水泥改良土試驗總結

2022-09-10 07:45:05 字數 2915 閱讀 2928

4%水泥改良土試驗段總結報告

為取得指導水泥改良土全面施工的相關資料,確定標準施工工藝,我部於2023年3月29日在k4+ 000~k4+160段,右半幅完成了20cm厚4%水泥改良土的施工作業。

水泥改良土的最大幹密度1.85g/cm3,最佳含水率14%。長度160m、半幅寬12.

84m、面積2054m2。通過試驗段施工來確定水泥改良土所用的材料、松鋪係數、施工工藝進行驗證及歸納總結,形成了標準的施工方法用以指導全線的施工,現將其施工過程及檢測結果總結上報。

一、施工情況簡介

總體施工方案:本次試驗段為20cm厚4%水泥改良土鋪築施工160m;採用水泥車直接運到提前劃好的方格內進行卸水泥,人工攤水泥,冷再生機進行混合料拌和,,一台20噸、一台26噸振動壓路機壓實、收面。

我部在試驗段施工前完成了所有試驗段所需資料的編制及批覆工作;所用原材料均按規定頻率進行了自檢,監理進行了獨立抽檢,並以《建築材料申報單》上報並已完成批覆工作,開工前所需的所有準備工作及相關程式均已完善,具備試驗段開工條件。

按總監辦批准的試驗段施工技術方案,專案經理部組織實施了試驗段的施工。整個試驗段施工過程組織有序,各工序銜接正常,機械裝置配備合理,人員分工明確並能夠各盡其責,改良土成型外觀較好,幾何尺寸及內在指標均符合規範要求。

二、施工組織

為保證水泥改良土試驗段施工順利完成,施工前召開了技術交底會,出席人員有專案經理、總工、生產經理、施工隊隊長,並在人員安排,機具裝置等方面均做了充足的準備。

三、人員、機械、材料情況

1、主要施工人員

2、試驗段機械裝置

3、試驗情況:

(1) 壓實度在工地試驗室採用灌砂法,試驗規程採用《公路土工試驗規程》t0111-93灌砂法。

(2)灰劑量試驗規程採用《公路工程無機結合料穩定材料試驗規程》t0809-94edta滴定法,水泥用量在現場採用劃方格查袋法控制。

(3)含水量採用酒精法試驗,試驗規程採用《公路工程無機結合料穩定材料試驗規程》t0803-94酒精法試驗。

(4)擊實試驗,試驗規程採用《公路工程無機結合料穩定材料試驗規程》t0804-94擊實試驗。

四、試驗段施工過程

根據天氣情況,我們在2023年3月29日進行了k4+ 000~k4+160段4%水泥改良土施工,現將試驗段施工情況分述如下:

1、施工方法:採用路拌法施工。

2、現場施工流程

測量放樣→灑水燜土→素土整平→(灑水)撒布水泥→拌和→穩壓→精平→碾壓→養生

3、施工準備工作:

(1)對路基全面驗收,檢查內容包括高程、中線偏位、寬度、橫坡和平整度等。

(2)施工原材料報驗。水泥採用紅山32.5礦碴矽酸鹽緩凝水泥,初凝時間大於3h以上和終凝時間大於6h。

(3)施工放樣:在素土頂恢復中線,進行水平測量,每20m用指示樁標出水泥土邊緣的標高。

4、攤鋪水泥:

根據最大幹密度算出試驗段水泥需33t,計算公式:160m×13.84m×0.

2m×1.85g/cm×4%=33t。現場鋪水泥前用白灰打出方格,方格尺寸為13.

84m(寬)×3m長,每方格所需12包水泥。由載重車運至施工現場,水泥的攤鋪用人工進行。

5、拌和:

採用冷再生機進行拌和,拌和深度以打入下承層1cm為限,以加強上下層粘結,確保拌和層底部無夾層和不均的死角。設專人跟隨拌和機,用鋼板尺檢測拌和深度,隨時檢查並調整拌和深度並配合拌和機操作員調整拌和深度。拌和2遍,在進行最後一遍拌和以前,保證色澤一致,翻拌均勻。

混合料拌和完成後,混合料表面色澤一致,無灰條和花面現象。拌和均勻後穩壓自檢總的松鋪厚度為:28cm;水泥劑量為4.

1%,報試驗監理工程師檢驗。自檢其含水量為13.7%。

6、平地機整型:

平地機初平後,用振動壓路機快速穩壓2遍,時速為2.0km/h。每10公尺一斷面掛線檢查標高,然後人工掛線指揮平地機精平3遍。

人工挖坑檢查厚度控制在24cm,並標識作為虛鋪係數測量點。

7、碾壓:

平整完畢後,開始碾壓。此時測得混合料含水量為13%、13.2%,發現表面乾燥用灑水車將表面灑溼,待不粘輪後用壓路機靜壓1遍,時速2.

0km/h~3.0km/h,振動壓路機弱振2遍、強振3遍,重疊1/2輪寬,時速3.0km/h。

碾壓時,試驗人員對壓實度現場跟蹤,第一遍,弱振;第二遍,弱振;第三遍,強振;第四遍,強振;第五遍,強振。壓至第八遍時檢驗壓實度為96.6%。

測量人員用水準儀測出各測點的初始高程和終壓完成高程。根據各檢測點標高,計算確定虛鋪係數為1.25。

8、接頭處處理:

施工的兩段銜接處同採用搭接拌和,前一段整形後,留下5m不碾壓,後一段施工時前段留下來的未壓部分,應再加部分水泥重新拌和與後一段一起碾壓。

9、養生:

碾壓結束後,灑水養護使水泥土表面處於濕潤狀態。報驗結束後封閉交通。養生時間自水泥改良土成型後7天內,及時灑水保濕養生並封閉交通,以保證水泥土表面不開裂、不起皮。

五、總結提高:

在水泥土試驗段施工過程中,由於施工準備充分,各相關部門配合協調、技術指導正確,技術交底細緻,專案經理部和現場監理監督規範,從而保證了水泥改良土試驗段的順利進行,達到了預期目的。本試驗段工程施工時嚴格按照上報施工方案進行作業,因該技術成熟,操作人員技術熟練,各施工部門協調配合、技術指導正確,監理監督規範,因而水泥改良土施工很順利,證明該施工方案合理有效。但也發現存在著一些問題:

1、人工攤水泥採用了5個普工進行了1小時完成作業,時間有些長,應增加至10人。

2、由於目前天氣乾燥,氣溫公升高,含水量揮發快,應提前灑水充分,應比最佳含水量高出3%,在布水泥前,提前做好含水量的檢測工作。

3、施工前,應提前用水車備好水,以防含水量偏低。

總結本段水泥改良土試驗段控制引數如下:

1、拌合前含水量按高出最佳含水量3個百分點控制(16.7%)。

2、穩壓後厚度控制為24cm。

3、確定最佳的機械組合為:振動壓路機靜壓1遍、弱振2遍、強振3遍,重疊1/2輪寬。

4、整平碾壓松鋪係數為1.133,碾壓前含水量控制在14%左右為最佳。

水泥改良土施工方案

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