00MW機組凝結器膠球清洗系統試運情況報告

2022-11-25 15:09:02 字數 3224 閱讀 2266

2012-8-7

為了落實好《膠球清洗裝置投運方案及執行維護注意事項》(檔案編號q/的各項要求,對兩台機組膠球系統進行了全面檢查除錯,恢復膠球系統的功能,並完成了兩台機組膠球系統的試運工作。現對兩台機組膠球系統除錯進行總結。

一、兩台機組膠球系統試運情況

10號機膠球系統:

7月27日9:30~11:40,由裝置部機械、熱控和檢修、執行專業人員,進行10號機凝結器a、b膠球系統投膠球清洗執行試驗。試運情況如下。

1)a側投球300粒,收球305粒,是由於本月19日、20日各投膠球清洗一次,收球時收回積累未**的膠球,a側膠球系統投運收球36分鐘。19日投膠球300粒、收球280粒,收球率93.3%;20日投膠球300粒、收球281粒,收球率93.

6%。2)b側投球300粒,收球248粒,b側膠球系統投運收球31分鐘,收球率82.6%。

11號機膠球系統:

8月7日9:10~11:00,由裝置部機械、熱控和檢修、執行專業人員,進行11號機凝結器a、b膠球系統投膠球清洗執行試驗。試運情況如下。

1)a側投球300粒,收球310粒,a側膠球系統投運收球30分鐘。

2)b側投球320粒,收球317粒,b側膠球系統投運收球31分鐘。

二、存在的問題

1)10號機凝結器b側膠球系統收球率不足90%。對膠球系統的閥門管道仔細檢查,沒有發現影響收球率的干擾因素。可以通過執行安排,再次進行投膠球試運,檢驗收球率的情況,以查明造成收球率偏低的原因。

2)10號機、11號機a側膠球系統收球數超過投球數。說明之前投運膠球系統後的收球時間有問題,一方面存在收球時間不足的可能性,一方面存在膠球系統投運和收球操作不夠規範嚴謹的可能性。

3)11號機凝結器a、b側膠球系統的電動球閥、裝球室的電動切換閥,電動頭存在力矩不夠的現象。為什麼這樣說呢?總共6個電動閥門,手動操作試驗全開全關都很輕鬆,不存在卡澀現象,而完成行程除錯,進行就地電動全開全關時,都存在不同程度的動作速度遲緩現象。

6個電動閥門的電動頭使用的都是『羅德克』牌子的產品。為了保證膠球系統的閥門操控可靠性,建議進行4個電動球閥成套更換處理,2個電動切換閥電動頭更換處理。

三、膠球系統投運操作的建議

1)當前,膠球系統經過投膠球試運,證明收球率是有保障的,應按照執行部的投運時間規定,定期投入膠球系統執行。執行建議的投膠球系統週期為每週一次。

2)膠球系統投運和收球,應嚴格遵守《膠球清洗裝置投運方案及執行維護注意事項》(檔案編號q/的注意事項規定,規範操作。

3)11號機膠球系統的4個電動球閥有必要考慮成套更換處理,更換2個裝球室電動切換閥的電動頭處理。

附:《膠球清洗裝置投運方案及執行維護注意事項》有關執行檢查、操作部分的要求和注意事項如下:

(略)二、投運方案

膠球清洗裝置有一段時間沒有執行,現在進行維護修理,主要內容有膠球幫浦、裝球室、收球網、球閥。這些工作完成後,進行膠球系統試運。

a、投運方式規定:手動方式投運。

b、投運前檢查準備

1.檢查膠球清洗裝置系統工作票已全部結束。

2.膠球幫浦測絕緣合格。

3.送上膠球清洗裝置電源,檢查正常。

4.檢查以下閥門應開啟:膠球幫浦進口手動門、裝球室出口手動門。

5.檢查以下閥門應關閉:膠球幫浦進口電動門、裝球室出口電動門。

6.檢查收球網在關閉位置。

7.開啟裝球室放水門,排完水後關閉。

8.檢查迴圈水系統執行正常,迴圈水母管壓力≥0.15mpa。

9.檢查膠球清洗裝置操作面板上「收球清洗」按鈕紅燈亮,否則手動啟動該按鈕,使裝置進入工作狀態。

c、手動投運操作步驟

1.將操作面板上 「手/自動」切換開關切至「手動」位。

2.手動操作裝球室,把裝球室法蘭蓋開啟,把清點過數量的膠球放入裝球室,蓋好法蘭蓋,擰緊鎖緊螺母。

3.在操作面板上將膠球幫浦進口閥投「開」位,使裝球室注滿水,並開啟裝球室頂上的放氣閥,把裝球室內空氣放淨後關閉放氣閥。

4.在操作面板上將膠球幫浦投至「開」位,將切換閥投入「開」位,將擾動電機投至「正轉/停」位,將裝球室出口閥投至「開」位,則裝置投入執行,進入清洗狀態。

5.清洗30分鐘後,將切換閥投至「關」位,裝置進行收球執行。

6.收球執行30分鐘後,將膠球幫浦進口閥投至「關」位,將膠球幫浦投至「關」位,將擾動電機投至「反轉/停」位,將裝球室出口閥投至「關」位;則膠球清洗裝置完成一次執行。

7.上述閥門關閉後,開啟裝球室的放水閥,把裝球室內的水放乾,開啟裝球室法蘭蓋,即可清點膠球的數量。

三、執行維護注意事項

a、執行方面要求

1.每次投入膠球系統執行前,務必仔細檢查收球網的確處於關閉位置狀態。懷疑收球網關閉不到位時,應填寫缺陷工單,處理好之後,再實施膠球清洗工作。

2.膠球清洗控制流程中,取消收球網自動開啟功能。即無論手動還是自動控制,投運膠球清洗流程完成後,收球網始終處於關閉位置狀態,攔截少數無法**的膠球,防止膠球流到冷卻塔芯元件的噴嘴中,造成噴組堵塞。

3.完成膠球清洗流程後,取消收球網-10°反沖洗操作步驟,堵死沒有**的膠球流到冷卻塔的通道。

4.收球網長期處於關閉狀態,應仔細監視凝結器迴圈水進水壓力和回水壓力的變化。如果收球網堵塞較嚴重時,進水壓力會有所公升高,回水壓力略有下降或不變。

同時凝結器真空和迴圈水幫浦電流也會出現下降的趨勢(同工況下對比)。

5.發生收球網嚴重堵塞,影響凝結器真空時,投入收球網-10°反沖洗10分鐘後關閉。

6.膠球清洗投運和收球操作的其他步驟,嚴格按照執行規程《膠球清洗裝置執行》的規定執行。

7.投入膠球清洗系統執行,凝結器迴圈水必須同時滿足水量、流速、壓力條件要求。迴圈水量不低於30000m3/h、流速≥1.

5m/s、凝結器進水壓力≥0.15mpa,以達到提高收球率的目的。迴圈水幫浦單幫浦高速或雙幫浦低速執行工況時,水流速度在1.

14~1.30m/s,不滿足膠球系統投運的條件。

8.嚴格執行膠球系統投運的時間規定。投入膠球執行30分鐘。膠球完成乙個迴圈大約耗時3~5分鐘,即膠球在凝結器內能迴圈6~10次。

9.嚴格執行收球的時間規定。收球時間不少於30分鐘,提高收球概率,從而提高收球率。

10.嚴格控制每次投入膠球的數量。投入膠球數量控制在300~500粒,嚴格控制不超過500粒膠球。

11.投入膠球清洗系統執行中,嚴禁進行迴圈水系統操作調整(事故處理情況除外)。

12.凝結器投運膠球清洗執行,一側完成清洗後,再進行另一側的清洗工作。

13.為了防止膠球清洗系統長時間不投運造成卡澀,環境溫度降低(指迴圈水進水溫度≤25溫度)後,也要定期投運膠球清洗系統,要求間隔時間不超過14天投運一次。

14.每次投入膠球系統執行,由執行詳細記錄投入膠球數量和收球數量,並在執行日誌中體現。

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