嘉峪關7 5MW機組除錯報告

2022-06-12 21:03:02 字數 3378 閱讀 2379

酒鋼1×7.5mw+1×15mw燒結餘熱發電工程

7.5mw機組

除錯報告

中建七局安裝工程****

2023年01月10日

目錄1 機組概述 (2)

2 試運簡介 (2)

3 整組啟動前的試驗 (2)

4 汽輪機啟、停主要步驟 (4)

5 啟動後的試驗 (6)

6 汽輪機滿負荷執行主要引數 (6)

7 總評 (7)

1 機組概述

嘉峪關酒鋼燒結環冷機餘熱發電工程7.5mw機組工程,其汽輪機、發電機為洛陽發電裝置廠生產。工程由西安思安新能源****總承包,中建七局安裝工程****承擔主體安裝及主體除錯,由陝西誠德監理****承擔全部工程監理。

汽輪機主要技術規範:

2 試運簡介

機組整組啟動試運於2023年10月22日(第一次開機時間)開始,在2023年12月10日13∶00~12月13日13∶00通過72小時試運,移交電廠為止。整組啟動前,分部試運工作已經結束,各輔機系統可投入執行。機組整組啟動試運工作主要包括汽輪機衝轉、發電機並網帶負荷及各輔助裝置的投用等。

3 整組啟動前的試驗

在汽輪機整組啟動前,要做汽輪機輔機和本體的聯鎖保護試驗,以保證汽輪機安全執行。

3.1輔機聯鎖保護試驗

3.2汽輪機保護試驗

4 汽輪機啟、停主要步驟

4.1冷態啟動

4.1.1汽輪機啟動前的汽缸上半內壁金屬溫度≤150℃,則汽機按照冷態啟動方式啟動。

4.1.2啟動迴圈水幫浦。

4.1.3啟動交流油幫浦和排煙風機,衝轉前連續盤車時間不少於4小時,注意調節潤滑油溫度。

4.1.4啟動凝結水幫浦以再迴圈方式執行。

4.1.5啟動射水幫浦建立真空,衝轉前凝汽器凝汽器真空達到-60kpa以上。

4.1.6汽機開始暖管,並充分疏水。

4.1.7向均壓箱供汽,充分疏水。

4.1.8投汽封供汽,投軸封加熱器,充分疏水。要求:

均壓箱壓力 0.01~0.03mpa

4.1.9衝轉前投入汽機保護:軸向位移、超速、軸承回油溫度、潤滑油壓、電調故障。

4.1.10開本體疏水。

4.1.11檢查汽機各項測量資料處於允許範圍,並在衝轉前做好記錄。

4.1.12衝轉蒸汽引數為:

蒸汽壓力 1.0mpa

蒸汽溫度 230℃以上

4.1.13汽機掛閘,自動主汽門開啟。

4.1.14在電調crt上按「復位」鍵,再按「執行」鍵,設定目標轉速3000 r/min,機組自動公升速至500 r/min暖機。

4.1.15衝轉後檢查盤車應脫扣,否則應立即打閘停機。停盤車電機。

4.1.16公升速至500r/min,對機組進行全面檢查,主要檢查動靜部分是否有摩擦,停留時間30分鐘。

4.1.17公升速至1200 r/min,中速暖機60分鐘,並對機組進行全面檢查,各控制數值不得超過規定值。

2.1.18轉速1200r/min暖機結束後,在臨界轉速區,電調系統自動以400 r/min/min的速度公升至2500 r/min,注意機組應迅速平穩地通過臨界轉速,暖機30分鐘。

4.1.19中速暖機結束後,汽缸總體膨脹在2mm以上。

4.1.20公升速至3000r/min。

4.1.21機組併網,自動帶上2%的初始負荷,投入「髮變組故障」和「低真空」保護。

4.1.22負荷1mw引數穩定,進行低負荷暖機。

4.1.23按照0.25mw/min的負荷率公升負荷至額定負荷。

4.1.26當機組負荷達到20%額定負荷時,從高到低依次關閉各疏水閥門。

4.1.24在機組公升速和公升負荷過程中,注意調節潤滑油溫度;注意迴圈水溫度,若溫度明顯公升高應多投冷油器。

4.2熱態啟動

4.2.1汽輪機啟動前的汽缸上半內壁金屬溫度在>150℃,則汽機按照熱態啟動方式啟動。

4.2.2機組啟動前的準備工作與冷態啟動相同。

4.2.3各輔助裝置投運與冷態啟動時相同。

4.2.4先送汽封,後抽真空。

4.2.5熱態啟動衝轉蒸汽引數為:

蒸汽壓力 2.0mpa

蒸汽溫度 280℃以上

4.2.6汽機掛閘,自動主汽門開啟。在電調crt上按「復位」鍵,再按「執行」鍵,設定目標轉速3000 r/min,機組自動公升速至500 r/min暖機。

4.2.7衝轉後檢查盤車應脫扣,否則應立即打閘停機。停盤車電機,關閉盤車潤滑油門。

4.2.8公升速至500r/min,對機組進行全面檢查,主要檢查動靜部分是否有摩擦,停留時間10分鐘。

4.2.9自動公升速至1200 r/min,中速暖機20分鐘,並對機組進行全面檢查,各控制數值不得超過規定值。

4.2.10轉速1200r/min暖機結束後,電調以400 r/min/min的速度公升至2500 r/min,注意機組應迅速平穩地通過臨界轉速,暖機10分鐘。

4.2.11公升速至3000r/min。

4.2.12其他各項操作與冷態啟動時相同。

4.3正常停機

4.3.1試轉高壓油幫浦、交直流潤滑油幫浦、頂軸油幫浦及盤車裝置,正常後停下備用。

4.3.2正常情況下,採用定引數停機。機組以0.25mw/min的負荷率減負荷。

4.3.3減負荷過程中應根據運**況注意軸封供汽和軸加汽源的切換。

4.3.4當負荷減至30%額定負荷時,從低壓到高壓依次開啟汽機所有疏水門。

4.3.5排汽缸溫度80℃以上時,開啟後缸噴水。

4.3.6負荷減到零後,電氣解列,汽機打閘,檢查主汽閥、調節閥均應全部關閉。

4.3.7汽機打閘後,關閉電動主汽門和汽機各疏水門。

4.3.8汽機惰走時,檢查潤滑油幫浦執行正常,注意調節潤滑油溫度。

4.3.9轉速至800r/min時,停射水幫浦,開啟真空破壞閥破壞真空,轉速到零,真空到零,停軸封供汽,停軸加。

4.3.10轉子靜止,投入連續盤車。

4.3.11關閉發電機空冷器進水門。

4.3.12上缸溫度降到100℃以下時可以停盤車,在停盤車後過4h再停潤滑油幫浦。

5 啟動後的試驗

5.1打閘試驗

在汽機3000r/min空轉時,檢查機組執行正常,高壓啟動油幫浦執行正常,在就地打閘或控制台手打停機按鈕,關閉自動主汽門、調速汽門關閉,轉速下降。

5.2超速試驗

汽機衝轉至額定轉速,帶2mw執行約4小時暖機,解列做超速試驗。汽機3000r/min空轉,緩慢提公升轉速直至危急遮斷裝置動作,記錄撞擊子動作轉速。撞擊子試驗二次,第一次撞擊子動作轉速為:

3309r/min,第二次撞擊子動作轉速為:3297r/min.

5.3主汽門活動試驗

汽機額定轉速執行時,手動關閉自動主汽門至80%,再恢復全開。試驗時機組的正常執行不受影響。

5.4汽機惰走試驗

汽輪機打閘停機,不破壞真空,測定真空狀態下汽機惰走時間。測得,惰走時間為27分28秒。

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