喀土穆40萬噸連續重整投料試車方案

2021-11-05 07:31:18 字數 4381 閱讀 9573

第一節裝置概況及試車目標

第二節投料試車組織與指揮系統

第三節投料試車應具備的條件

第四節裝置的動力消耗

第五節工藝技術指標

5.1 預加氫部分

5.2 重整部分

5.3 催化劑再生部分

5.4 公用工程消耗

第六節投料試車步驟

6.1反應段、再生段二次氣密及區域性惰化方案

6.2催化劑預迴圈

6.3催化劑的公升溫和乾燥

6.4最終鈍化(系統置換)

6.5催化劑加熱還原

6.6預加氫催化劑預硫化及預處理部分開工

6.7重整進油

6.8催化劑再生

6.8.1再生步驟

6.8.2催化劑迴圈的啟動

第七節裝置投料試車與正常操作要點及事故處理措施

7.1c71101操作因素分析

7.2預加氫反應系統操作引數分析

7.3、重整反應部分操作引數分析

7.4、c-201操作引數分析

7.5、再生系統操作引數分析:

7.6、預加氫系統正常操作

7.7、預加氫系統不正常調節

7.8、重整系統正常操作調節

7.9、重整系統不正常操作現象原因及處理

7.10、催化劑迴圈系統的正常操作

第八節、連續重整dcs操作說明書

第一節裝置概況及試車目標

1.1.1 裝置公稱規模

預加氫部分設計規模為42.22×104t/a,

重整部分設計規模為40×104t/a,

催化劑連續再生規模為370kg/h。

1.1.2 裝置組成

本裝置由預加氫部分、重整部分、催化劑再生部分、公用工程部分及餘熱鍋爐等幾個部分組成。

1.1.3 工藝技術路線

本裝置採用目前國內外最先進的超低壓重整反應及ifp最新催化劑連續再生工藝技術。

1.1.4 主要產品及副產品(公稱量)

高辛烷值汽油組分 35.30×104t/a

液化氣0.86×104t/a

含氫氣體3.60×104t/a

其中:純氫 1.31×104t/a

輕石腦油2.23×104t/a

燃料氣0.23×104t/a

1.1.5 節能措施

a) 合理利用餘熱資源

本裝置中的重整「三合一」反應爐由於其操作溫度高,且為純輻射爐,煙氣排放溫度為695.2℃。為了**煙氣餘熱,在「三合一」反應爐頂對流段設計一套蒸汽發生系統以**餘熱,產生3.

5 mpa蒸汽約9.6噸/時,使加熱爐總效率達90%。

b) 重整「三合一」爐採用多流路立式爐,以降低重整臨氫系統壓降,降低重整迴圈氫壓縮機透平的蒸汽耗量。

1.1.6裝置總台數

1.1.7 自動控制

本裝置選用了集散型控制系統(dcs),在新建的第二**控制室對全裝置進行集中控制和管理。

本裝置介質具有易燃易爆、並有氫、氯腐蝕等特點,現場儀表選型以本質安全防爆儀表為主,**分析儀表、部分現場開關、放射性料位儀表等選用隔爆型儀表。

儀表選用以國內產品為主,引進儀表主要為dcs、**分析儀、特殊調節閥及球閥、料位儀表等。

本裝置共有控制迴路約130個,dcs指示點約760點。

1.1.8 占地面積

占地面積約為10584 m2。

1.1.9 生產制度

本裝置按年操作333天(8000小時)設計,四班三運轉制,連續生產。

1.1.10 裝置定員

本裝置設定員34人,其中管理人員6人,操作人員28人

第二節投料試車組織與指揮系統

見煉油廠40萬噸連續重整試車組織機構。

第三節投料試車應具備的條件

投料試車必須高標準、嚴要求,按照批准的試車方案和程式進行,堅持應遵循的程式一步也不能減少,應達到的標準一點也不能降低,應爭取的時間一分鐘也不能放過的原則,在投料前嚴格檢查和確認投料試車應具備的條件。

一、 工程中間交接完成:

1、 工程質量合格;

2、 「三查四定」的問題整改消缺完畢,遺留問題已處理完;

3、 影響投料的設計變更專案已施工完;

4、 工程已辦理中間交接手續;

5、 現場施工用臨時設施已全部拆除;

6、 裝置位號和管道介質名稱、流向標誌齊全;

7、 現場清潔、無雜物、無障礙。

二、 聯動試車已完成:

1、 吹掃、清洗、氣密、乾燥、置換、三劑裝填、儀表聯校等已完成並經確認;

2、 裝置處於完好備用狀態;

3、 **分析儀表、儀器經除錯具備使用條件;

4、 聯鎖調校完畢、準確可靠;

5、 崗位工器具已配齊。

三、 人員培訓已完成:

1、 已進行崗位練兵、模擬練兵、事故演練,達到「三懂六會」(懂原理、懂結構、懂方案規程,會識圖、會操作、會維護、會計算、會聯絡、會排除故障)

2、 各工種人員經考試合格,已取得上崗證;

3、 已彙編國內外同類事故安例,並組織學習;對本裝置試車以來的事故和事故苗頭本著「四不放過」的原則已進行分析總結,吸取教訓。

四、 各項生產管理制度已落實:

1、 崗位分工明確,班組生產作業制度已建立;

2、 公司、煉廠、車間**試車指揮系統已落實,幹部已值班上崗,並建立例會制度;

五、 經上級批准的投料試車方案已向生產人員交底:

1、 工藝技術規程、崗位操作法、裝置操作規程、聯動試車方案、投料試車方案等已人手一冊;

2、 每一試車步驟都有書面方案,從指揮到操作人員均已掌握;

3、 主要操作步驟都已編制操作程式票;

4、 事故處理預想方案已經制定並落實。

六、 保運工作已落實。

七、 公用工程系統已正常執行。

八、 化工原材料、潤滑油(脂)已準備齊全。

1、 化工原材料、潤滑油(脂)已全部到貨並檢驗合格;

2、 「三劑」裝填完畢;

3、 潤滑油**過濾已落實,裝置潤滑點已明確。

九、 備品配件齊全:

1、 備品配件可滿足試車需要,已上架,帳物相符;

2、 庫房保管人員熟悉庫內物資規格、數量、存放地點,出庫及時準確。

十、通訊聯絡系統執行可靠:

1、 指揮系統**暢通;

2、 崗位**已開通好用;

3、 對講機及現場通訊設施可靠好用;

十一、安全、消防、急救系統已完善:

1、 安全生產管理制度、規程、臺帳針對新建裝置已進行了完善,安全管理體系重新進行建立,人員經安全教育後取證上崗;

2、 崗位消防器材。護具已備齊,人人會用;

3、 氣體防護、救護措施已落實;

4、 現場人員勞保用品穿戴符合要求,職工急救常識已經普及;

5、 裝置現場的消防炮、汽幕及煙火報警器、可燃氣報警器已投用,完好率達到100%;

6、 安全閥試壓、調校、定壓、鉛封完好;

7、 盲板已有專人管理,設有臺帳,現場掛牌;

十二、環保工作達到「三同時」:

1、 生產裝置「三廢」預處理設施已建成投用;

2、 環境監測所需的儀器、化學試劑已備齊;

環保管理制度、各裝置環保控制指標、取樣點及分析頻率等批准公布執行。

第四節裝置的動力消耗

4.1動力消耗指標

4.2裝置總能耗

裝置總能耗為236162.8mj/h,單位能耗為4723.3mj/t重整進料(相當於112.8×104kcal/t重整

第五節工藝技術指標

5.1 預加氫部分

5.1.1 預加氫反應(石油化工科學研究院提供)

反應壓力:2.5mpa(g)

反應溫度:340℃

反應空速:6時-1(體)

氫油比:120(體)

5.1.2 預加氫產物分離罐

操作壓力:2.0mpa(g)

操作溫度:40℃

5.1.3 汽提塔

操作溫度:139℃/241℃(頂/底)

操作壓力:1.25mpa(g)(頂)

回流比: 0.39(對進料)

5.2 重整部分

5.2.1 重整反應(ifp技術建議書中提供)

5.2.2 重整產物分離罐

操作壓力:0.23mpa(g)

操作溫度:42℃

5.2.3 再接觸罐

操作壓力:2.1mpa(g)

操作溫度:40℃

5.2.4 穩定塔

操作溫度:75℃/237℃(頂/底)

操作壓力:1.56mpg(g)(頂)

回流比:6.72(對產品)

5.3 催化劑再生部分

5.3.1 燒焦

一段二段

操作壓力,mpa(g) 0.5550.545

操作溫度460480

5.3.2 還原

操作壓力:0.495mpa(g)

操作溫度:480℃

5.3.3 再生器

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