鑽孔試驗樁施工總結

2021-03-04 09:42:36 字數 2079 閱讀 6707

中鐵十二局集團二廣高速常德蘆荻山

連線線第二標段(馬家吉河大橋)

旋挖樁施工總結

編制人:

審核人:

編制單位: 中鐵十二局集團二廣高速

常德蘆荻山連線線第二標段(馬家吉河大橋)

編制日期二0一三年五月三十日

旋挖樁施工總結

一、 試驗樁工程概況

二廣高速常德蘆荻山連線線馬家吉河大橋4#-1樁作為試驗樁,樁徑為φ1.8m,樁長58.5m,鋼筋籠長度為58.

48m,樁身砼設計標號為c30,設計為摩擦樁,地質狀況為粉質粘土層、圓礫層、粉土層及圓礫層(見地質柱狀圖附表)。

二、 施工概況

試驗樁嚴格按施工組織設計要求精心組織,認真施工,5月22日12點30分開始鑽孔,5月26日14點50鑽至設計標高,5月27日驗孔吊裝鋼筋籠,5月28日10點48分開始灌注樁身砼,歷時5小時24分鐘砼灌注完畢。

三、採用的施工工藝、方法:

1、鑽孔:選用的旋挖鑽機型號徐工280d,孔頂鋼護筒選用12mm厚鋼板,內徑比設計樁徑大20cm,護筒高度3.0m。

護壁採用泥漿池造漿:即鑽孔時,先在泥漿池使用合格的粘土懸浮泥漿作為鑽孔泥漿,待護壁泥漿各項指標滿足施工要求,再加速鑽進。施工中根據土層狀況,鑽進過程中泥漿比重控制為一般地層1.

1~1.3,卵石、卵石夾粗砂1.4~1.

6,鑽進時出現塌孔,採取回填至坍孔位置,並採用改善泥漿效能,增大泥漿比重繼續鑽進(具體見附件鑽進記錄表),清孔後泥漿比重控制在:1.03~1.

10,粘度約為17s。下完鋼筋籠進行二次清孔,二次清孔後孔底沉澱16cm。

2、.鋼筋籠施工:鋼筋籠長58.48m,採取分節加工,三一25t吊車一次性吊裝到位,吊裝前對鋼筋龍進行加固,吊裝中無變形,下放過程,逐段給予解除。

3、水下砼施工:採用天鷹拌合站商品混凝土,8臺10-12m3砼輸送罐車運輸到施工現場,能夠滿足砼灌注連續進行。

水下砼坍落度實測為18-22cm(以灌注現場實測為標準),砼中應摻加緩凝減水劑,水泥凝結時間可推遲4小時,粗骨料粒徑採用5-30mm,採用導管法澆注水下砼,導管直徑為300mm,導管聯接順直、光滑、密閉、不漏水。第一次澆注時,導管底部距孔底400mm,第一盤澆注砼量要經過計算確定為6.25 m3,保證導管下端埋入砼內不少於1m,在澆注中導管下端埋深控制在2-6m範圍內;提公升導管時嚴格控制導管的埋深和速度,嚴禁將導管拔出砼面,防止斷樁和缺陷樁發生,水下砼連續澆注不中斷,澆注樁頂的高程超過設計高程0.

5m以上。樁頂砼不良部分鑿掉清除,保證設計範圍內樁體不受損傷。灌注過程中孔深21m-59m處混凝土用量為109m3,擴孔係數為1.

06 ,孔深10m-21m處因該處塌方灌注125m3,詳細見附表灌注樁灌注水下混凝土施工記錄表 。

四、施工中幾點體會:

試驗樁嚴格按照施工組織設計進行施工,各項工序在運作中基本受控,取得了預期的效果。同時,在施工中也暴露出了一些問題,大部分現場已經解決,部分需在以後的施工中進行糾正和預防。具體總結如下:

第一部分:試驗樁經驗

1、 臨時設施及施工便道能滿足施工需要,拌和站運轉良好,施工機具效能完好。

2、 混凝土配合比能滿足規範和設計要求;能能夠滿足施工要求。

3、 技術準備完善,技術力量配備充足,施工人員崗前都進行了培訓,施工技術方案都得到很好落實。

4、 機械裝置、人員的配備組合比較合理,能夠保證優質、高效完成施工任務。

5、 質量及安全控制措施都能很好的應用到施工全過程並受控。

第二部分:不足部分

1、 鑽孔過程(5月22日12:30-26日14:50):①對砂卵石層不夠重視,導致塌孔(孔深13m-21m處),塌孔集中在土層與卵石層交界處;

2、 鋼筋籠加工及吊裝: ①鋼筋籠加工未跟上鑽孔速度,出現等鋼筋籠的情況;②鋼筋籠吊裝功效過低(5月27日8點-28日1點,共17小時,工人5名,鋼筋籠共4節)

3、 水下灌注((5月28日10:48-16:12):

①灌注過程過快,導致泥漿排至場地內;②灌注過程中勞動力分工不明確;③灌注水下混凝土超管量較大:設計樁長58.5m,設計方量148.

79 m3,實際澆築264m3,。

4、 臨時施工便道需要進一步整修,確保雨季施工不受影響。

5、 加強機械裝置的日常保養、維護,加強與攪拌站溝通及協作,確保拌和站砼**能力。

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目錄一試驗樁工程概況 2 1 工程簡介 2 2 地質情況 3 二施工準備 4 1 水 電及現場布置 4 2 物資 6 3 技術準備 7 4 試驗工作 7 三施工安排 8 1 人員安排 8 2 施工隊伍安排 8 3 機械安排 9 4 施工安排 9 四試驗樁施工過程 9 五試驗樁工程中存在的不足 21 ...