2機大修後凝結水及補充水系統試運方案

2021-12-22 20:52:41 字數 4737 閱讀 6497

雲南大唐國際紅河發電有限責任公司

2023年#2機組a級檢修後

凝結水及凝補水系統試運方案

編制:會審:

審核:批准:

2013-05-25

1 目的及適用範圍

通過試運確保在電廠生產執行中,凝結水系統能安全、順利的為鍋爐提供給水(冷爐上水時)和向除氧器輸送凝結水,同時為輔機、低旁、真空幫浦等提供雜用水。

本措施適用於雲南大唐國際紅河發電有限責任公司#2機組a級檢修後凝結水及凝補水系統的試運。

2 系統概況

2.1 系統簡介

雲南大唐國際紅河發電有限責任公司#2 機組凝結水系統配備兩台長沙水幫浦廠生產 100%容量的 b640-6a 型凝結水幫浦,#1幫浦為變頻幫浦,#2幫浦為工頻幫浦,機組執行中#1幫浦為主運幫浦,#2幫浦為備用幫浦。幫浦出口經凝結水精處理裝置及其旁路流經一台軸封加熱器,四台低壓加熱器後進入除氧器,最終為鍋爐提供給水。另外,凝結水系統還提供了其它雜項用水,如:

低壓旁路減溫水、低壓軸封減溫水、**減溫水、低壓缸噴水、真空幫浦的補水、給水幫浦的機械密封水等。凝結水補充水由凝結水補充水箱經凝結水補充水幫浦補入凝汽器。另外,除氧器設有一路通過凝結水補充水幫浦直接補水的管路。

2.2 主要裝置技術規範

2.2.1 凝結水幫浦(2 臺)

型號:b640-6a

型式:立式筒袋形

流量:772.51m /h (額定工況) 895 m/h(最大工況)

揚程:322 m (額定工況295.7 m(最大工況

汽蝕餘量:2.4m轉速:1480rpm

製造廠:長沙水幫浦廠

2.2.2 凝幫浦電機

型號:ykkl500-4額定功率:1000kw

額定電壓:6kv轉速:1500r/min

冷卻方式:空-空冷卻製造廠:湘潭電機廠

2.2.3 凝結水補充水幫浦(2 臺)

型式:臥式單級離心幫浦型號:dfw100-315a/2/55

流量: 95.5-110 m/h揚程: 1.02-1.11mpa

轉速:2900rpm電機功率:55kw

製造廠:上海東方幫浦業集團****

2.2.4 凝結水補充水箱(1 個)

容量:200 m設計壓力:0.1mpa

設計溫度:35℃

3 組織機構及職責分工

3.1 試運組織機構

組長:副組長:

成員:苑鵬、歐志中、楊正、當值值長、大修組組長及成員、熱控人員、汽機點檢、電氣點檢、藍巢檢修人員。

3.2職責分工

3.2.1發電部汽機專業負責該系統試運方案的編制、執行指導工作,大修組組長負責試運工作的組織實施。

3.2.2發電部執行人員負責系統試運的具體操作、執行裝置及系統的監視、檢查。

3.2.3裝置部汽機點檢、電氣點檢、熱控人員負責完成該系統單體除錯、分系統除錯階段及整套啟動階段負責裝置的消缺及維護工作;試運時電氣點檢及熱控人員應在場配合進行聯鎖及保護試驗。

3.2.4熱控人員指導進行裝置的聯鎖及保護邏輯試驗。

4 編制依據

4.1 q/cdt-ihhpc 105 01101-2011 雲南大唐國際紅河發電有限責任公司生產標準集控執行規程

4.2 q/cdt-ihhpc 105 0201-2011雲南大唐國際紅河發電有限責任公司生產標準汽輪機系統圖

5 應具備條件及準備工作

5.1裝置及系統所有檢修工作結束或停止,工作已終結或押回,裝置按要求回裝完畢,系統裝置完好,表記齊全,現場衛生合格,無關人員撤離現場。

5.2凝結水系統的裝置、管道、閥門、熱工儀表及電氣裝置全部安裝完畢並檢驗合格。

5.3 系統所有的手動截止門開關靈活,所有閥門傳動試驗完畢且合格,事故按鈕試驗合格。

5.4 凝結水補充水箱沖洗乾淨,補水至4000mm。

5.5 工業水系統已試運合格,凝結水幫浦軸承冷卻水、凝結水幫浦密封水能投入使用。

5.6 熱工、電氣儀表(如溫度、壓力、電流、流量、水位等)投入且在集控室能監視到。

5.7 凝結水幫浦電機分步試運工作完成,電機空轉合格後連線好對輪。

5.8 準備好試驗用**、振動表、通訊裝置等。

5.9 準備好相關操作票、工器具,對系統進行全面檢查,關閉系統所有的放水門、放氣門,防止跑水引起水淹裝置事故。

5.10全開凝補水幫浦入口門,對幫浦體充水,幫浦體放空氣門見水後關閉。

5.11 檢查凝結水補充水幫浦、凝結水幫浦軸承油室油質合格,油位正常。

5.12 檢查凝結水補充水幫浦、凝結水幫浦聯鎖開關確已斷開,盤動各水幫浦對輪應靈活無卡、無摩擦。

5.13 測量測凝結水補充水幫浦、凝結水幫浦電機絕緣合格後,送上電源,退出凝幫浦電機電加熱器。

5.14 隔絕凝補水幫浦出口母管上至除氧器補水、至真空幫浦補水、至鍋爐錐閥冷卻水、至凝幫浦出口母管聯通門、至凝汽器補水、至凝幫浦密封水等所有使用者,只開啟再迴圈手動門一路。

5.15 檢查凝結水精處理裝置退出系統,其旁路門全開。

5.16 投入凝結水幫浦軸承冷卻水、冷卻水流正常。

5.17 除氧器系統已試運合格,具備進水條件;低加水側具備通水條件。

6 試運程式

6.1 凝結水補充水幫浦及系統試運

6.1.1 凝補水幫浦啟動:

6.1.1.1 向凝補水箱補水至正常位,按正常方式倒通管路系統。

6.1.1.2啟動凝結水補充水幫浦執行,檢查電流應<101a、出口壓力為1.0—1.2mpa,各軸承溫度(<75℃)、聲音、振動等正常,開起出口門,並確認管路無洩漏。

6.1.1.2 凝補水系統執行正常後,開備用幫浦出口門(開度與執行幫浦同),備用幫浦投入聯鎖。

6.1.2 熱工訊號訊號試驗:凝補水幫浦啟動後檢查電流、出口壓力、水位、流量等引數及幫浦狀態顯示正常。

6.1.3 凝結水補充水幫浦聯鎖試驗:

6.1.3.1 出口壓力低聯鎖試驗:跳閘再迴圈或者出口門是出口母管壓力將至0.6mpa,檢查備用幫浦應聯啟;用同樣的方法做另一台幫浦的低水壓聯鎖試驗。

6.1.3.1 事故跳閘連鎖試驗:兩台凝補水幫浦一台執行一台備用,手打執行幫浦事故按鈕,檢查備用幫浦應聯啟;用同樣的方法做另一台幫浦的跳閘聯鎖試驗。

6.1.4 幫浦特性檢查試驗:檢查系統正常後啟動冷卻水幫浦,測試記錄冷卻水幫浦出水壓力、軸承振動、 電機電流等引數。檢查並記錄幫浦格蘭、盤根洩漏情況。

6.1.5 系統嚴密性檢查:檢查系統管道及閥門是否有洩漏。如發現洩漏,及時通知裝置部點檢員進行處理。

6.1.6 凝補水系統試運結束,維持執行,進行凝結水系統試運。

6.2 凝結水幫浦及系統試運

6.2.1凝結水幫浦啟動:

6.2.1.1 開啟凝補水母管與凝結水母管聯通門,用凝結水補充水向凝結水系統注水排空氣,開凝結水系統空氣門,見水後關閉。

6.2.1.2 投入凝結水幫浦密封水,保持密封水壓0.1—0.2mpa,密封水流正常,開啟幫浦體空氣門。

6.2.1.3 開啟凝汽器補水門向凝汽器補水,對凝結器沖洗直至水質合格後關閉凝結器底部放水門,凝汽器補水至1000mm。

6.2.1.

4 #1變頻幫浦啟動:檢查#1凝結幫浦進口門開啟,出口門關閉,開啟凝結水最小流量調節閥,#1凝結水幫浦變頻調節減到允許最小開度,確認#1凝結幫浦啟動條件滿足後啟動#1凝幫浦(合上電機6kv開關),15秒後變頻器控制啟動允許條件具備,再啟動變頻器,凝結水幫浦出口電動門自動開啟,通過變頻調節控制凝結水壓力滿足要求;

工頻幫浦啟動:啟動凝結水幫浦,出口電動門自動開啟。

6.2.1.

5 檢查凝結幫浦執行正常,變頻幫浦出口壓力為2.0—2.3mpa,工頻幫浦出口壓力為2.

95 mpa左右,電流應≤115.7 a水幫浦推力軸承溫度<90℃,電機線圈溫公升<100℃,電機軸承溫度<95℃。

6.2.1.6 #1幫浦執行正常後將#2凝幫浦投入「備用」。

6.2.2 凝幫浦事故跳閘及出口母管壓力低聯鎖試驗:

6.2.2.1 跳閘聯鎖:兩台凝幫浦一台執行一台投備用,手打執行幫浦事故按鈕,備用幫浦聯啟;

6.2.2.

2 低水壓聯鎖:#1幫浦變頻執行,#2幫浦備用,調整#1凝幫浦變頻指令在90%以上,調整再迴圈和除氧器水位調節閥使凝結水母管壓力低至1.5mpa,檢查#2幫浦應聯啟;#1凝幫浦工頻執行,#2凝幫浦備用,調整凝結水母管壓力低至1.

5mpa時檢查#2凝幫浦應聯啟;#2凝幫浦執行,#1凝幫浦工頻備用,調整凝結水母管壓力低至1.5mpa時檢查#1凝幫浦應聯啟。

6.2.3 凝幫浦特性檢查試驗:檢查系統正常後啟動凝結水幫浦,測試記錄凝結水幫浦出口壓力、軸承振動、軸承溫度、電機電流等引數。

6.2.4 系統嚴密性試驗:進行凝結水幫浦試運時,檢查系統管道及閥門是否有洩漏。如發現洩漏,及時通知裝置部點檢員進行處理。

6.2.5 每台凝結水幫浦的試運時間不少於 8 小時,試運期間視凝汽器水位給凝汽器補水。

6.2.6 凝結水水幫浦試運結束,按正常方式停止執行:

6.2.6.1 停止變頻幫浦:先把凝結水幫浦變頻調節減到允許最小開度,關閉凝結水幫浦出口電動門,停止變頻器控制,再停止凝結水水幫浦。

6.2.6.2 停止工頻幫浦:關閉凝結水幫浦出口電動門,停止凝結水幫浦執行啟。

6.2.6.3 檢查其電流到零、出口壓力逐漸到零,就地轉速到零,幫浦不反轉。

6.3 凝補水系統的停止:

6.3.1 解開凝結水補充水幫浦「聯鎖」;

6.3.2 停止凝結水補充水幫浦執行;

6.3.3 關閉除鹽水至凝結水補充水箱補水門;關閉水箱至凝結器補水調整門,必要時可關閉調整門前手動門;

6.3.4 單台機組執行,停機後,聯絡化學,停止除鹽水幫浦執行。

7 質量標準及記錄

7.1 質量標準見見附錄1:#2機凝結水及凝補水統試運質量評定表

7.2 原始記錄見附錄3:#2機凝結水及凝補水系統試運記錄表

8 安全措施

8.1 統一指揮,分工明確,堅守工作崗位。

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