回採支護改革材料

2022-05-03 05:33:06 字數 3652 閱讀 2802

緒言根據黃家莊煤礦礦井《安全專篇》的要求,黃家莊煤礦為了完成礦井技改擴能、完善礦井安全設施,實現礦井技改,達到礦井年生產規模30萬噸的目的,黃家莊煤礦根據礦井的地質條件、礦壓、頂底板岩層結構等因素,選用了適合的支護材料和支護方式,防止煤礦頂板事故的發生。近幾年來,黃家莊煤礦在頂板管理、支護方式上進行了一系列的調整和改革,取得了一定的成效,使之符合《礦井設計》及《安全專篇》的要求,生產能力逐年提高,頂板事故得到有效控制,礦井抗災能力大幅提高,礦井實現了安全生產,滿足礦井安全、生產、發展的需要。

黃家莊煤礦在支護改革過程中,根據礦井的巷道圍岩及採面頂板實際情況,合理選擇礦井的支護材料和支護方式,提高礦井的抗災能力,有效控制了頂板事故,降低支護成本,現將礦上在頂板管理上的一些做法總結後,與各兄弟單位進行交流。

第一節礦井概況

黃家莊煤礦位於貴州省安順市平壩縣天龍鎮高院村,距平壩縣城滇黔鐵路新平壩站23km,距天龍站台11km,距清(鎮)——鎮(寧)高速9km,距貴黃高等級公路10km。從天龍到樂平為四級柏油縣道,樂平到井口為2.5km的準四級砂石路,交通十分方便。

黃家莊煤礦為平硐開拓,盤區布置,年設計生產能力為30萬噸,核定生產能力為30萬噸/年,礦區面積為6.7911km2,礦井可採煤層兩層,即m8、m9煤層,礦井地質構造簡單,傾角5°—10°,平均8°;煤層埋藏深度為100—150m左右。礦井水文地質條件簡單,最大湧水量30m3/h,正常湧水量22m3/h,通過水溝自流出井;礦井通風方式為**並列抽出式,礦井為低瓦斯礦井相對瓦斯湧出量為8.

02m3/t,絕對瓦斯湧出量為5.87m3/min。運輸採用7噸架線機車運輸;礦井供電兩趟10kv供電線路進礦,兩趟6kv下井,實現雙電源供電;採煤工作面支護採用dz-25/100外註式單體液壓配合hdja型鉸接頂樑進行支護。

採用放炮落煤、人工裝煤、刮板皮帶運輸、全部垮落法處理採空區。

礦井地壓無異常,地溫無異常。

第二節原用支護方式及效果

該礦原巷道支護採用木棚及木點柱支護,巷道高度寬度受限,巷道斷面一般在4.5m2左右,行人、運輸、通風不暢,木質支護材料易腐爛,支護效能差,材料使用周期短,巷道維護工作量大,特別在過地質構造變化帶時,巷道支護安全可靠性差,易冒頂翻幫,掘進工作環境危險,生產系統執行受阻。

回採工作面原採用木柱或摩擦金屬支柱配合絞接頂樑支護,頂板初撐力小,切頂困難,支柱容易被壓成 「死柱」,控制頂板效果差,抗災能力弱,區域性冒頂事故發生率較高,支柱丟失較多,回採工作面長度受限,造成煤炭資源**率低,坑木消耗量大,安全生產條件差,回柱放頂比較困難,生產效率低,經濟與安全上都不利,嚴重制約生產力發展,礦井區域性冒頂事故多發。為此黃家莊煤礦大力抓好煤礦支護改革,以減少煤礦事故的發生,提高礦井的安全管理,解放和發展生產力,合理安全開發礦產資源,降低坑木消耗,保護森林資源。

第三節現在支護方式及效果

現在巷道採用工字鋼架棚、工字鋼帶帽點柱及錨網噴漿支護。支護效果得到了提高,有效控制了頂幫事故,巷道的維護量減少,降低了支護成本,掘進工作開展順利,生產系統運作順暢。

回採工作面採用單體液壓支柱配合絞接頂樑支護,支護效果得到了提高,有效的控制頂板事故,保證了採面的安全生產,且單體液壓支柱材料**率高,降低了採面支護成本,採煤工作面長度提高30%,減少了煤柱留設,提高了採面煤炭資源的**,生產系統順暢運轉。

以下分析黃家莊煤礦對支護方式上的選擇:

一、巷道的支護方式選擇:

1、回採巷道服務時間短,巷道斷面積不大,支架**週期為6~15個月左右。

本礦煤層埋藏比較淺(100—150m m),偽頂比較厚,礦壓小,巷道變形不嚴重,巷底板堅硬穩定,不易產生變形,巷道底板不需加固,巷道支護只考慮頂部和兩幫。

(1)採用工字鋼架棚支護,巷道斷面6.2 m2(上寬2.8m、下寬3.

4m、高2.0m),初期投資(含小板)每公尺巷道超過1100元,但是,工字鋼支架復用率較高(**率約80%,可**近900元/m,實際損耗約200元/m)。完成1個走向長600m、工作面長120m的採面支護,需投資145.

2萬元,可**近110萬元,實際損耗約35.2萬元(含小板不復用)。工字鋼支護材料運輸相對困難,但復用率高,長期使用下來,綜合成本比較低。

(2)採用錨網支護,巷道斷面6.8 m2(寬3.4m、高2.

0m),初期投資每公尺巷道為770元,煤層2公尺多的偽頂比較難控制,而且支護速度比較緩慢(打眼上錨桿緩慢),**復用率低(**錨桿復用率約27%,每公尺可**量不足210元,實際損耗約560元/m),完成1個走向長600m、工作面長120m的採面支護,需投資約102萬元,可**約27.5萬元,實際損耗超過74萬元。錨網支護材料輕便,運輸相對容易,長期使用下來,綜合成本比較高。

綜合以上因素,煤層內的回採巷採用工字鋼架棚支護比較經濟合理。

2、開拓巷道服務時間長,巷道斷面積大,支護材料**週期為幾年至十幾年,不考慮**復用。

(1)採用工字鋼,巷道斷面9.0 m2(寬3.6公尺、m2.

5m),初期投資大(含小板投資1200元/m),運輸相對困難,支護時比較困難,巷道斷面受限,巷道維護工作量大,長期使用下來,綜合成本比較高。

(2)採用錨網支護,巷道斷面9.0 m2(寬3.6m高、2.

5m),初期投資小(巷道錨網1210元/m),開拓巷道服務周期長,錨桿的**復用不考慮。材料運輸相對容易,巷道寬度不受支護材料限制,適用於服務周期長,巷道斷面大的開拓巷道。

綜合以上因素,開拓巷道採用錨網支護與工字鋼支護相比投資差異不大,但考慮巷道服務周期長,巷道斷面大,通風阻力小,巷道維修工程量少,安全可靠係數高,應優先選擇錨網支護。

二、回採工作面支護方式的選擇

回採工作面煤層厚度平均厚度為1.7m,煤層結構變化複雜,為了回採工作面的安全生產,有效的控制頂板事故,防止頂板冒落,本礦採用dz—25/100外註式單體液壓支柱配合hdja—1000型絞接頂樑進行支護,支柱規格有1.0m、1.

2m、1.4m、1.6m、1.

8m、2.0m、2.2m、2.

5m、3.5m,保證採煤工作面的安全,適應煤層厚度變化。

優點:初撐力可達25t,有效控制頂板離層,可實現遠距離回柱放頂,操作簡單,支護有力,迴圈使用,降低支護成本,保證了採面的安全回採。管理要點:

加強液壓系統的管路維護和乳化幫浦保養,確保乳化液壓強達到18mpa。

綜合考慮,建議支護方式

(1)開拓巷道:採用錨網噴支護;(見下圖1)

(2)開拓巷道:採用工字鋼架棚支護;(見下圖2)

(3)回採巷道採用錨網噴支護;(見下圖3)

(4)回採巷道:採用工字鋼架棚支護;(見下圖4)

圖1圖2

第四節加強頂板管理建議

1、煤礦頂板管理首先要確定適應本礦巷道斷面、圍岩性質、礦山壓力、巷道用途、服務年限、生產能力等選擇支護方式及材料。回採工作面支護應根據煤層厚度、頂底板岩性、地質條件、選擇適合的支護方式和材料。採用穩定性、可靠性較高的鋼鐵支護或其他先進的支護方式對頂板管理十分重要。

2、健全頂板管理制度,不折不扣嚴格執行。制定頂板系列標準和規範,作為日常頂板管理工作的依據,保證頂板管理工作有章可循,有制度可依。就要不折不扣堅持執行,這樣才能達到預防頂板事故的目的。

3、重點加強班組建設,充分發揮班組長在頂板管理中的作用。他們是生產一線的指揮員和戰鬥員,對生產情況、頂板情況、自然條件的變化等最熟悉,他們能夠帶頭遵章作業,遇到各種情況作出正確判斷和採取正確的措施,果斷處理,就可以避免頂板事故。加強他們的培訓和安全教育,提高他們的素質,使他們在頂板管理中發揮積極的作用。

4、回採工作面兩端頭、回拄放頂、切頂線,炮後煤壁區等地質變化帶現場管理。這些地點是頂板事故的多發區和多發段,兩出口是頂板管理的重點部位,是頂板管理的重中之重。

黃家莊煤礦

2023年11月16日

回採工作面支護方式

1 101回採工作面基本引數情況 1 101回採工作面正副巷沿走向布置,切割巷沿傾向布置,矩形斷面,正 副巷全部為錨網梁索聯合支護,正巷走向長度1372公尺,副巷走向長度780公尺。一 採煤方法 工作面採用綜合機械化單一走向長壁全部跨落採煤法採煤。1 採煤工藝 1 採高確定 根據本工作面煤層賦存條件...

1455回採改變支護形式安全措施修改

磨田煤礦 技術措施 編制 劉超 磨田煤礦二0一五年五月十七日 會審人員簽字 1455回採工作面改變支護形式安全技術措施 一 概述 1455工作面分兩段進行推採,4月份上段工作面已安全順利收尾,現下段工作面正進行回採,工作面的支護方式採用單體 鉸接梁按 一樑一柱 配套支護頂板,現根據工作面的實際地質情...

支護材料管理規定

8 密閉 井下密閉支護材料,由材料所屬單位或施工單位寫出書面申請,由排程室組織材料辦公室 技術科 安全科現場核定數量,共同簽字確認,涉及安全 技術 一通三防的分別由其分管礦長審核簽字,報生產礦長批准簽字。否則,對密閉的支護材料按丟失對材料所屬單位處罰。9 啟封 井下啟封密閉支護材料時,通防科或施工單...