迴圈氫中斷

2023-01-17 23:54:03 字數 3750 閱讀 1456

迴圈氫壓縮機停機

(1)事故現象:

1、ccs系統發出停迴圈氫壓縮機k-102、貧胺液幫浦p-104a/b聲光報警。

2、dcs迴圈氫壓縮機k-102入口流量表fi-12103指示無流量報警,r-101、r-102急冷氫量fi-11001、fi-11002、fi-11101、fi-11102、fi-11103、fi-11104低流量報警。

3、迴圈機k-102轉速指示為零

4、反應器床層溫度快速上公升

5、sis控制系統聯鎖啟動:

a、0.7mpa/min緊急洩壓閥開啟;

b、反應加熱爐f-101燃料氣切斷閥xv-10901a關閉;

c、聯鎖停p-104,關閉幫浦出口切斷閥xv-11903;

d、反應進料幫浦液力透平ht-101入口切斷閥xv-11202,流控閥lv-11201a關閉,熱高分液控閥lv-11201b、lv-11201c切換至手動;

e、迴圈氫壓縮機k-102入口電動閥xmv-12003、出口電動閥xmv-12103、防喘振線電動閥xmv-12102聯鎖關閉;

f、聯鎖關閉氣櫃入口閥,開啟氣櫃至火炬的旁路閥。

(2)事故原因:

1、機組聯鎖停機:1、汽輪機出汽溫度tisa53303≥500℃;2、壓縮機軸位移zisa53111、zisa53112(二取二)高高≥0.7mm;3、汽輪機軸位移zisa53401a 、zisa53401b二取二(高高)≥0.

8mm;4、壓縮機轉速ssa53501d、ssa53501e、ssa53501f(三取二)高高≥11839rpm;5、高壓端主密封氣排放流量fisa53605(高高≥36nm3/h或低低≤5.5nm3/h)、排放壓力pisa53601≥0.62mpa(二取二);6、低壓端主密封氣排放流量fisa53606高高≥36nm3/h或低低≤5.

5nm3/h、排放壓力pisa53602≥0.62mpa(二取二);7、壓縮機高壓端軸振動visa53111、visa53112高高≥95m(二取二);8、壓縮機低壓端軸振動visa53113、visa53114高高≥95m;9、汽輪機驅動端軸振動visa53401a、visa53401b高高≥95m;10、汽輪機非驅動端軸振動visa53402a、visa53402b高高≥95m;11、潤滑油壓力psa53252、psa53253、psa53254(三取二)低低≤0.1mpa;12、主汽門開度≥30%且轉速≤500rpm;13、速關油壓力pa53501低低≤0.

43mpa。

2、工藝聯鎖:迴圈氫壓縮機入口分液罐d108液位高高;迴圈氫壓縮機出入口電動閥、防喘振電動閥關閉。

(3)事故處理主要步驟:

班長立即向排程匯報並組織崗位人員進行處理,通知儲運確認氣櫃入口閥聯鎖切斷,氣櫃至火炬的旁路閥開啟。

a 反應系統

1、檢查確認迴圈氫壓縮機停機聯鎖動作:

(1)0.7mpa/min緊急洩壓閥開啟,高壓火炬系統正常,高壓放空罐液位低於<5%。

(2)反應加熱爐f-101燃料氣切斷閥xv-11901a關閉,長明燈燃燒正常;

(3)貧胺液幫浦p-104停,關閉出口總管切斷閥xv-11903。反應進料幫浦液力透平ht-101入口切斷閥xv-11202、液控閥lv-11201a關閉,熱高分d-103液位lv-110201b、lv-11201c切換至手動;

(4)迴圈氫壓縮機k-102入口電動閥xmv-12003、出口電動閥xmv-12103、防喘振線電動閥xmv-12102聯鎖關閉;

(5)停新氫壓縮機k-101。

2、 反應系統洩壓,確認0.7mpa/min緊急洩壓閥xv-12001聯鎖開啟,壓時注意反應器壓差,嚴密監控反應器各床層溫公升及床層各點溫度,如果反應器床層溫度仍不能得到控制,啟動1.4mpa/min緊急洩壓閥xv-12002。

3、為防止反應系統緊急洩壓時胺液帶入迴圈氫系統,手動緩慢開啟c-101副線閥hv-11801。

4、以30t/h速度將p-102出口流量降至167t/h,並逐步開大e-102殼程副線控制閥tv-10811,提高反應器降溫速度。並聯絡常減壓、催化裝置,減小新鮮進料,並逐步改尾油全迴圈,改迴圈時確保尾油溫度不超過d-101的設計溫度240℃。

5、關閉燃料氣流控閥fv-10902a/b及前後手閥,調節風門和煙道擋板,每個爐膛保留2個長明燈。

6、關閉r-101急冷氫控制閥tv-11004、tv-1107及下游手閥,關閉r-102急冷氫控制閥tv-11102、tv-11104、tv-11106、tv-11108及下游手閥。

7、加強現場高溫高壓臨氫等部位法蘭的巡檢,同時對高壓法蘭的消防蒸汽進行排凝後投用這些部位的消防蒸汽。

8、內操注意因洩壓造成的熱高分、冷高分**,嚴禁熱高分油進入a-101,必要時可通過c-401頂部低分氣改至火炬系統降低d-106壓力。

9、關閉汽輪機蒸汽入口閥,稍開汽輪機入口蒸汽放空閥。內操確認具備盤車條件後,按盤車按鈕,外操啟動盤車器電機對k-102進行盤車。

10、查明k-102停機原因,排除故障後,盡可能重新啟動k-102。

如k-102啟動起來,則緩慢恢復生產。

如果k-102短時間內無法啟動,則採取以下步驟:

1、反應系統繼續降溫,當反應cat溫度降至300℃時,聯絡排程和儲運裝置,引停工柴油置換反應系統。

2、以50t/h的速度切換停工柴油,逐漸關閉長迴圈線手閥,當反應進料全部切換為柴油時,對反應系統進行置換4小時,分餾向不合格罐區退油。

3、調節e-102殼程副線控制閥tv-10811,控制反應器cat至260~280℃。

4、當反應溫度降至220℃,停反應注水幫浦p-103a/b,關各注水點手閥,停反應緩蝕劑幫浦p-110、停原料油公升壓幫浦p-101a/b,停反應進料幫浦p-102a/b,關閉界區來柴油閥。

5、當熱高分、冷高分液位不再**時,關閉高分液控及前後手閥。控穩熱高分d-103液位,冷高分d-105 液位、界位。

6、若迴圈氫壓縮機仍不能啟動,則按裝置正常停工步驟繼續處理。

b 分餾系統

1、聯絡排程、罐區將柴油產品、航煤產品改入不合格線,關閉產品出裝置手閥。以15℃/h的速度降低分餾加熱爐f-201出口溫度至300℃,應控制四路進料量中的每一支路流量均勻。注意:

分餾加熱爐的總進料量應控制不低於設計進料量的60%。

2、隨著反應系統的降溫降量,相應降低c-201、c-202的塔頂回流量,降低c-202的中段抽出量和中段回流量,減少c-201、c-202汽提蒸汽量,控制c-201、c-202頂溫不超指標,盡量維持硫化氫汽提塔頂回流、分餾塔頂回流、中段回流運轉。

3、當中段回流不能維持時,停一中回流幫浦p-207a/b,停航煤幫浦p-209a/b;停二中回流幫浦p-208a/b,停柴油幫浦p-205。當硫化氫汽提塔、分餾塔頂回流不能維持時,先停緩蝕劑幫浦p-307a/b,再停硫化氫汽提塔回流幫浦p-201a/b、分餾塔頂回流幫浦p-202a/b。

4、隨熱源溫度降低,將分餾加熱爐對流段0.5mpa和1.0mpa蒸汽改為放空,關閉去蒸汽管網閥門,保證加熱爐對流段有介質流動。

5、關閉c-201汽提蒸汽控制閥fv-20102,c-202汽提蒸汽控制閥fv-20503。

6、反應引柴油後,分餾加熱爐出口維持在250℃。

7、反應停止向分餾減油後,分餾改閉路短迴圈。

c吸收穩定系統

1、根據d-201、d-202液位,停p-201、p-202。

2、根據情況吸收穩定系統改為c-301、c-302、c-303三塔迴圈,c-303底部出口重石腦改至c-301。

3、當c-301中段回流不能維持時,停一中回流幫浦p-304,停二中回流幫浦p-305a/b。

4、當d-302液位低時,停p-306;當d-301液位低時,停p-302。

d 低分氣、幹氣、液化氣脫硫系統

維持c-401、c-402、c-403的液位和壓力,維持mdea溶液迴圈,根據脫硫系統原料氣來量調節貧胺液流控閥開度,調整mdea溶液的迴圈量。

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