電捕焦油器故障的原因及改進措施

2022-12-17 14:18:03 字數 4014 閱讀 9941

作者:王廣思黃長勝等時間:2008-12-15 10:13:28

電捕焦油器故障的原因及改進措施

王廣思(山東市棗莊燃氣總公司277100)

黃長勝李成峰(山東兗礦國際焦化****272100)

山東兗礦國際焦化****是由兗礦集團****、日本伊藤忠和巴西cvrd三家合資建設的年產200萬噸焦炭和20萬噸甲醇的煤化工企業,該企業拆遷了德國凱薩斯圖爾焦化廠的7.63m焦爐及其配套的煤氣淨化系統,新建了年產20萬噸用焦爐煤氣制甲醇的生產裝置。焦爐於2023年6月投產,甲醇裝置也於同年12月16日投產,通過一年多的執行,對焦爐的執行認識逐步加深,相應的配套裝置也在逐步完善。

由於在德國原設計的焦爐煤氣只用作燃料燃燒,而我公司需將剩餘的焦爐煤氣用於生產甲醇,因此對焦爐煤氣的質量要求就更高。從實際運**況看,煤氣淨化程度不能達到生產甲醇的要求,為進一步提高焦爐煤氣的淨化程度,我們一方面選擇技改專案的技術方案,另一方面對現有的煤氣淨化系統進行了優化,盡可能地達到原設計的操作指標。眾所周知,電捕焦油器操作的好壞對煤氣淨化起到十分關鍵的作用,為此。

我們對電捕焦油器投產以來所出現的問題進行了總結和分析,並採取了相應的改進措施。實踐表明,改進後的電捕焦油器達到了長期穩定執行的目標。現將我們的體會介紹於後,供同行參考。

1電捕焦油器的規格

我公司有3台電捕焦油器,3臺全開,不裝置品。每台直徑φ4210mm,高13000mm,內裝蜂窩210個,鎳鉻吊絲直徑φ5mm,重錘7.5kg ,有2層氣體分布板。

電捕焦油器的進出口煤氣管直徑dn1200,下進上出。氨水沖洗管直徑φ15mm,斜板沖洗管直徑dn50,頂部衝

洗管直徑dn100,6個噴嘴。絕緣箱用電加熱,頂部通入氮氣,溫度80~100℃,氮氣保護使用0.4mpa的常溫氮氣減壓,蒸汽間接加熱到80℃加入到絕緣箱,流量50m3/h,電捕焦油器阻力500pa,焦爐煤氣處理量42065nm3/h,設計壓力為±0.

03mpa,工作壓力為-0.011mpa,設計溫度120℃,絕緣箱工作溫度90℃,煤氣溫度21~28℃。額定二次電壓55.

2kv,額定二次電流840ma。電加熱器電壓500v,功率4.8kw。

頂部清洗噴灑液壓力0.3mpa。電捕焦油器筒體使用10mm厚的q235a鋼板焊接而成,焊縫係數0.

85,設計風壓400pa,**烈度7度。

工藝連鎖條件有:煤氣中氧含量2.0%(v%)、初冷器前煤氣吸力2.

8kpa,電捕焦油器下部壓力-0.5kpa,絕緣箱溫度70℃。煤氣含氧量測定由煤氣鼓風機出口兩個順磁氧分析儀提供,電捕焦油器工藝管道布置見圖1。

圖1電捕焦油器工藝管道布置圖

2存在問題及解決辦法

2.1焦油堵塞

在電捕焦油器的執行過程中,到達沉澱極內壁的焦油沿壁往下流,當焦油的流動性好時會流到底部,並經液封槽和回液總管排出。由於我公司電捕焦油器捕集下來焦油的流動性很差,即使斜板沖洗氨水管正常沖洗,約一周後仍會出現內部放電,並發出異常聲響。出現這種情況時,我們就安排電捕焦油器的沖洗,即將出口煤氣閥門關閉,從電捕焦油器頂部噴灑熱氨水,用熱氨水沖洗蜂窩和氣體分布板,每次沖洗都能排出大量焦油,每次沖洗操作約需1h,再經約2 h的自然降溫後,開啟煤氣出口閥門投入正常執行。

每班還需安排液封槽的沖洗,通過下窺鏡可看到管道是否暢通和管內焦油的積累情況。當電捕焦油器底部或管內出現焦油堵塞時,可採取以下兩種方式解決。

一是關閉下沖洗管出口閥門,通過斜板沖洗管向電捕焦油器通入熱氨水,經上沖洗管排入液封槽,這樣可較好地加熱和沖洗電捕焦油器底部積存的焦油,同時可清楚地判斷上下沖洗管線的情況,這也是處理上下沖洗管堵塞的有效辦法。二是關閉上沖洗管的出口閥門,熱氨水通入上沖洗管直接沖洗電捕焦油器內部,經下沖洗管排入液封槽。當液封槽中累積的焦油較多時,關閉上下沖洗管的閥門,切斷與電捕焦油器的聯絡,用熱氨水單獨沖洗液封槽。

由於上述原因,電捕焦油器執行一直不正常,執行周期短,除每班必須沖洗一次液封槽外,每週還必須停車沖洗一次電捕焦油器,且每次都能沖洗出很多焦油。說明電捕焦油器底部的焦油不能正常地排出,而是粘附在蜂窩壁和氣體分布板上。每次開啟電捕焦油器檢查也驗證了上述判斷。

2.2絕緣為零問題

在電捕焦油器出現問題後,我們最初均是先用氮氣保壓試驗,並在煤氣進出口加盲板進行隔絕,隔絕之後再開啟人孔檢查,處理完畢後進行氮氣置換,置換合格後抽盲板,然後開閥門投入執行,每次處理的時間一般需要16 h,不順利時則需要48h,既費時又費力,安全也不能完全保證。如果閥門關閉不嚴,抽堵盲板時會出現煤氣中氧氣含量公升高的情況。改造電暈極絲後,每次處理斷絲的判斷比較直觀,處理也非常迅速。

後來我們只做保壓試驗,只要保壓試驗正常,即使置換不徹底也進行人孔的拆卸,但人孔拆卸時必須嚴格執行先開啟上人孔,再開啟下人孔的順序,其目的是防止電捕自身形成煙囪效應,效果較好,處理快捷安全,還大大節約了維修成本,最快的一次僅用了160min。下面介紹幾種我們處理絕緣為零的

情況。(1)電暈極斷絲。氮氣加熱系統正常時,還會頻繁出現電暈絲斷裂的問題。

我們於2023年3月20日對3號電捕焦油器進行了改造,用φ4mm不鏽鋼絲繩替代鎳鉻絲,電暈極的自然垂直度有了明顯好轉,較好地糾正了鎳鉻絲不垂直帶來的偏差問題。但2023年仍先後出現過6次電暈極斷絲的情況。

電暈極斷絲有兩種情況,一種情況是開啟人孔後,通過下人孔可以發現氣體分布板上有重錘或者一段帶著吊環的極絲,根據位置可以準確地判斷蜂窩的位置,然後帶著長管面具從上人孔探身到內部,利用鉤子將掛在吊架上的斷極絲吊出,更換新極絲,測量絕緣合格後即可封堵人孔。另一種情況是開啟人孔後不能發現重錘或帶吊環的極絲,測量電捕焦油器內部的絕緣合格,但開啟電捕焦油器時的二次電壓仍劇烈波動。仔細檢查發現電暈極絲斷裂後,重錘和帶著吊環的斷極絲沒有脫落,而是被下固定環卡住了,故難以發現斷極絲。

懸掛的上段極絲在不加電時仍處於垂直狀態,不碰壁,故絕緣很好,但一加電就與蜂窩壁相碰而造成接地。

(2)絕緣套管擊穿。雖然電捕焦油器出現絕緣為零、直接接地時,大部分是因電暈極斷絲造成的,但也有兩次是由於電氣進線的穿牆套管損壞引起的。

(3)絕緣子絕緣低。2023年8月22日曾出現內部絕緣為零的情況,開啟人孔發現電捕焦油器沒有沖洗,並發現有一根電暈極出現斷絲,處理後測量絕緣為5mω。裝上人孔並沖洗後,絕緣仍為零。

當時懷疑是極絲的檢查不徹底,隨即對內部的每根電暈極絲檢查確認,同時清理了頂部的傘帽,開啟上部的三個絕緣箱,擦拭了三個絕緣箱內的絕緣子,但絕緣仍然為零。拆開穿牆套管測量罐體內部也合格,而絕緣套管絕緣仍為零。後來發現由於檢修時切斷了絕緣子的加熱電源,其溫度僅為35℃。

接通絕緣子的加熱電源,當溫度上公升到80℃後發現絕緣子的絕緣就合格了,從而說明絕緣子的溫度控制也十分重要。

11月18日,電捕焦油器停車沖洗後再次出現絕緣為零的情況,經8h後絕緣恢復到約5mω。當時以為沖洗不徹底,經再次沖洗後絕緣仍是零。其原因是因公司空分裝置停車,停止了絕緣箱保護用的氮氣供給,電捕焦油器在沖洗時水蒸汽和萘蒸汽進入絕緣箱,並在絕緣子上冷凝而使其絕緣降低,經自然乾燥後絕緣逐步恢復,在電捕焦油器沖洗18h時後,絕緣達到了30 mω,執行正常。

3電捕焦油器的改進措施

(1)出於工藝處理可靠的考慮,進出口應盡可能設定水封,便於安全生產,即使需要加盲板也是在水封之後進行,更加安全,也符合當前的安全生產的總體要求。

(2)在電暈極絲距離蜂窩底部出口處增加乙個套環(圖2),可以減少電暈極絲在氣流波動時瞬時接觸沉澱極而打斷極絲。並在電暈極下端、吊環以上加裝內徑4~5mm、壁厚2.5~4mm、長200~300mm的不鏽鋼套管,保護電暈極,以延長其使用壽命。

圖2電暈極加裝套環和保護套管

(3)由於目前的煤氣處理氣量較小,電捕焦油器沒有備用裝置,一旦出現問題矛盾就更加突出,計畫新增1臺6萬m3/h的電捕焦油器, 4台電捕併聯執行。

(4)由於淨煤氣中含焦油等雜質的影響,甲醇裝置的壓縮機執行周期短,故障率高。為此,我們在氣櫃後又新建了2台電捕焦油器,以改善煤氣壓縮機的執行條件。改造後的焦爐煤氣淨化流程見圖3。

圖3改造後的焦爐煤氣淨化流程示意圖

(5)為避免絕緣子因受潮而引起擊穿等事故,用氮氣保護絕緣箱的絕緣子十分重要,

可採用電加熱,也可採用蒸汽加熱,氮氣出口溫度約80℃,氮氣用量約50m3/h。如果沒有氮氣,筆者認為也可用淨化後的焦爐煤氣加熱後作為保護氣。

4結論本公司的生產實踐表明,為使煤氣淨化系統穩定執行,在電捕焦油器除去焦爐煤氣中焦

油、粉塵等雜質時,不僅電捕焦油器的選型十分重要,而且摸索實際生產中的沖洗的頻次、清洗方式、氮氣加熱方式和用氣量等規律更為重要。

(200812152)

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