關於9號樁試樁的報告

2022-06-07 04:36:04 字數 1668 閱讀 3298

2023年11月22日早上8:28開鑽,22日晚上22:00砼灌注完成(詳細記錄見「鑽孔樁鑽進記錄表)。

1、 成孔

(1)成孔過程中主要引數的控制

a.剛開孔時,輕壓慢速成孔。

b.在粘土層中成孔時,鑽進速度控制在80轉/分左右,出漿量控制在800公升/分左右,在淤泥質土,粉質粘土等較差土層中成孔時鑽進速度控制在60轉/分左右,幫浦漿量在600公升/分左右。

c.在容易縮徑的1m至-13m淤泥質土土層中,採用了鑽完一段孔後再復掃一遍的方法從而確保了設計孔徑。

(2)成孔泥漿的配製管理

合理地配製好泥漿,是成孔成敗的關鍵,在成孔過程中,根據土層條件的不同選用不同效能的泥漿護壁。

a.在地表至-30m粘土層成孔時,迴圈泥漿的比重控制在1.2左右 。

b.在-30m至-40m砂土層自然造漿困難,淤泥層及易坍孔中成孔時,迴圈泥漿比重控制在1.25~1.3之間。並應選用含砂量較小的泥漿護壁。

c.泥漿的粘度控制在18~24秒間,含砂量<5%。

d.在成孔過程中,排出的泥漿先進入泥漿沉澱池進行沉澱,降低泥漿的含砂量及比重,然後再進入迴圈池利用。

e.經常對迴圈池進行清理,清除沉砂、積泥,對於不符合要求的泥漿及時進行外運排放,確保了泥漿質量。

成孔後請成孔檢測單位對成孔質量進行檢測,詳細結果見檢測演示文稿。

2、一次清孔

當成孔至設計標高(-50。40m)後進行清孔,清孔方法是:將鑽具提高孔底70mm,空轉不關,並間隔時間上下竄動,大幫浦量注入泥漿,將孔內泥渣塊磨成泥漿排出孔外,清孔時間1小時。

3、鋼筋籠吊放

(1)在下放鋼筋籠時,籠與孔垂直,緩放,盡量不要碰撞孔壁。鋼筋籠的吊放高度嚴格控制,吊筋長度經精確計算,並經技術負責人複驗。吊筋牢固穩定。

(2)保護層墊塊用厚50mm 混凝土穿心環形圈,隔2~4m 設定一道,砼保護層墊塊分布均勻有效。

(3)鋼筋籠標高控制,先根據孔口標高及籠頂標高計算吊筋長度,焊接在鋼筋籠上部,焊接長度大於20cm,然後懸掛固定。

(4)鋼筋緩慢入孔,沒有高起高落、衝擊,鋼筋籠順利下到設計標高沒有發現卡住等意外情況。

(5)注漿管的安裝,嚴格按照設計圖紙施工。

4、下導管

使用的導管內壁光滑並有足夠剛度和強度,導管連線處牢固,並放好密封圈,確保了良好底密封性,下放導管時沒有碰撞鋼筋籠現象。當孔底與導漿管管底距離為50cm左右時固定導管。

5、二次清孔

安放好導管後,立即進行二次清孔,二次清孔時逐漸降低泥漿比重使其返出泥漿的比重達到1.15左右,用測錘測量孔底沉渣90mm。

6、商品砼的灌注

砼採用商品砼,由砼輸送車運至現場,自然灌注砼。開始灌注時導管的初次埋深要符合要求,先將首批砼置於導管內隔水塞的上部,儲足了首批灌注砼量後剪繩開灌。

首批灌注砼方量2.5m3,在砼灌注正常後,砼連續不斷地流動直到完成。砼灌注過程中,導管底端埋入砼面以下一般保持2-4m。

提公升導管時保持軸線豎直和位置居中,逐步提公升;分節拆除導管時間為8min。灌注過程中,派專人測量導管埋深並填寫灌注記錄。

塌落度時19cm,由專人負責控制、記錄砼面上公升高度,在灌注過程中,做到了勤提,勤拆,勤測。

當砼灌注到設計樁頂設計標高後,為保證樁頂砼的質量,繼續灌注,使其超出設計標高2m左右後才停止灌注。

砼的灌注連續進行,沒有中途中斷灌注,砼澆灌到樁頂標高後,由專案部管理人員驗收合格。

市政二公司四分公司專案部

2023年11月23日

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