汽車塗裝車間專案改造

2022-12-15 23:27:03 字數 2105 閱讀 3616

塗裝在汽車四大工藝中,其重要性不容忽視,而如何在現有的生產條件下,實現更好的塗裝效果,江鈴汽車帶給了我們不少的啟迪。

我廠全順新車型將在現有塗裝生產線上進行生產,為了達到新車型對塗裝表面質量較高的要求,提高面漆噴漆室的工藝引數標準,我們需要對車間相應裝置進行改造和完善。

裝置目前狀況

1.空調送風系統

目前面漆線由3臺空調機組送風,每台空調機組送風量為228535m3/h。主要為擦淨室、手工噴漆室、自動噴塗段、流平室和潔淨室送風。

2.動靜壓室

3臺空調機組送風管全部接入動壓室,整個動壓室相通。動壓室下部均勻設有百葉風閥向靜壓室按比例分配送風。整個靜壓室按不同功能段進行分隔,彼此不相通,保證不同的功能段有不同的風速。

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3.漆霧捕捉裝置

漆霧捕捉裝置為單筒水旋式+迷宮式擋水板結構。下部混風室全線貫通,無功能段分隔板。

4.排風系統bd8

目前面漆線有4台排風機,每颱風機排風量為136 220m3/h,功率為90kw/臺。

風平衡問題分析

1.噴漆室原有各段風量

我車間噴漆室原有各段風量總和為57.79m3/h。現有空調風量為3×228535=685605m3/h,約為68.5萬m3/h,可以滿足上述噴漆室所需風量的要求。

2.排風量分析

(1)潔淨室的風量可直接排入車間,無需進入排風機。因此噴漆室排風量總和約為56.3萬m3/h。

而現有排風機風量為4×136220=544880m3/h,約為54.5萬m3/h,略顯不夠。

(2)動壓室下部百葉風閥部分已損壞,不能起到調節風量的作用。

(3)水旋筒個別被漆渣堵塞,因此排風不暢。這也是造成各段串風的原因。

(4)排風機入口前的調節風閥已全部損壞,不能起到調節風量的作用。

(5)水旋筒下部的排風區域沒有隔板(按功能段分割槽,互不相通),也是造成各段串風的重要原因。

排風量的調節

4台排風機併聯工作,每台排風機吸口的調節風閥已無法使用,不能起調節風量的作用。解決辦法是採用新型水旋桶結構,在原來水旋桶末端增加調節裝置,使用該裝置可以調節流過水旋桶末端的風速,達到理想的水、空氣和漆霧混合效果。裝置改造以後,在除錯中,根據各個工藝區域的風速要求,調節相對應區域水旋桶調節裝置,即分配了不同的風量給各個工藝區域,達到工藝要求的風速數值。

排風量就調整好了。這之後水旋桶一般不再做調整。在噴漆室使用過程中,漆渣堵塞水旋桶,出現風量下降現象時,應該對水旋桶進行清理。

清理後,就能恢復原工作狀態。

送風量的調節

3臺送風空調通過風管把符合溫、濕度要求的淨化空氣送到噴漆室動壓室會合。改造恢復送風機渦旋風量調節裝置,我們設定排風量調整好後,調節渦旋風量調節裝置,使送風機適應空調阻力隨過濾介質堵塞的變化,把空調送風量調整到與排風量一致或稍大一點,噴漆室呈現微正壓。使用一段時間空調阻力發生變化,送、排風不平衡時,調節渦旋風量調節裝置,送風機風量將隨之增大或減小,重新建立送、排風平衡。

各工藝送風區風量的調節

空調送風到噴漆室連通動壓室會合後,形成乙個送風氣層。為了可控制的送風到各工藝區,不同區域之間靜壓室是隔離的。去掉隔板上原來的手動調節風閥,在動、靜壓室隔板上安裝布置新的多孔調節板,多孔調節板的尺寸、個數按工藝區域風量要求,經計算後布置。

根據我們的經驗,多孔調節板有很好的調節效果。

除錯時,調節多孔調節板重合度,對從動壓室到靜壓室的風量進行調

節,按要求的風量送風。圖2為新多孔調節板示意圖和原來的調節風閥。

面漆噴漆室送風空調問題分析bd8

面漆噴漆室由3臺送風空調為室體送風,送風機工作正常,過濾段正常,冬天加熱和夏天製冷能正常使用,加濕噴淋裝置未使用,溫度和濕度不符合要求。主要存在以下問題:

1.加熱換熱器和製冷表冷器汙垢堵塞嚴重,風阻較大,影響送風量。換熱翹片老化嚴重,導致換熱、換冷不理想,溫度達不到要求。

2.加濕功能沒有執行,加濕幫浦不能運轉的可能性大。

3.送風機渦旋風量調節裝置失效。

4.頂板部分損壞。

5.送風管路上的消防風閥鏽蝕嚴重失效。

送風空調改造

原來的送風機繼續使用,恢復送風機渦旋風量調節裝置,能手動調節送風機風量;更換3臺送風機傳動皮帶,調整皮帶張力;新增3臺空調機組;每台空調包括吸風口手動多葉風閥、g3袋式過濾、次加熱-製冷、噴淋加濕整合-二次加熱-f5袋式過濾-殼體,包含了除風機外的空調裝置.

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