裝置管理工作總結

2021-03-04 00:23:29 字數 3821 閱讀 8099

2023年度裝置管理工作總結

硫酸車間2023年度的裝置管理工作,在上級主管部門的指導配合下,在車間領導的幫助、支援及正確領導下,在裝置技術組和電檢工班的共同努力、團結協作下,為裝置高產、低耗做了大量的工作,年產突破52萬多噸,超額完成公司的年度計畫(44.9萬噸)。具體工作總結匯報如下:

1 搞好職工教育,提高檢修隊伍的業務技能,不斷完善管理制度,提高檢修人員的責任心和工作熱情

1.1 組織、領導車間有關裝置方面的技術業務學習,分期分批對檢修人員進行職教工作,把檢修工作中遇到的難點和理論知識貫穿學習,不斷提高檢修隊伍的業務技能。

1.2 結合實際探索改進管理方法,提高裝置計畫檢修率,抓好日常檢修工作,把好檢修質量關,協調好技術組、班長及班員的工作關係,對每週的計畫檢修情況認真落實,做好材料、備件的準備工作,對本週的檢修完成情況認真落實,確保計畫檢修率100%,對不能完成檢修工作者進行處罰,工作完成好者進行獎勵,不斷完善管理制度,提高檢修人員的責任心和工作熱情。

2 加強裝置維護、保養,消除跑、冒、滴、漏

在裝置管理工作中,裝置的維護保養是整個工作的重點。裝置維護保養差,裝置的管理工作將會亂套,最終導致惡性迴圈;裝置的維護保養差,導致裝置周期短、檢修頻繁、工作量大、檢修質量不能保證,影響生產的正常進行。因此我們對此工作常抓不懈,具體從以下三個方面開展工作:

2.1 強硬措施,每位職工都必須參加裝置維護保養工作,班前、班後都必須巡迴檢查,每台裝置都有專門對其負責的巡檢人員,並嚴格按裝置維護保養制度執行獎懲。積極配合相關部門定期的裝置大檢查,對裝置缺陷、跑、冒、滴、漏及時採取措施,予以消除,搞文明生產。

2.2 組織控制主要裝置、全部裝置的完好率,洩漏率達到公司下達指標。在2023年度中,裝置總台數373,全部裝置完好率》98%;主要裝置台數50,主要裝置完好率》99%;靜密封點數21194,靜密封點洩漏率<0.

36‰;動靜密封點數611,動密封點洩漏率<2‰;全部達到公司下達的指標。

3 降低檢修成本

2023年度中小修費用限額250萬元,已用費用206.471013萬元,節約24.528987萬元。

大修費用限額為350萬元,已用費用190.79004萬元,節約159.20996萬元。

主要從以下兩方面開展工作:

3.1加強備品備件、物資儲備管理工作,合理利用檢修費用

3.1.1 備品備件工作主要由負責現場檢修工作人員負責管理,最大限度的保障呈報計畫的合理性,倉庫儲備的合理性,避免用量與計畫儲存不統一,並合理地考慮技改技措與更改備件的配套,加強進口備件的國產化工作。

總的來說,避免「桌面」與「檢修」脫節,要求備件管理人員積極參與檢修現場,並與相關部門及生產廠家聯絡、溝通。

3.1.2 開展科學文明、安全檢修,凡是裝置大修、重大檢修專案、裝置改造等工程,由技術組制定安全技術施工方案,嚴格按照檢修規程中的質量標準進入檢修。

3.1.3 物資儲備管理工作,小倉庫實行科學化管理,做到「帳、卡、物、錢」四對口,嚴格控制材料的領用,部分材料交舊領新,儘量減少物資的流失,降低生產成本,節約檢修費用。

3.2 搞好修舊利廢工作

搞好修舊利廢工作是節約檢修費用,降低生產成本的關鍵,在這一年的工作中,為完成公司下達的修舊利廢指標,我們按時編寫修舊利廢裝置計畫,提出修復方案,先後完成了對濃硫酸幫浦、快速溶硫槽減速機、卸料皮帶減速機、皮帶機滾筒、行車抓斗和閥門等裝置的修復。

4 故障搶修

在兩套硫酸裝置中,硫磺制酸由於製造焊接等缺陷,餘熱鍋爐進口、熱水迴圈幫浦進出口管、省煤氣彎頭等重點裝置多次發生洩漏。礦制酸由於裝置的老化、酸管墊子腐蝕嚴重的影響,先後對轉化器漏點、酸管、沸騰爐等重點裝置進行搶修。

自2023年以來,先後進行70多次搶修,累計達400多小時,其中最為突出的搶修是硫磺制酸餘熱鍋爐和沸騰爐的搶修。2023年沸騰爐進行了自開車以來停車時間最長的搶修,主要是4月12日—4月16日,爐內塌灰嚴重,先後進行殼體(1#、3#人門側)挖補,清理風帽以及1#、3#人門側爐牆的修補;5月18日—5月29日,氣體出口管內襯塌落,先後進行氣體出口管的內襯修復(頂拱採用不鏽鋼製模並澆築耐火混涅土),氣體出口管附近殼體的挖補及內襯修復,清理內部風帽積灰和更換部分風帽;6月1日—6月4日,前室風帽被礦渣壓死,先後對沸騰爐進行了風帽清理、殼體漏點補焊、冷排支座加固等工作。三次沸騰爐的搶修中,工藝人員不分白天黑夜對爐子進行清理,檢修人員在配合外協對沸騰爐搶修的同時先後對轉化器、電塵出口進行補焊,部份老化酸管更新,提高了裝置的執行率,為硫酸高產、穩產奠定基礎。

硫磺制酸餘熱鍋爐在今年的生產中,由於殼體的洩漏,先後進行了18次搶修,其中最長的搶修是9月23日—9月24日,鍋爐進口洩漏導致電纜燒壞,電檢工加班加點對電纜橋架進行更新、更換部份燒電纜以及漏點的補焊,經過24小時的連續奮戰,搶修完成。其餘還有對轉化器、酸管、硫磺制酸空氣風機的搶修等

5 積極開展裝置的技改技措

2023年,為了提高裝置的執行率,杜絕環保事故,確保裝置高負荷生產,對部分裝置、管道進行改造,主要有以下幾項:

尾吸塔改造:由於裝置一直在設計負荷以上執行,高負荷情況下存在的主要問題是尾吸煙囪帶液。因煙囪較高,隨尾氣帶出的亞硫酸銨汙染附近蔬菜的事時有發生,為避免帶液造成環保事故,車間決定在尾吸塔上部增加一層標準型絲網除沫器,從改造的運**況來看,在與原來相同的生產負荷下,母液夾帶量明顯減小,取得一定效果;1#、2#硫磺皮帶機的改造:

因皮帶機尾與硫磺倉庫地坪高差較小,導致加料平台高出地面300左右,極大地提高加料強度,影響加料效率,經降低皮帶機尾,使加料平台降低至地坪一致。溜管腐蝕嚴重,使用周期短,且環境動火危險,不便檢修,現改為不銹鋼管,提高使用壽命。3#灰渣皮帶的改造:

縮短皮帶,取消4#灰渣皮帶和大灰倉,從而減少裝置維護。電動滾筒加變頻調速器,降低皮帶轉速,減小皮帶磨損,節約檢修費用。

6 年度大修工作

在公司大修指揮部的統一部署和精心組織下,硫酸車間2023年度硫磺制酸裝置大修工作於11月10日停車開始,11月27日一次開車成功。

鑑於過去大修中出現的各檢修組控制進度,不願接收計畫外任務的情況,本年度大修中,車間大修領導小組確定大修獎完全與檢修工時掛鉤的決定,在大修前通過反覆討論確定各專案檢修工時,並根據參加檢修人數求得平均需完成工時,再根據班組參加檢修人數將檢修專案分配至各班,對增加的檢修專案,重新評估工時後再分配給檢修班組,確保了多勞多得的原則,改變了參加檢修人員多幹也白幹的思想。在大修中,各班組按車間要求進度自己安排檢修,未出現需要大修領導小組督促進度的情況,對新增加的專案各班組樂於接受,部份班組甚至出現提前完成檢修,無活可幹,提前休息的情況。

由於大修前期準備工作充分,檢修專案、時間、人員編排基本合理,相配套的技術方案、安全環保措施切合實際,儘管天氣條件不好,整個大修工作還是進展順利,檢修現場忙而不亂。11月10日,車間根據自身實際情況,率現開始熔硫工序裝置檢修,至16日,完成1#、2#給料皮帶改造、各蒸汽閥門更換、澄清槽清理、補焊等工作。16日系統轉入降溫置換後,為按時交付外協單位檢修,鉗工五班冒著高溫及有害氣體,率先開始鍋爐的清理工作,18日,系統降溫置換結束。

各檢修工作全面展開。至24日18:00,車間所承擔檢修專案全部安全順利完成。

整個大修期間,車間參加檢修鉗工35人,除去熔硫工序檢修外完成檢修工時1883小時,人均53.8小時。

本年度大修雖圓滿結束,但仍存在以下問題不足有待以後工作中加以改進:

1、硫爐進口空氣閥選型不當,致使開車前該閥膨脹卡死,延誤投料時間。

2、 化觸媒抽吸裝置未達到預期效果,臨時改造溜管打亂部份檢修

以上問題說明我們的準備工作仍有不到位的地方,細節仍想的不夠,在以後的工作中還需不斷改。

7 存在的不足和今後的努力方向

裝置管理工作是生產管理的重中之重,在一年來的實踐中,我們從思想上、管理水平上都取得了較大的進步。但與現實要求和公司發展的要求相比,還存在著很大的差距,在今後的工作中,嚴格按照「三標一體」管理體系要求我們,不斷學習進步,在裝置管理工作中,大膽實踐運用新的管理知識和技術經驗,力爭在較短的時間內,使硫酸裝置管理達到同行先進水平。

2023年度裝置管理工作

總結硫酸車間

2023年12月29日

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