16 質量分析報告及總結

2021-03-16 13:54:59 字數 859 閱讀 7206

分油閥塊質量分析報告及總結

組別:第五組(神舟十號組長:趙偉

組員:魏丹、胡安渠、盧其宜、張海順、劉荔濤

1.每組根據本組實際情況撰寫分油閥塊質量分析報告?

問題1、內孔粗糙度超差

解決方案 :先粗鉸孔,再精鉸孔

問題2、工件劃傷

解決方案 :1、工件裝夾輕拿輕放

2、妥善保管

問題3、0.5*45度倒角小

解決方案 :先用大銼刀銼削,再用小銼刀休整

問題4、3*45度倒角偏大

解決方案: 1、儘量減少對刀誤差

2、工件的圓弧倒角

問題5、m12內螺紋報廢

原因:鑽頭磨損,鑽頭偏長,產生擺動,造成內孔軸線歪斜,內孔偏大,致使牙深不一致,m12內螺紋報廢

解決方案:1、刃磨鑽頭

2、鑽頭長度盡量短

2.結合本小組加工情況書寫加工過程總結?

我們小組接到加工分油閥塊的任務後,全體組員一起分析圖紙並制定加工工藝及加工方案。在加工過程中我們分工合作,順利地完成了分油閥塊的加工,最後進行了檢測,並對檢測結果進行分析,找出不合格的地方討論出現問題的原因並找到解決方法。

在加工分油閥塊的過程中,我們學到了很多知識比如說批量加工的裝夾定位,胎具的設計使用更體會到了分工合作的重要性。加工完成後,我們認真對工件進行了測量,發現有幾處存在問題,比如倒角尺寸不合格、尺寸精度沒能保證、表面粗糙度不合格等等。

加工完成後我們對整個加工過程進行了詳細的總結,真對每一處錯誤都認真地進行了分析,通過組內討論和徵求教室的意見找到了導致錯誤的原因,並找出了解決問題的辦法。總之,通過這次實際加工,我們都有了很大的進步,不僅跟培訓教師學到了知識,同時也在討論中跟同學學到了很多實際加工和教學中的經驗,對我們今後的工作都有很大幫助。

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