2機組脫硫168試運匯報

2022-09-30 20:54:07 字數 4150 閱讀 9490

#2機組脫硫系統168小時試運情況總結

一、概述

本工程設定一套煙氣脫硫裝置(fgd),fgd工藝系統主要由吸收劑製備輸送系統、煙氣系統、so2吸收系統、排空及漿液返回系統、石膏脫水及儲存系統、工藝水系統及冷卻水系統、儀用和檢修維護空氣系統、脫硫廢水處理系統等組成。

脫硫工藝採用濕式石灰石-石膏法,採用一爐一塔布置方式,脫硫塔布置四層噴嘴。

每套脫硫裝置的煙氣處理能力為相應鍋爐bmcr工況時的100%煙氣量,保證脫硫裝置效率≥96%,並作全面效能保證。

脫硫系統不設定煙氣旁路。

不設定脫硫增壓風機,對引風機進行改造(現引風機引數見附表):引風機和電機全部更換新裝置(包括基礎部分);

設定煙氣換熱器(ggh),ggh設計要有良好防堵塞措施,漏風率<1%。

石灰石漿液製備方式採用外購石灰石塊濕磨(≤20mm)製漿。

本工程脫硫裝置設一套吸收劑製備系統,容量按兩台機組3天石灰石用量設計,石灰石塊堆場滿足單台機組10天用量的儲存量。

本工程脫硫裝置設一套石膏脫水系統。

脫硫副產品-石膏脫水後含溼量≤10%,純度≥ 90%,為綜合利用提供條件。

石膏儲存採用石膏倉庫方案,石膏倉容量按兩台機組2天石膏產量設計。

脫硫裝置年利用小時按6000小時考慮。

fgd系統可用率≥ 98%。

fgd裝置服務壽命為30年。

二、試運情況匯報

我公司#2機組脫硫系統168小時執行於2023年1月24日8:00開始計時,至1月31日8:00試運完成,各輔機及系統執行基本正常,具體情況如下:

(一)so2濃度排放情況:

脫硫168除錯因電網負荷限制,最高除錯負荷為250mw,平均負荷在206mw,#2機發電量3440.8萬爐在脫硫系統168期間燃煤總量22313噸,平均硫份1.07%,平均脫硫效率98.

61%,高於系統設計值96%,投運率100%,so2小時平均排放濃度45.62mg/m3,so2總減排量約375.17噸,滿足環保排放要求;其中耗石灰石983噸,鈣硫比1.

20,高於設計值1.03,石灰石利用率約為83.3,低於設計值90%,具體如下表所示:

(二)保護自動投入情況

1、各區域排水坑系統液位與幫浦的啟停聯鎖自動投入。

2、投入的保護有:

1)#2脫硫主聯鎖保護:漿液迴圈幫浦全停或ggh兩台驅動電機全停,#2爐發bt。

2)原煙氣事故噴淋閥與原煙氣溫度聯鎖保護投入。

3)漿液迴圈幫浦、氧化風機、製漿系統、脫水系統及石灰石上料系統聯鎖保護。

(三)程式控制投入情況

現場所有電動控制裝置基本上能實現遠端操作(事故返回幫浦入口閥及石膏排出幫浦a入口閥除除外,這兩電動閥在除錯期間出現故障)。

(四)各系統運**況簡介

1、石灰石漿液製備系統運**況

磨機入口研磨水量3.5t/h,石灰石給料10.2t/h,稀釋水量21t/h,料水比約為1:

2.5,石灰石旋流站壓力在0.08pa左右,旋流子投入四顆,石灰石漿液密度維持在1200~1250kg/m3之間,漿液品質合格;磨機主電機電流在35.

2a左右,空轉電流34.1a,磨機潤滑油低壓油壓力0.2mpa左右,高壓油壓力大於4.

5mpa,濾網前後壓差0.02mpa(高於0.05mpa報警),執行狀況良好。

石灰石漿液旋流站分配電動推桿限位開關壞,dcs上狀態反饋錯誤,經就地檢查,其自動動作正常;磨機減速機油幫浦流量開關處漏油,且流量反饋異常(壓力正常訊號不來,就地流量正常),上述缺陷已於2月份處理好。

2、脫水系統運**況

脫水效果良好,脫水機頻率在60%左右,濾餅厚度在20~25mm之間,含水率10%~15,石膏純度大於90%,達到設計標準。石膏旋流站旋流子執行5顆,備用一顆,就地壓力0.12mpa,底流濃度約55%,分離效果良好。

真空幫浦執行電流135~149a之間,在140a左右時脫水效果最好。

因石膏旋流站溢流與氣液分離器回流管連線在一起回至濾液水箱,石膏旋流站執行時,因溢流壓力過高,致使氣液分離器回流不暢,氣液分離器多次出現過料位高報警,並進一步導致真空幫浦輸水帶漿進入工藝水箱,後經與國信、生技部現場考察,制定解決方案,決定對該處管道進行改造,改造工作已於2月23日結束,現執行狀況良好。

3、吸收塔系統運**況

吸收塔執行液位保持在7.5m左右,最高液位在8.5m,因吸收塔區冷卻水回水不暢,為了保證裝置正常執行,將氧化風機冷卻水回水割開,這部分水通過漿液循幫浦區域地溝回至脫硫系統,給脫硫系統水平衡控制帶來了一定困難,在加上廢水系統未正式投入執行,致使脫硫系統在低負荷時(低於160mw),水平衡難以控制。

正常執行時,脫硫漿液ph值控制在5.0~5.8之間,密度控制在1080~1150kg/m3之間,漿液密度高於1100kg/m3時,投入脫水系統執行。

吸收塔ph計安裝不合理,使得執行時磨損嚴重,使用壽命短,且不易沖洗,經與裝置部和工程部碰頭協商後,已經對其進行改造,現階段執行狀況良好,電極使用壽命明顯變長。

漿液迴圈幫浦執行狀況基本穩定,減速機、軸承、電機線圈等重要部位溫度在正常範圍內執行,出口壓力及流量達到設計要求,滿足執行需求。負荷在200mw左右,吸收塔ph值控制在5.0~5.

4:①原煙氣s02濃度低於2000mg/m3時,循幫浦a、b執行即可滿足排放要求,排放值在70mg/m3左右;②原煙氣so2濃度在2500~3000 mg/m3時,需要執行3臺漿液循幫浦(a、b、c)才能滿足排放要求,排放值在50mg/m3左右;③原煙氣s02濃度在3000~4500 mg/m3時,漿液迴圈幫浦b、c、d或者a、c、d執行才能達到排放要求,排放濃度低於15~30mg/m3;④原煙氣so2高於4500mg/m3時,4臺漿液迴圈幫浦執行勉強能達到排放要求,因為原煙氣濃度遠高於設計值(4000mg/m3),為了保護脫硫系統及保證系統正常供漿量,需聯絡值長投入爐內脫硫系統,配合爐外脫硫系統對煙氣進行處理。

氧化風機能滿足漿液氧化所需空氣量要求,其基本工況如下:

入口擋板開度在38%左右,氧化空氣壓力60kpa,流量大於9000m3/h(9000~10000m3/h間),電機電流29~31a。

執行時需要認真調整氧化空氣增濕水量,避免增濕水開度過大,導致吸收塔水平衡難以控制;同時也預防增濕水開度過小,導致氧化空氣支管堵塞(現因未設定氧化空氣增濕水流量和氧化空氣冷卻後溫度測點,僅憑現場經驗調整,難以控制)。

4、石灰石上料系統運**況

石灰石上料系統執行基本穩定,執行時出力不足,致使石灰石儲料困難(從實際運**況觀察,實際出力約為8t/h);鬥提機頂部晃動大,採用直爬梯通往頂部平台,危險性大,人員容易發生高空墜落。石灰石倉料位計在料位低(<6m)時波動較大,後經國信人工人員處理,基本正常(偶爾波動依然很大)。

5、濾液水及排空系統運**況

濾液水幫浦及濾液水箱攪拌器執行基本穩定,選型偏小,濾液水幫浦在負荷較高時,難以滿足執行要求(水平衡難控制);濾液水箱攪拌器執行達不到攪拌效果,在箱體底部(特別是角落處)出現了不同程度的漿液沉積。生技部已經知曉,並要求國信對此進行整改。

製漿區排水坑液位計一直未安裝,製漿區排水坑幫浦與液位聯鎖仍未投入,增加了執行操作和監控難度。吸收塔區排水坑幫浦與液位聯鎖已經投入,液位顯示較準確,吸收塔區排水坑幫浦執行基本穩定,能滿足執行需求。

6、壓縮空氣系統運**況

脫硫系統用氣量較少,一台脫硫空壓機執行就能滿足脫硫用氣需求,執行電流在20a左右,解除安裝時約為19a,載入時22a,空壓機a出現過無法載入及遠方無法啟動等故障,隨後查為程式設定問題,已經得到解決。組合式乾燥機執行工況:冷媒高壓在1.

4~1.6mpa,冷媒低壓在0.42mpa左右,執行穩定良好。

7、石灰石漿液**系統運**況

石灰石漿液輸送幫浦a、b均執行正常,最大供漿流量為50m3/h,試運期間出現過一次供漿調節閥連線處漏漿,作緊急搶修後恢復正常。供漿量能滿足吸收塔ph調整要求。

三、存在且需緊急解決的問題

① 廢水系統未除錯。

② 吸收塔區冷卻水回水不暢(氧化風機冷卻水)。

③ 脫硫系統所有管道均無法蘭,以後難以進行維護處理。

④ 卸料系統所有裝置在dcs上未設電流監視點,執行時無法正常監視執行工況,發生故障時難以發現,容易導致事故進一步擴大,致卸料系統長期失備,影響fgd安全執行。

⑤ 脫硫電氣系統無廠用電快切裝置。

⑥ 製漿區排水坑液位計未安裝,影響製漿區排水坑系統的自動投入和水平衡控制。

⑦ 消防系統未除錯、驗收。

⑧ 卸料間負0公尺未按設計安裝排水幫浦,雨季易發生水淹卸料間事故。

⑨ 脫硫區域起重裝置未經過除錯,未驗收。

濾液水箱攪拌器及濾液水幫浦選型偏小,底部漿液有沉積現象,系統物料平衡難以控制。

四、脫硫工程遺留專案統計

脫硫工程遺留專案統計表

執行管理部

2機組A級檢修試運措施

1 機 爐系統電動門試轉定極限需要送電時,由機 爐檢修班組人員聯絡發電部機 爐執行人員,電氣分場試運人員配合定電動門極限。2 做機 爐系統電動門方向試驗時,要求就地和遠方開 關各做一次。3 做除錯試驗時,無論機械和電氣原因造成裝置不能除錯,將其停電,繼續除錯其它裝置,檢修最後檢查裝置原因。4 做高 ...

7機組試運經驗及異常總結

機組總啟動過程中的異常情況彙總 2006年11月12日凝幫浦入口濾網頻繁堵塞。在整個試運過程中,凝幫浦入口濾網堵塞比較頻繁,執行時間一般為4 5天,分析原因為在清洗結束在系統內存在一定量的雜物,凝汽器不銹鋼管上部隔板拆除時間較晚,拆除後又有雜物進入凝汽器。在168期間,凝幫浦入口濾網堵塞的週期明顯延...

1機組C修試運方案 5 12最終

批准 審核 初審 編寫 蔣秋華餘鵬 2012 年 05 月 12 日 1 試運目的 1.1 通過對閥門 電機及系統的試運,考核其檢修效果符合製造 設計和生產要求。1.2 通過試運,暴露缺陷,分析原因,予以消除,以滿足機組安全經濟穩定執行的需要。2 技術標準和規程規範 2.1 火力發電廠基本建設工程啟...