重慶氣礦井下油管腐蝕分析及防治措施

2022-08-01 16:24:03 字數 2650 閱讀 3694

黎洪珍李婭羅立然張勇

(西南油氣田分公司重慶氣礦)

摘要:在天然氣的開採過程中,井下管串起著非常重要的作用。重慶氣礦所屬氣井因井深、壓力高、腐蝕流體含量高,井下油管被嚴重腐蝕破壞,從而影響作業、生產和經濟效益。

本文針對重慶氣礦井下油管所處腐蝕環境、腐蝕現象和特點,在分析腐蝕影響因素的基礎上,結合重慶氣礦腐蝕控制現狀總結,進行井下油管防治措施**,並提出了可操作的建議措施。

油管腐蝕現狀

重慶氣礦所屬氣井因井深(最深達5318m)、壓力高、腐蝕流體含量較高(見表1),井下油管普遍存在被腐蝕破壞的現象,有的是輕微的失重腐蝕,有的是區域性較嚴重腐蝕,而最為嚴重的是油管腐蝕穿孔、斷落入井,給氣田開發和修井作業帶來巨大困難。

表1 重慶氣礦主要氣田腐蝕流體含量

1)油管穿孔或斷落會改變天然氣流動通道,使產水氣井不能正常帶液生產,嚴重的會導致產水氣井水淹,造成氣井停產。如池6井因井下油管腐蝕穿孔(圖1),氣田水不能有效帶出,導致水淹停產。

2)油管穿孔或斷落導致井下壓力計等工具不能正常入井,氣井的動態資料不能正常錄取。如池18井2023年5月下通井規在井下1049m遇阻,2023年修井發現油管從250m開始已腐蝕穿孔,在701m處腐蝕斷落。

3)油管穿孔或斷落使修井作業困難。因腐蝕的油管強度變得非常低,在修井作業過程中,入井工具對油管不能加壓、造扣,稍有不慎,可能造成井下油管在套管內錯斷成幾段,加大了打撈難度,甚至有些氣井因此而報廢。如池18井因井下管串腐蝕嚴重,油管在井內成脆塊(圖2),無法打撈,導致氣井報廢。

為了全面了解油管在井下的腐蝕狀況及防腐效果,重慶氣礦從2023年開始對臥龍河、沙罐坪、福成寨、雙家壩、大池幹、明北月、高峰場、沙坪場、五百梯、石寶寨等三十多口井取出油管進行腐蝕檢測評價工作(檢測井基本情況見表2)。

表2 取樣分析井基礎資料表

注:油管規格尺寸mm,下深m

對取樣的油管從化學成分、機械效能、腐蝕環境、腐蝕產物、腐蝕特點等進行綜合分析評價,各井油管腐蝕部位及腐蝕特點主要表現為:

1)大部分氣井油管材質符合api要求,油管腐蝕破壞主要由電化學腐蝕引起。

2)大部分氣井如罐3、成18、池18井等油管外壁比內壁腐蝕嚴重,見圖3。

3)緩蝕劑加註及時及加註制度合理的氣井,如天東67、90井、池30井和龍會2井等,取出的油管腐蝕較輕(圖4)。

圖3 池18井油管內外壁腐蝕圖示圖4 池30井油管外貌

4)大部分氣井油管腐蝕形式為點腐蝕、坑腐蝕和潰瘍狀腐蝕。

5)腐蝕產物主要為fe9s8,部分井腐蝕產物中還有feco3、cl-、si。部分取樣檢測井腐蝕產物分析見表3。

表3 部分取樣檢測井腐蝕產物主要成分表

為了驗證油管腐蝕分析和**腐蝕介質對井下油管的腐蝕情況,取腐蝕嚴重井段的油管在35mpa高壓釜內進行室內模擬試驗,根據室內模擬試驗結果,結合綜合檢測評價,屬於嚴重腐蝕的氣井有22口,屬於中等腐蝕的氣井有2口,屬於輕微腐蝕的氣井有9口。可見氣井腐蝕不僅普遍存在,而且一部分氣井的井下油管腐蝕相當嚴重。取樣檢測井井下油管腐蝕狀況見表4。

表4 近年取樣檢測井油管腐蝕狀況評價表

備註:1)主要腐蝕因素是根據h2s、co2和cl-具體的含量和相對含量而定;

2)油管腐蝕主要受第一因素控制。

油管腐蝕影響因素分析

根據國內外的研究成果及重慶氣礦油管腐蝕分析表明,造成井下油管腐蝕的主要因素是流體性質、井筒有凝析液或井底有積液,油管材質選擇不當、緩蝕劑保護不及時等也會影響井下管串安全執行。

一、腐蝕環境影響

重慶氣礦所屬的大多數氣井h2s、co2腐蝕性流體含量較高,油管所處的井下環境十分惡劣,致使井下油管發生嚴重的腐蝕破壞。

(一) h2s對油管腐蝕分析

h2s本身對金屬材料無腐蝕破壞作用,只有溶於水中才具有腐蝕性[1],重慶氣礦氣井產出流體中均含有凝析水或地層水,且h2s含量較高,因此,造成油管腐蝕的主要因素是h2s。從三十多口取樣檢測井油管腐蝕分析知,含h2s酸性油氣田的腐蝕破壞往往表現為由點蝕導致區域性壁厚減薄、蝕坑或(和)穿孔、斷落(圖5)。

h2s還將引起硫化物應力腐蝕破壞和氫脆,如七里43高含h2s氣井油管入井7天接箍氫脆破裂(見圖6),導致油管掉入井中時再次斷落,增加打撈難度和修井成本。

同時,從重慶氣礦高含硫生產井地面裝置腐蝕狀況知,高含h2s天然氣所析出的單質硫對井下管串的腐蝕也非常嚴重,如峰15井防凍劑加註迴路的止回閥與高含硫天然氣接觸的一面腐蝕嚴重(年腐蝕率2.8mm/a),與防凍劑接觸的一面腐蝕較輕(圖7),由此可見,高含硫生產井油管腐蝕狀況不容樂觀。

從三十多口取樣檢測井腐蝕產物分析知,重慶氣礦以h2s腐蝕為主的腐蝕產物主要為fe9s8,它是一種疏鬆的黑色硫化鐵粉末,在環形空間,由於是靜止狀態,油管外壁的腐蝕產物fe9s8附著管壁與油管外壁形成腐蝕電池,產生嚴重的垢下腐蝕。若含h2s天然氣中還含有其它腐蝕性組份如co2,一般而言將使h2s對油管的腐蝕速度顯著增加。

(二)co2對油管腐蝕分析

在有水的環境中,co2極易溶於水而形成碳酸,降低環境的ph值,增加酸度,使油管發生腐蝕,腐蝕產物為feco3。當溫度低於60℃時,feco3膜結合力和保護力差,鋼材表面為均勻腐蝕,在(60~110)℃之間,腐蝕速率高,腐蝕產物為粗結晶的feco3,這種產物厚而松,以區域性腐蝕為主,將產生嚴重的坑蝕[1]。如成32井斷裂油管處井溫為94℃,此處co2的腐蝕速度比油管上部高,油管產生嚴重的坑點腐蝕和潰瘍狀腐蝕;成18井在2098m的腐蝕產物為fe9s8,無feco3,在3421m處的腐蝕產物中有feco3,這是由於氣井上部的溫度較低,油管受co2的影響不大,氣井下部的溫度要高些,油管受co2的腐蝕嚴重。

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