預分解窯產生黃心料的原因及解決措施

2021-08-17 11:37:45 字數 1393 閱讀 3456

二、工藝引數的操作情況分析

1.入窯生料量波動大

在除錯初期,入窯生料量波動較大,由於窯內來料波動大,使窯內難以建立穩定的熱工制度,窯系統喂煤量難以穩定控制,造成部分煤粉燃燒不完全,窯內產生還原氣氛,以至產生黃心料。從我公司生產實際情況分析,引起餵料量波動大的原因主要有兩方面:⑴固體流量計存在零點漂移現象導致波動超過控制範圍;⑵生料計量倉料位不穩造成的餵料波動。

2.系統溫度控制不合理

在投產初期,分解爐出口溫度控制在920℃,窯尾溫度控制在1050℃,溫度控制比較高,再加上生料中氯的含量超標,從而使分解爐縮口、窯尾煙室結皮嚴重,窯內通風不暢,產生了緻密的黃心料。

3.二、三次風的影響

投產後一段時間,二次風溫度一直偏低,在900℃左右,由於二次風溫低,使煤粉燃燒條件不好,煤粉出現部分不完全燃燒現象,使窯內產生還原氣氛;另外,我公司的三次風閥門經常損壞,調節失靈,造成二次風量過大,使窯內風量不足,以至窯內產生還原氣氛,出現了疏鬆的黃心料。

三、採取的技術措施

1.針對煅燒角度出現黃心料採取的措施

我們查請了高溫風機振動的原因是風機葉輪有結皮現象,葉輪結皮的形成需要乙個過程,結皮開始形成後較均勻,葉輪的動平衡仍然正常,當部分結皮脫落時,使葉輪的動平衡受到破壞,造成風機振動。對此,我們在葉輪旁設一壓縮空氣管道,定期清掃風機葉輪。從採用這項措施後,高溫風機振動值超標問題再沒有出現,從而使高溫風機的轉速從870rpm順利的提高至910rpm(高溫風機電流提高至115a),既保證了窯的產量,又有效地避免了黃心料的產生。

把煤管在窯口截面的位置改為a (30,-25),使火焰在窯內順暢有力,保證了煤粉的燃燒充分。另外,預分解窯根據窯況適當調節燃燒器內外風的蝶閥:當窯前溫度低時,及時開大內風閥門,加強內風的擾動,提高風、煤的混合程度,使窯前溫度得到提高。

加強對入廠原料的控制,對有害成分較高的物料分堆存放,搭配使用,以減小有害成分對系統的影響。

2.針對工藝引數操作採取的措施

針對入窯生料量波動大的問題,我們定期檢查固定流量計的使用情況,校正其測量精度,防止其發生漂移現象;同時調整生料下料的pid程式,使生料計量倉重穩定在30t左右,保證下料量穩定。

嚴格控制分解爐出口溫度不能超過880℃、窯尾溫度在1000℃以下,防止因溫度太高,引起系統結皮、結圈等問題的出現;在操作中嚴格執行薄料快轉制度,嚴格控制窯頭窯尾喂煤的比例,使系統在乙個較合理的狀態下運轉。

提高篦冷機料層的厚度,把料層控制在600~700mm左右,使二次風溫度提高至1000℃以上,提高了窯前溫度,促進了煤粉的燃燒;對三次風閥門進行了改造,把原來用澆注料製成的閥門改為用陶瓷製成的耐磨的閥門,大大提高了閥門的使用壽命,保證了窯爐用風的平衡。

通過以上措施的實行,使我公司預分窯窯系統出現黃心料的情況大大減少,2023年6月份至今,僅發生過一次因為石灰石原料中mgo的含量超標導致窯內結圈產生黃心料,目前已基本上解決了預分解窯產生黃心料的難題。 (摘自中國建材報)

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