3.1 除錯人員指揮造成的誤操作為零;

3.1.2.3.2 除錯期間電氣和熱控保護誤動、拒動為零;

3.1.2.3.3 除錯原因造成裝置損壞事故為零;

3.1.2.3.4 除錯原因造成機組停運為零;

3.1.2.3.5 機組整套啟動前未簽證專案為零;

3.1.2.3.6 除錯原因影響試運進度的事件為零;

3.1.2.3.7 滿負荷試運前非自動狀態為零;

3.1.2.3.8 168小時滿負荷試運前未完精細化除錯專案為零;

3.1.2.3.9 機組移交後除錯未完專案為零。

3.1.3.4 168 小時滿負荷試運目標

3.1.3.4.1 熱控和電氣自動投入率、動作正確率100%;

3.1.3.4.2 熱控和電氣保護投入率、動作正確率100%;

3.1.3.4.3 程式控制投入率、動作正確率100%;

3.1.3.4.4 熱控和電氣儀表投入率、準確率100%;

3.1.3.4.5 整套試運期間汽水品質合格率100%;

3.1.3.4.6 電除塵、濕式靜電除塵器投入率100%;

3.1.3.4.7 高加投入率100%;

3.1.3.4.8 機組無油全燃煤執行;

3.1.3.4.9 機組真空嚴密性≤0.2kpa/min;

3.1.3.4.10 發電機漏氫≤6nm3/day;

3.1.3.4.11 汽輪發電機最大軸振≤70μm;

3.1.3.4.12電除效率≥99.88%、濕除效率≥85%;

3.1.3.4.13脫硝效率≥85%;

3.1.3.4.14 脫硫效率≥99.4%;

3.1.3.4.15 168小時滿負荷試運的啟動次數:1 次;

3.1.3.4.16 168小時連續執行平均負荷率≥90%;其中滿負荷連續執行時間>96小時;

3.1.3.4.17 脫硫裝置與主機同時移交生產;

3.1.3.4.18驗收工況下的熱耗率小於設計值8010kj/kwh;

3.1.3.1.19 mcs、deh系統自動品質全部優質;das模擬量及開關量投入率、準確率100%;

3.1.3.1.20空預器漏風率<5%;

3.1.3.1.21供電煤耗(純凝)≤312.39g/kwh;

3.1.3.1.22鍋爐最低穩燃出力≤30%;

3.1.3.1.23 機組廠用電率(純凝)(含脫硫脫硝)≤5.778%;

3.1.3.1.24機組發電水耗率≤0.113m3/s·gw。

3.1.3.1.25脫硝入口nox濃度≤300mg/nm3;

3.1.3.1.26鍋爐每側平均排煙溫度(修正後)≤124℃;

3.1.3.1.27投高加最低給水溫度≥281.3℃;

3.1.3.1.28煙氣中nox含量≤50mg/nm3;

3.1.3.1.29煙塵排放濃度≤5mg/nm3;

3.1.3.1.30 so2排放濃度≤35mg/nm3;

3.1.3.1.31汙染物排放不超過國家最新環保標準

4.1.1 **熱電專案公司組織設計、安裝、除錯、監理等參建單位根據精細化除錯中對相關責任單位的工作要求(系統設計和核算、裝置安裝和單體、單機試運等),制定相應的規劃或策劃書,督促實施並檢查驗收。

4.1.2 除錯單位應參加工程設計聯絡會、設計審查和施工圖會審,協助確定效能試驗測點布置及四大管道的開孔;對系統布置、裝置選型、工藝流程是否合理,是否滿足《防止電力生產重大事故的二十五項重點要求》和《電力工程建設標準強制性條文》的規定提出意見和建議。

4.1.3 除錯單位應參與dcs系統設計並參加設計聯絡會,提出修改意見和建議;參加dcs出廠前的組態學習;參加dcs出廠驗收工作;參加dcs系統的保護、聯鎖邏輯和熱控定值的審核及修訂;根據最終確定的聯鎖保護邏輯和定值,編制機組聯鎖保護試驗傳動表。

4.1.4 除錯單位根據現場施工情況和進度安排,在廠用受電乙個月前編制完成除錯計畫、精細化除錯策劃、機組啟動除錯大綱等檔案,並上報專案公司。

4.1.5 在除錯過程中,除錯單位應合理安排分系統試運計畫,協調解決除錯與安裝及除錯中各節點之間的順序安排,以達到「分部試運促安裝」,「精細化策劃保試運」的目的。

4.1.6 在裝置安裝過程中,除錯專業人員應深入現場,熟悉系統和裝置,對發現的問題及時以書面形式提交監理單位和專案公司,並提出解決問題的建議和意見。

4.1.7 針對精細化除錯策劃內容,進行與之相關的技術、安全培訓和交流。

4.1.8 相關責任單位應按照除錯工作必需的臨時設施和測點要求完成設計、加工和安裝工作,專案公司負責組織落實。

4.2.1 除錯單位應積極配合單機、單體除錯工作,參與單機、單體試運驗收。

4.2.2 在熱控系統dcs控制邏輯組態除錯期間,除錯單位必須全面檢查和優化聯鎖邏輯,提早檢查和優化熱控模擬量控制系統邏輯,並且在機組吹管期間逐步投入和調整,為整套試運期間自動控制系統的高質量投入奠定基礎。

4.2.3 在系統除錯或試驗前,除錯單位應對參與試運的各單位代表進行詳細的技術和安全交底,確保試運工作安全、有序、順利進行。

4.3.1 除錯單位應協調解決工程節點及各系統試運之間的先後順序,具體內容如下:

4.3.1.1機組化學清洗開始前,應完成鍋爐爐膛冷態空氣動力場試驗,且鍋爐應具備預點火條件;

4.3.1.2鍋爐爐膛冷態空氣動力場試驗前,脫硫系統應具備冷態通風試驗條件;

4.3.1.3鍋爐點火吹管前,應具備鍋爐投粉燃燒和除灰、除渣系統投入條件;汽輪機潤滑油系統及頂軸、盤車裝置具備連續投用條件;

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