2023年某某油田第二期青年骨幹培訓班
課題實踐報告
研究領域: 機械設計
課題名稱:減少汙水處理站攪拌式汙水濾罐的濾料損失
指導教師:
學員組別:5
身份證號:
學歷/學位:
學員姓名:
學號:53
學員單位:
職稱/職務:初級工程師
第一部分:問題描述
1、專案概述
1)專案**:
核桃皮由於吸附能力強、過濾效果較好,而且可再生,一直被大慶油田當作汙水濾罐的濾料來使用。但是在濾罐檢修中發現,濾罐濾料損失嚴重,導致處理水質不達標。這造成了檢修成本,影響了注水水質,如何降低濾料損失,是當前需要解決的問題
2)待解決問題背景:
標準要求、成本控制
2、發明問題初始形勢分析授課教師:
1)當前系統的功能及組成:
攪拌式核桃殼汙水濾罐主要用於過濾汙水中的**以及雜質等物質,保證水質合格。主要由罐體,進水管線,出水管線,攪拌系統,濾料等幾個方面組成。
2)當前系統的工作原理:
在壓差作用下,汙水流過一定厚度的由多孔粒狀物質(稱過濾介質或濾料)組成的濾床,使水中雜質截留在濾料表面或濾料空隙內,使水得到淨化,這一工藝稱過濾。過濾不但能除去水中的懸浮物,還能除去油、細菌、藻類、化學劑等,常用於懸浮物濃度低、多數粒子粒徑大於10um的汙水,是常規三段水處理流程的末端處理工藝。
在濾罐正常工作時,系統的汙水經過進水管線,通過篩管,由上自下經過核桃殼濾料、鵝暖石墊層,經過出水篩管後流出濾罐。在進水壓力以及水壓力的作用下,使核桃殼濾料成為乙個壓緊的濾餅,從而使得汙水能夠通過濾餅,保證水質合格
3)存在的主要問題:濾料損失
4)技術引數:
目前使用濾料為核桃殼,粒徑為於0.8mm-1.2mm。篩管的允許通過顆粒直徑為0.8mm。
5)問題解決目標:
運用triz理論解決該問題,從而降低濾罐濾料損失情況
6)限制條件:
濾罐的外部結構不能改變,現有的進水方式、出水方式不能改變,管線的直徑以及布置等不能改變,
7)詳細列出目前解決的方案或類似產品的解決方案或已有專利,並分析存在問題:
第二部分:分析工具
3、系統分析—九屏圖授課教師:
圖2、濾罐系統的九屏圖a
提出技術方案:
f1:提出調整反沖洗的流量—壓力—時間曲線,是之更加合理化
f2:選擇吸附效能更好,**低廉,硬度和韌度更好的新型材料取代現有濾料。
f3: 調整篩管的結構設計,保證是圓孔結構,防治濾料不規則造成跑料
f4:引進汙水系統自動化控制系統,避免人為因素造成的不穩定以及發沖洗流量、壓力的不合理。
4、資源分析授課教師:
提出技術方案:
f1 加大過濾前汙水的沉降效果,使得汙水內部的固體顆粒以及含油雜物濃度降低,例如新增氣浮機。
f2 改善人員操作的穩定性,建議使用自動化作業系統,人員僅僅負責監控裝置執行以及事故維修。
f3 合理調整反沖洗的流量-壓力-時間,防治不合理的反沖洗曲線導致濾料達到破碎壓力,造成濾料的破碎
f4 調整配水篩管的結構,
5、因果鏈分析授課教師:
歸納根本原因:111 121 122 131 21 22 311 312
人的技能不足;上級系統來液量大;上級系統來液壓力大;反沖洗流量大、壓力大、時間久;篩管的結構缺陷;攪拌機構的設計缺陷;濾料的物理性質存在缺陷;濾料的加工工藝不足
確定要解決的關鍵原因:
反沖洗流量大、壓力大、時間久;濾料的物理性質存在缺陷;濾料的加工工藝不足。
提出技術方案:
f1 引進汙水系統自動化控制系統,避免人為因素造成的不穩定以及發沖洗流量、壓力的不合理。
f2調整反沖洗的流量—壓力—時間曲線,是之更加合理化
f3調整篩管的結構設計,保證是圓孔結構,防治濾料不規則造成跑料
f4攪拌機構應該選擇偏心設計,避免當前設計對濾料的破碎作用。
f4選擇吸附效能更好,**低廉,硬度和韌度更好的新型材料取代現有濾料。
6、功能分析授課教師:孫國強
元件分析
矩陣分析表:
**分析:
系統功能定義:
功能分析
圖5、 縱向定位裝置系統功能模型圖
歸納不良效應:
1, 汙水對濾料的侵蝕(汙水的壓力過大會造成濾料的破碎;汙水中的雜質造成濾料的失效,汙水中化學物品造成濾料的泥化。)
2, 攪拌器對濾料的過度攪拌(攪拌初期的高速攪拌會造成濾料的破碎和泥化。)
3, 反沖洗水對濾料的過度衝擊(反沖洗的壓力高、流量大、時間久,會造成濾料在出水口篩管處破碎、泥化。)
4, 篩管對濾料的阻擋效果不充分(篩管的設計會造成粒徑小的濾料流失。)
5, 墊層對濾料的承載不充分(墊層的級配不合理,會造成濾料隨著大通道向下部篩管集中,進而破碎流失,影響注水水質)
確定解決的關鍵問題:
濾料破碎以及泥化,造成濾料損失
提出技術方案:
f1 保證汙水進入濾罐系統時的壓力平穩,防治濾罐系統憋壓;按週期進行反沖洗,防止濾料板結,從而防治高壓力造成濾料破碎
f2 攪拌器攪拌初期時,要間歇式、低轉速運轉,等罐內濾料有一定初速度時再提高速度。這樣能防止濾料在由靜止轉為運動時的壓力變化;
攪拌器在結構上可以設定為偏離罐體中心位置,一方面是防止產生渦流時聚集在罐體中心的濾料被攪拌槳打碎。另一方面可以利用偏心原理使濾料攪拌的更加充分。有利於提高濾料清洗效率,節約能源。
f3 反沖洗過程中由於流量過大,壓力過高,持續時間長等因素會造成濾料的破碎。因此應該投用現階段各個聯合站已經建成的反沖洗自動化控制系統,使流量-壓力-時間曲線進行上進行優化,避免人為操作的誤差,
f4 篩管的篩孔應該發生改變在不降低篩管強度以及防腐效能的基礎上,改變孔的形狀,使得濾料不易在篩孔上卡頓,避免造成區域性憋壓。防治濾料破碎。
f5 通過配比實驗研究出最優化的墊層級配,避免留下大孔隙,以防濾料進入墊層,從而破碎流失。
f6 通過選型實驗選擇**低廉、比表面積大、孔隙多、強度高,韌度大、容易再生、經濟適用的新材料替代現在已有的核桃殼濾料。使得水質達標,同時濾料損失的情況解決。
f7f8
7、功能裁剪模型授課教師:
系統功能裁剪模型
系統功能裁剪模型
提出解決的關鍵問題:
取消墊層、攪拌機構、反衝水系統
提出技術方案:
f1:研究一種濾料結構,它既能有過濾作用,又在特定條件下有自清潔功能,同時還能支撐自己在系統中的位置不變化。
第三部分:運用triz工具解決問題
8、最終理想解授課教師:
提出技術方案:
1)提出調整反沖洗的流量—壓力—時間曲線,是之更加合理化
2)選擇吸附效能更好,**低廉,硬度和韌度更好的新型材料取代現有濾料。
3) 調整篩管的結構設計,保證是圓孔結構,防治濾料不規則造成跑料
4)引進汙水系統自動化控制系統,避免人為因素造成的不穩定以及發沖洗流量、壓力的不合理。
9、技術矛盾授課教師:
1)原問題技術矛盾的表述:
問題是什麼?
如何降低汙水濾罐的濾料損失。
現有的解決方案?
降低反沖洗水的壓力。
上述方法的缺點?
清洗濾罐的效率降低。
確定要解決的技術矛盾為 tc-?,它發生在( 選用新型濾料 )與( 成本 )之間,發生在( 降低濾料損失 )的時候。
2)問題模型--對應的39個通用工程引數
改善的引數: no 11應力
惡化的引數:no 39生產率
3)解決方案模型
28 35 10 23
28-系統替代法:利用超聲波**代替反衝水的作用,使濾料自己清洗自己。
35-效能轉化法:在反沖洗時區域性提高溫度,使濾料體積相對膨脹,使濾料空隙增大,便於清洗。
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