1號爐開爐方案

2021-12-20 16:22:15 字數 4372 閱讀 1627

高爐的開爐是高爐一代爐齡連續生產的開始,開爐工作的好壞不僅關係到能否盡快轉入正常生產,而且影響高爐的一代壽命。1260m3高爐開爐標誌著我集團800萬噸鋼鐵規模的實現。具有十分重要的意義。

為確保開爐順利,做到高效、優質、低耗、長壽、環保,對開爐工作做如下安排:

一、開爐工作的指導思想、目標、要求:

1、指導思想:

充分準備,安全穩妥,預期達產。

2、目標

⑴、人身、裝置、操作事故為零。

⑵、爐溫充沛,渣鐵流暢。

⑶、爐況穩定順行。

⑷、當月投產,當月達產。

⑸、一代爐齡長壽。

3、要求:

⑴、原燃料數量、質量及供給滿足生產要求。

⑵、各系統單體和聯動試車完成,要求風機試車大於48小時,風壓、風量達到銘牌值,熱風爐、爐前、衝渣等滿足生產要求。

⑶、熱風爐、高爐烘爐達到技術要求。

⑷、高爐冷卻系統試水合格。

⑸、高爐、熱風爐送風系統和煤氣系統管路試壓合格。

⑹、各種備品、備件、材料要備齊,保證投產要求。

⑺、環保裝置與高爐同步投產。

⑻、各種安全保護設施齊備、可靠。

⑼、工作環境達到安全、文明生產要求。

⑽、各種規章制度完善齊全。

二、開爐作業程式:

1、高爐系統試水。(見試水方案)

2、熱風爐、高爐、送風及煤氣系統試壓、檢漏。(見試壓方案)

3、熱風爐烘爐。(見熱風爐烘爐方案)

4、高爐烘爐、涼爐。(見高爐烘爐方案)

5、高爐裝料及送風。

三、開爐前的準備工作及必備條件:

1、成立開爐領導小組:做到統一指揮,分工明確,責任到人。

2、各崗位人員安排:做好各崗位人員培訓工作,滿足生產要求,各工種要有較強的技術骨幹把關,並能應付一些複雜情況,避免和消除生產事故、操作事故和安全事故。

3、原燃料數量、質量及供給滿足高爐生產要求,且在入倉前將化驗分析報到廠部相關單位人員。

4、聯合試車合格:

⑴、送風系統:包括鼓風機、熱風爐、高爐本體及各送風管路、閥門等。

⑵、上料系統:包括槽下(皮帶、料斗、閘門、焦礦粉處理及電子稱)、捲揚料車及探尺、爐頂裝料和布料及溜槽α角的自整角機傳動機構、角度指示與實測角度是否一致,料流調節閥的γ角是否合適、可靠,上下密工作情況。

⑶、煤氣處理系統:重力除塵器、箱體、粗淨煤氣管道、閥門、加壓閥組等。

⑷、爐前渣鐵處理系統:吊車、開口機、泥炮試車,撇渣器、鐵水溝具備出鐵條件、衝渣滿足要求。

⑸、各崗位微機操作可靠,各項引數、功能、畫面顯示達到生產單位要求,各種計算器儀表測量引數準確可靠、驗收合格。

5、風、水、電、氣送到高爐,流量、壓力等符合規定要求。

6、高爐冷卻系統試水合格。

7、高爐、熱風爐試漏、試壓合格。

8、高爐、熱風爐烘爐結束。

9、安全環保設施與高爐同步投入,所有區域清潔乾淨,防火設施好用,防火工具器材齊全,各種安全標誌醒目、齊全。

10、關鍵易損備品和材料滿足生產要求:各崗位使用工具齊全備足,爐前備足氧氣,氧氣管、換風口用具等,風口大、中、小套、風管、彎頭等。

四、高爐開爐配料計算

㈠、開爐料成分

焦炭成分%

㈡、開爐主要引數:

⑴、正常料配比:燒結礦75% 球團礦25%

⑵、正常料焦比:0.8t/t

⑶、正常料鹼度:0.98

⑷、空焦鹼度:0.92

⑸、總焦比:2.8t/t

⑹、礦批:10t

⑺、空焦段以上:mgo 11.5%

⑻、全爐渣鐵比:750kg/t

⑼、生鐵預定成分:fe 92% si 3% s 0.03% mn 0.8%

⑽、fe還原率:99.5% mn還原率60%

⑾、壓縮率:淨焦、空焦13.5% 正常料13%

㈢、配料計算:經計算結果如下:

正常料:r2:0.98 mgo:11.3% al2o3:15.02%

渣量:2739.9kg/批 443kg/t鐵

空焦組成

空焦中r20.92 mgo:11.51% al2o3:18.82%

渣量:1277.26

正常料(z)、空焦(k)、淨焦(j)體積

全爐爐渣成分組成

全爐鹼度(扣除不造渣部分):0.89,全爐渣鐵比752kg/t鐵。

全爐爐料用量表:

高爐各部位裝料容積及品種

裝料及各段組成

1、淨焦(j)28批

2、空焦(k)19批

3、4(2k+z)

4、3(k+z)

5、3(k+2z)

6、2(k+3z)

7、6z

開爐配料表

五、裝料

1、裝料方法:

⑴、採用帶風裝料。

⑵、裝淨焦、空焦、負荷料時,均採用同角單環,淨焦、空焦18°同角布料,負荷料20°同角。

⑶、裝料料線在7.0m時停止送風,爐內投入照明,對每批料進行攝像,測出焦礦落點軌跡及α、β、γ等引數,並校對探尺和α角,最後裝料料線在4.5m時停止裝料。

⑷、料製:pp↓kk↓。

2、高爐裝料

⑴、高爐各系統聯合試車結束,整個系統具備裝料條件,高爐涼爐到120℃以下,烘爐導風管不拆。

⑵、帶風裝料過程各系統閥門狀態:

a:煤氣系統:重力除塵器煤氣切斷閥關並沙封,煤氣放散閥、清灰閥開。

b:爐頂放散閥全開。

c:各系統人孔封閉,包括灌漿孔。

d:熱風爐系統:各閥門處於悶爐狀態。

e:送風過程送冷風,開混風大閘和混風調節閥,起始風量800m3/min,隨料麵上公升,風量酌情增加,風溫控制<200℃。

⑶、氣密箱送冷卻水和氮氣,風口通水正常,其餘水量控制正常2/3。

⑷、裝料過程是重負荷試車的機會,要求所有裝置使用及安裝單位的技術人員在場,發現問題及時解決,所屬各崗位負責人親臨現場,各負其責。

⑸、裝料見料單。

六、開爐點火送風:

1、送風點火前的準備工作及確認:

⑴、送風風口數量為12個,1、2、4、5、7、9、10、12、14、15、17、18#。其餘風口堵上(6個)。送風風口面積s=0.

1293m2。風口長度l=420mm,斜度為斜5°。風口直徑:

φ=115mm(2,4,6,8,10,12,14,16,18#)φ=120mm(1,3,5,7,9,11,13,15,17#)

⑵、熱風爐拱頂溫度不小於1100℃,確保風溫800℃以上。

⑶、點火前煤氣系統處於準備接收煤氣狀態,爐頂、重力除塵器各部通氮氣,除塵器切斷閥關,清灰閥關,煤氣放散閥開。

⑷、送風前關無料鐘下罐均壓閥,開均壓放散閥及爐頂放散閥。放風閥全開(放淨風位置)。

⑸、開啟鐵口兩側排氣孔。

⑹、提前兩小時鼓風機把風送到放風閥。

⑺、調壓閥組全開。

⑻、倒流閥開,冷風大閘和調節閥關。

⑼、各部位人孔全部關閉。

⑽、爐前具備出鐵要求(其中鐵口準備明火)。

⑾、各系統冷卻水達到高爐要求。

2、具備上述條件,經開爐領導小組負責人同意後,通知熱風爐崗位工進行送風操作。

⑴、送風後鼓風引數:

a:風口個數12個。

b:混風調節關閉,確保送風風溫在800℃,風量1000-1200m3/min。

c:風口見亮後風量穩定至1000m3/min,風溫調至700℃,待風壓平穩,風量和風壓對稱以後再逐漸加風。第一次鐵前以順行為主,風量控制在1200m3/min左右。

⑵、引煤氣條件:

a:所有送風風口全部完全燃燒明亮,下料正常。

b:爐頂煤氣分析:氧氣量<1% 氫氣量<4%。

c:爐頂溫度在120-250℃之間。

d:爐頂壓力>3.5kpa。

e:做煤氣爆發試驗合格。達到引煤氣標準後,由煤氣技師和專業人員按煤氣安全操作規程引煤氣。

⑶、送風後的爐前操作:

a:檢查風口及送風裝置,漏風嚴重的應進行處理或休風重灌。

b:用明火點燃鐵口噴出的煤氣,煤氣火燃燒時應通透鐵口,保持火焰有力,鐵口待有渣鐵流出後用泥炮堵上。開爐第一爐用有水炮泥,之後視情況更換無水炮泥。

c:送風點火後約13小時左右(根據實際情況)燒鐵口出第一次鐵,然後2小時出一次鐵,以後根據爐況再定。

d:待渣鐵流動性良好,每次鐵量超過30噸時方可走撇渣器。

⑷、送風後的高爐操作:

a:操作方針:以穩定順行為主,強化速度不宜過快,維持適宜的冶強,保持充沛的爐溫、爐渣鹼度控制在中下限水平。

b:開風口原則:裝置執行正常,原燃料充足,鐵口工作正常,渣鐵出淨,風口均勻活躍,爐況穩定順行。

開風口的順序:按鐵口左右方向依次對開,每開乙個風口應該增加120-150m3/min左右的風量。

⑸、提高頂壓的原則:必須是裝置運轉正常,爐況穩定順行,爐前出鐵正常,渣鐵流動性良好,按風量確定壓差,按壓差調整頂壓。

⑹、爐溫及礦批控制:

a:第一次變料焦比按700kg/t,礦批加到12噸。

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