聚酯裝置大停車清洗方案

2021-10-23 11:27:19 字數 4934 閱讀 8822

d、 漿料幫浦停後,盡快安排排料清洗漿料釜和漿料管線(以防漿料沉澱);

2、 酯化停車:停車第一天7:00~10:00

a、 在漿料停加後,手動控制酯化1的加熱約260度左右(主要是依靠03-p-14加熱保溫:二次熱媒壓力0.6左右、溫度250度以上保持,逐漸停303-p-13的加熱),把進ei的回流eg打手動控制約正常值得50%;

b、 在ei的液位到0%時,間隙開停降低03-p-11,並關閉把進ei的回流eg手控閥門;在ei基本無料後停03-p-11,沖洗eg降至80kg/h不停(注意03-p-11處洩漏);

c、 利用液位計處的氮氣加壓(1.8bar)盡量排空ei內的物料,通過閥門多次開關來確認;

d、 在ei基本物料及eii的液位持續下降時,將eii的溫度通過手動控制在270度並停止ppa的加入(先關eii頂部的手動閥,再關ppa控制閥);

e、 在eii的壓力突降的時候通過04-lrc-18(lv004.03.18)反覆開關和利用液位計處的氮氣加壓(0.5bar)盡量排空eii內的物料;

f、 在確認eii內物料低於溢流口時,關eii到ppi的閥並將03tic-42設定為275度;

g、 在ei和eii無料時手動控制加熱(約180度)對工藝塔進行清洗,在ei/eii清洗結束後停止加熱,在塔頂溫度低於80度時,停止噴淋水,在冷卻到常溫時,通知機修開啟中部和頂部人孔(注意緩慢開人孔,人站在側面);上下人孔開啟半天以後上方可進入作業!

3、 聚合停車:停車第一天10:00~12:00

a、 在關閉04-lrc-18(lv004.03.18)後將ppi壓力設定為50mbar,系統溫度(04-tic-09/21/26/15)為280度;

b、 在fin的進口料位〈30%時,關ppi真空閥和引壓管並開其頂部氮氣300l/h和通過大氣腿將ppi快速充至常壓,並停04-p-02;

c、 在fin真空快速上公升時,迅速關閉ppi到fin的手動大閥;

d、 在ppi到常壓時,開啟fin進料閥約5分鐘,讓密封管線內的物料盡量流到fin內,5分鐘後關閉;

e、 在ppi衝至常壓後,通知機修安裝大氣腿盲板準備對ppi和eii及管線內的物料進行加壓排料;

f、 在fin進口料位持續下降時,及時根據實際情況調整粘度,盡量切粒(必要時可停一台切粒機);

g、 在fin無料時手動控制溫度(04-tic-25/24/23)為280度並及時調整攪拌轉速直至停之,直至放流並關黏度計電源;

h、 根據黏度和料位及時調整fin真空,在fin內料不多時將fin真空大閥關閉,關真空引壓管,並開頂部氮氣300l/h和通過大氣腿將fin快速充至常壓,並停04-p-05;

i、 在真空閥門全部關閉後關真空幫浦手動閥,並降蒸汽壓力至8bar備用,保持真空水板冷wf有流動即可;

j、 通過熔體幫浦多次啟停對fin進行排料(每2小時盤動一次前後攪拌1/4圈,防止攪拌葉擋住物料);

k、 在fin衝至常壓後,通知機修安裝大氣腿盲板準備對ppi、fin進行加壓排料;

4、 排料:停車第一天12:00~停車第二天8:30

a、 根據需要對ei進行排料處理,在室外進行(統計好排料量多少格);

b、 通過預聚的排料管線,一人在排放閥處操作閥門,一人在室外進行指揮排料(需經常檢查釜內壓力,控制在0.5bar左右,切記!);先排ppi,待有大量的氣體時開始排eii(防止ppi內料倒到eii內);

c、 通過eii的取樣閥檢查eii到ppi的物料管線排料情況,並檢查ppa的注入處是否暢通;

d、 通過熔體幫浦多次啟停對fin進行排料(需經常檢查釜內壓力,控制在0.5bar左右,切記!),在對fin加壓時鑄帶頭擔心噴料傷人;

e、 通過各取樣閥確認ei到eii、eii到ppi的管線料排空;

f、 熔體管線通過熔體過濾器的排放閥在熔體幫浦排不出料後進行,熔體管線排空後切換熔體過濾器並進入水解48h後結束。

5、 酯化清洗:第二天8:30~第三天8:30

a、在確認eii排料結束後將ei加熱溫度逐漸降低到190度左右(若eii料排不空ei降溫後可能凍住eii出料管線),將工藝塔底的多餘的eg全部打到ei(統計好量),工藝塔液位低於80%後通過漿料沖洗eg向ei間隙性注射約15噸eg

b、在進eg的過程中注意03-p-11和取樣閥處洩漏檢查,有問題及時反饋處理;邊進eg邊緩慢加熱,當ei進約5噸eg後緩漫啟動303-p-11進行清洗,逐漸將壓力公升到1bar(盡量降低氣相閥門開度)工藝塔底全回流維持,約6h清洗結束停303-p-11;

c、在eii排料結束後將ei到eii管線和eii的加熱降到190度,通過303-lrc-15逐漸將ei內的清洗eg移到eii,移液過程中注意管線有無洩漏(特別是閥門),當eii有液位顯示和30%時停止移液,對eii逐漸公升溫、公升壓直到1bar(盡量降低氣相閥門開度)工藝塔底全回流維持約6h清洗結束;

d、若ei的清洗eg一次移不完,在eii第一次清洗結束後,將ei的餘液盡量移到eii進行第二次清洗;

e、ei移不完的殘液和eii部分清洗液逐漸通過臨時管線封入04-b-02內排放。注意熱井溫度控制<60度(排液之前必須開eg幫浦冷卻,如幫浦氣蝕無法啟動則直接排入301-b-02);

6、 聚合清洗:第三天8:30:00~17:00

a、 在預聚釜或終聚釜排料結束後,通知機修拆除大氣腿盲板並將加熱溫度設定到220度,開啟eg幫浦(注意幫浦氣蝕),eg溫度設定為60度,熱井液位最好低於50%;

b、 檢查閥門準備對ppi進行清洗,ppi通過eii(或ppa注入處)以300kg/h的量注入時間約6小時,注意手動控制加熱,在清洗期間注意觀察熱井的液位,在熱井液位不上公升約1小時後,對系統進行公升溫(260度)抽真空乾燥處理;

c、 檢查閥門準備對fin進行清洗,fin通過氣相管頂部(以03-b16的1%/10min速度進料,手動閥約開1/3圈)注入新鮮eg約2000kg,時間約4小時,注意手動控制加熱,在清洗期間注意觀察熱井的液位,在熱井液位不上公升約1小時後,對系統進行公升溫(260度)抽真空乾燥處理;

d、 真空乾燥約2小時後停止各加熱進行降溫處理(用低壓蒸汽對ppi進行吹掃約1小時),在溫度低於200度後關真空閥/停止eg幫浦的執行,在溫度低於100度後通知拆人孔;

e、 在ppi和fin的頂部人孔開啟後,用水蒸汽進行吹掃約1小時;

f、 在確認無大的裂解氣後,開啟噴淋冷凝器的人孔,並用軸流風機進行冷卻;

g、 在反應器內的溫度低於40度,經過安全檢測方可交付施工;

7、 降溫:第四天8:30~第六天12月26日8:30

a、 在整個停車過程中,根據負荷情況及時通知熱媒站進行降溫處理;

b、 系統降溫速度為25度/小時,注意各部分的溫度平衡,防止區域性溫差過大造成應力破壞(特別時303-p-11處);

c、 各釜主要靠自然冷卻。

清洗方案

一、 工藝塔換熱器

拆卸封頭,檢查管程、殼程結垢程度,如果結垢嚴重必須清洗。

1. 機械清洗:管程--使用筒形鋼絲刷(能穿過管程);殼程--高壓水槍。

2. 化學清洗:移動迴圈幫浦一台及其連線軟管。

二、 鑄帶水熱交換器、eg換熱器(以上均為板式冷凝器),拆卸用高壓水槍清洗。

三、 所有切片料倉開啟檢查並用消防水沖洗晾乾、封孔;

四、 03-b-01錐底用溼抹布擦乾淨供改造

五、 漿料釜排空後註少量水打迴圈清洗,第一次結束後水裝桶,第二次排入汙水;

六、 熱媒管線的改造和漏點消除工作,必須在所有釜開始全線降溫後關閉進車間的hl總閥,在車間溫度低於150度後關閉相應的各幫浦單元的hl進出總閥,根據檢修需要安排幫浦組單元排熱媒;

七、 安全閥的拆檢必須報工藝確認,同時採取臨時密封措施;拆檢過程需由工藝兼職安全員監護。

八、 真空水系統

1. 熱井開人孔,並徹底清掃池兩邊。

2. 冷卻塔自迴圈系統開啟邊蓋排放乾淨,內部清掃,冷卻塔頂部噴淋孔檢查疏通。

九、 切粒水系統

1. 放流後使用乙隻水箱加入2桶naoh30%,開啟三颱幫浦併聯執行約6小時後排空清洗。

2. 軟水迴圈槽(兩個)徹底排放,壁四周徹底清掃,幫浦前幫浦後過濾器沖洗乾淨。

3. 切粒機噴淋孔、溢流槽孔和在用管線及乾燥器所有部位徹底拆開清洗。

一十、 eg迴圈系統:eg熱井排空,所有迴圈管路、噴淋環、流量計、噴咀拆洗、蝶閥沖洗管噴咀拆洗,2個熱井徹底清掃。

十一、真空系統

1. 所有噴淋冷凝器人孔拆卸,大氣腿用鐵鎚(或鐵餅)進行疏通。

2. 真空管線檢查清理(改造!)。

3. ppi塔板檢查清理和fin釜壁結焦檢查和清理!

十二、工藝塔系統:拆檢上、中、下三隻人孔,清理夾帶pta並wd水迴圈清洗;檢查填料和塔板。

停車系統介質排放注意事項

根據安全改造停車的需要,cp系統物料及介質將徹底排空。

假定控制tpa用盡為停止lico配置條件

tpa 通過計算在停車前提前幾天將02t01a/b用空,用空後將流化關閉,氮氣閥門關閉; 02b01低報後,通知電儀把低報與02h01的連鎖斷開,開啟302h01將02b01內的料送空,送空後將流化關閉,氮氣閥門關閉。03b01用空後將流化關閉。料倉空後敲擊,將其送空及用空;

回用eg 提前降低03b17液位,當tpa用完,lico跳停後,關閉303b17出口閥門, 03b17內eg通過底排閥排放,;關閉垂直混合器進口閥門, 03x05內eg通過垂直混合器進口閥門前的排放閥排出裝桶;

新增劑通過計算用多少調配多少,盡量用空,未用掉的日用罐內的直接在迴圈幫浦底排閥處排出裝桶,lico配置罐內的通過垂直混合器進口閥門前的排放閥排出裝桶;

漿料待lico系統停止後,盡量將釜內料用空,漿料幫浦打大迴圈,開04cv03用eg沖洗漿料管線,乾淨後將漿料幫浦切至酯ⅰ,直至打不出停漿料幫浦,排出漿料,並用水清洗管線及漿料釜;

酯化ⅰ 在漿料幫浦打大迴圈時,用eg定期沖洗漿料管線。酯化ⅰ液位逐步下降,此時要控制好酯化溫度、壓力,有異常及時處理,及時通知現場人員調整03p13的閥門,以及聯絡公用工程做好熱媒爐負荷的調整,沒料時停止03p11,盡可能把物料壓到酯化ⅱ,待酯化ⅱ液位不再**時確認物料已壓不過去,此時酯化ⅰ底部還有物料,我們就通過03p11進口處的低排閥排出,接一根導料管至室外排出(管子要保溫),排料時一定要做好準備工作,例如防燙手套、冷卻物料的水、滅火器、蒸汽、物料盤、液壓車(液壓車來不及就準備鏟車)、人員安排、物料放置地點等。切記要注意安全!!!

待物料排乾淨後等待清洗。

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