催化油漿方案

2022-07-16 18:51:05 字數 1486 閱讀 3602

催化油漿減壓深拔生產大密度蠟油和普信道路瀝青方案(草)

1 原料性質及物料平衡

1.1 催化油漿性質

方案依供方提供的催化油漿分析資料為依據,其一般性質和實沸點蒸餾見表1.1-1。

表1.1-1催化油漿性質

1.2 物料平衡,見表1.2-1。

表1.2-1專案物料平衡表

2 工藝流程說明

2.1 工藝流程簡述

催化油漿自中合罐區(中合z2#罐,罐容為3300m3,帶拌熱)經渣油幫浦送至華塑罐區v1#,(罐容為600m3,帶拌熱,現存有原加氫尾油7.607噸),再經幫浦輸入裝置,經進料換熱器(e108{加跨線棄用}、e109、e1011/2)換熱至280℃進入加熱爐經(原常壓爐),經過加熱爐的對流室、輻射室加熱至380--410℃送入減壓塔入口(加跨線,原進常壓塔,再由常壓塔底進減壓爐流程棄用)。蠟油經幫浦p108a/b、換e109、冷e111出裝置,合格品進華塑罐區v2#,罐容為600m3,帶拌熱,現存有原加氫尾油288.

45噸),不合格品經不合格線擇罐儲存,或返回原料罐;部分蠟油經經冷e110做返塔囬流。減壓塔底瀝青(渣油)由塔底幫浦p1061/2抽出,經換e101a/b、冷e107出裝置,擇罐儲存或進國盛油庫。減壓由現有蒸汽噴射完成,減壓塔設有中段回流(無釆出)和塔底注汽系統。

工藝流程詳見工藝管道及儀表流程圖。

2.2 主要工藝指標,見表2.2-1。

表2.3-1專案工藝指標一覽表

3.裝置、罐儲及輔助系統現狀和存在問題

3.1裝置

為原常壓塔側線換熱器,因常壓塔側線無餾分流出,所以棄用。e108加垮線,

常壓加熱爐改減壓加熱爐後,原料經換熱進常壓再由常壓塔底進減壓爐流程取消,因此減壓加熱爐(原常壓爐)出口至減壓塔入口加跨線。

3.1.2.管道加拌**(包括跨線)。

3.1.3.整理或重新裝填減壓塔內填料(打人孔發現塔內填料已損壞)。

3.1.4.修復或更換現場指示儀表。

3.2罐儲及運輸

3.2.1.瀝青產品無儲罐,新建或租用需協調。

3.2.2.現中合或華塑罐儲均有部分儲油,待處理。

3.2.3.中合罐區加連線裝置管道,並與其它罐輸管道一同附加拌熱。

3.2.4.設定汽運裝卸車系統。

3.3輔助系統

3.3.1.缷劑期間曾開試一台蒸汽鍋爐,另一台需維護試用。原料自進廠之日均須24小時拌熱。

維護試用。

3.3.3.迴圈水系統維護試用。

附:大密度蠟油和普信道路瀝青質量指標

蠟油:密度(20℃),kg/m31.02

運動粘度(100℃),mm2/s9

傾點32

瀝青:軟化點43

針入度 mm60--80

延伸度 cm103

閃點300

以上為催化油漿減壓深拔生產大密度蠟油和普信道路瀝青方案(草),還有待分解細化,制定出裝置試執行、開工、正常生產操作、停工處理等方案後報上級審批執行。

海南華塑石化公司生產部(廠) 崔久巖張集斌

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