新型乾法水泥全方位精細化管理

2021-03-04 09:38:39 字數 4422 閱讀 5281

張傳行中國聯合水泥****(273125)

隨著中國經濟突飛猛進的發展,中國水泥工業不斷地調整產品結構,改變發展模式,到2023年底新型乾法水泥生產線已達到1113條,水泥總產量已達到16.38億噸,新型乾法水泥的比例已達到72.5% , 但目前我國新型乾法水泥企業間熟料質量的差距很大,先進企業熟料28天抗壓強度為62~70mpa,有很多企業則是50~62mpa;各種消耗指標也存在著明顯的差距,熟料標準煤耗先進企業已降到105kg/t,但有較多2500t/d以上生產線,熟料標準煤耗仍高於115kg/t,相差10%以上;其它消耗仍有較大差異,如噸熟料耐火材料的消耗,象海螺先進的企業只有0.

25kg/t,而其它企業還在0.5kg/t以上;裝置綜合運轉率有的達到93%~95%,而部分2500t/d以上生產線在90%以下。在市場競爭如此激烈的今天,企業走向微利甚至無利時代,利潤空間在逐步縮小,企業間靠練內功、抓管理、走精細化管理之路,提公升企業的競爭能力,被廣大水泥企業所重視。

新型乾法水泥管理的精細化,應當由過去單純的生產過程管理延伸到專案建設和生產除錯,因在專案建設過程中管理粗放,生產除錯不精細,給未來的裝置運轉,生產管理埋下長期的隱患,由「專案建設的低投入」,帶來「生產運轉的高支出」。應形成專案建設、生產除錯、執行操作、生產管理等全方位的精細化,使新型乾法水泥生產實現長久可持續低成本、低維護、高運轉,逐步走向「低能耗、低汙染、低排放」的低碳經濟時代。

新型乾法水泥生產線、水泥粉磨站從專案建設要精心論證,不能為將來專案投產後留下隱患,但有的專案業主對專案論證不充分,只顧工期,不顧技術的可行性,如有的新型乾法生產線在生料粉磨工藝選擇上,只憑一時節省投資,選用傳統的粉磨工藝,而不選用高效粉磨裝置如立磨、輥壓機等,結果投產後,生料的電耗要比同規模的立磨高5kwh/t以上,在選用節能高效裝置方面,沒有進行嚴格的論證,選用落後產品,造成投產後電耗公升高,裝置維護費用增高。

專案建設投入不足,表現在時間上、資金上、技術上。首先是專案一開始只抓工期,不顧質量,本來需要10個月投產的,8個月完成,為確保投產工期,日夜加班趕進度,在這種工作壓力情況下,施工單位只好一心趕工期,不注意施工的細節,出現土建質量不合格,更有甚者為加快工程進度,直接更改工程設計方案,不通過設計部門同意,隨意進行變更,如某廠的水泥磨房本設計為混凝土結構,為加快工期,私自改為鋼結構,且沒有設計部門的同意,未經專門的鋼結構設計,結果整體性較差,致使33m高的提公升機隨框架發生共振,電機、減速機不同心,斷聯接銷子,運轉不到乙個月將減速機殼體振裂,影響生產,對磨房鋼結構進行加固,但振動仍不能消除,甚至會因加固後受力不合理,引起更大的隱患。

在裝置採購方面,技術與採購脫節,管採購的當然從商務方面考慮,首先是**,至於質量是後續的事,只要**低,領導看到的最直觀的是**。在市場經濟條件下,當然一分錢一分貨,好錢有可能無好貨,但錢少肯定無好貨,如某水泥粉磨站,在選定收塵器時,沒採納設計院及技術人員的建議,選擇了**相對低而製造質量相對較差的廠家,結果整條線最容易出問題的是收塵器,曾出現破收塵袋,收塵風機風葉開機不到5分鐘就變形,廠家主動來更換,並將葉片加厚改進。同時裝置採購不是單純的有形裝置的採購,也包括說明書、技術引數、裝置外形尺寸等技術資料的提交。

有些裝置廠家提供的技術資料不全,在裝置安裝過程中,土建施工的尺寸按照設計院提供圖紙施工,但裝置到廠後,發現裝置技術資料與早期的土建不一致,要麼土建變更,要麼裝置基礎採用鋼結構進行過渡變更,給專案建設帶來困難,精細的做法應是採購合同簽訂後,由採購人員負責收集,將裝置廠家提供的裝置資料一式兩份,乙份交設計院,乙份提供給建設單位,設計部門按此設計,建設單位待裝置到廠後將其與裝置進行核對,並且按圖紙進行土建施工。

裝置安裝應當按規範「精裝細安嚴除錯」,應有的程式不能簡化,尺寸要合圖紙要求,有的建設單位為節省投資,不用專業的安裝隊伍,自已組織有電焊、氣割及簡單安裝知識的維修人員進行安裝,既沒有安裝專業知識,又無安裝專業技能,不按圖施工,出現問題無法追溯,特別是大型精密裝置如窯、磨、輥壓機等,有的軸線找不正,安裝誤差大,間隙不合要求,不能按圖施工驗收。在時間上投入更少,本應四個月完成的單項,要求2個月完成,工期趕得緊,沒有時間保證細節,有的間隙大,有的螺絲鬆動,有的軸線不正,有的焊接不密實,出現漏風漏料現象,為生產執行帶來後患。

生產除錯是裝置安裝後,正常運轉前既對裝置內在質量及效能的檢驗,也是對裝置安裝質量檢驗的重要過程,能夠發現裝置、電器本身及安裝存在的問題,並且能除錯裝置達到良好的工作狀態,及時解決出現的問題,摸索出相應的操作引數,掌握操作規律,必須按裝置說明書要求,按裝置規範的時間、程式進行,不能超負荷,不能將裝置、工藝、電器等各方面的隱患留在生產執行過程中,將所有暴露出的問題立即解決,在除錯過程中先制定試車計畫,按計畫進行,作好除錯記錄,如表1。

生產除錯的前提是「油、水、氣、電、信、料」六路全通,首先是加足潤滑油,建立潤滑檔案,這是除錯和生產的關鍵,不論裝置到廠是否加油,都要重新開啟檢查,做到萬無一失,有的單位在試車過程中對減速機、電滾筒等不進行檢查,認為有油,開機一試即燒損電機。在除錯前應將裝置說明書、操作規程等技術資料收集全,制定加油方案,按照裝置要求提出油質、油量等計畫,制定加油記錄表,如表2,並檢查是否做到各路相通。

在生產除錯前應先對操作員工進行技術技能培訓,了解工藝過程,掌握操作技能,為生產精細化執行管理打下基礎,請裝置廠家來人現場指導,嚴格按裝置效能要求進行操作,有的水泥粉磨站,選用了輥壓機高效粉磨工藝,但在除錯前沒有對相關人員進行培訓,對生產工藝不熟,只是由電工開機停機,不知相互關聯,經常出現因操作有誤造成裝置故障,如輥壓機停機順序不熟,壓死出輥壓機提公升機,沖掉輥壓機側板,在緊急停磨難時,沒有停收塵器風機將輸送斜槽壓死等。因此在新專案投產前應先對員工進行培訓,為生產除錯乃至將來生產執行打下良好基礎。

生產管理的精細化是指生產過程中的管理細化到能用數字進行量化,對每一過程都能有指標控制,實現由定性到定量,形成規律性的固定模式,便於操作,易於考核。如某公司5000t/d帶純低溫餘熱發電新型乾法水泥生產線,隨著近幾年來操作管理的精細化,不斷推行工藝精細化管理方案,窯的產能不斷提高,由原來的不足5000t/d,逐漸提高到5500~5600t/d,熟料煤耗由原來的127kg/t降到108kg/t,熟料質量穩步提高,28天抗壓強度由55.5mpa提高到62.

4mpa,噸熟料餘熱發電達到36.5kwh/t,這主要靠精細化操作,穩定窯的熱工制度,保持風、煤、料的平衡,加強裝置潤滑與計畫檢修管理。

形成一套完整的工藝精細化管理方案。從原材料的採購、備品備件的招標、原材料的均化、生料製備、熟料煅燒等進行一系列的精細化管理方案,其中還包括裝置潤滑、維護、保養等管理。實現了生產管理由過去的「粗放型」向「精細化」過渡,原材料進廠由「隨機型」向「控制型」轉變。

新型乾法水泥生產過程的精細化,首先是原材料進廠指標控制的精細,各種材料有成分含量控制指標,有波動範圍,對大綜原材料進行指標量化,特別是石灰石和煤,因石灰石用量大,且大部分企業礦點較多,成分變化大,有的企業沒有自己的礦山,靠購進外部礦石,每個礦點的cao 、mgo及其它成分波動較大,礦石搭配不好,生料成分波動,如某廠因沒有自已固定的石灰石礦山,靠收購當地各開採戶的礦石,含有較多的表層土,成分不一,波動較大,如不對其進行精細化的控制,生料成分波動較大,直接影響到熟料的煅燒,於是在生產控制過程進行多礦按比例搭配,如表3。

以1小時為時間單位,不同礦點的石灰石按噸位搭配,直接進入機口,搭配後多餘的石灰石,分開區域進行存放,然後用鏟車從料堆上按缺量進行補入機口,破碎後的石灰石再經圓形預均化場均化,石灰石cao含量達到50.5%,且標準偏差為0.3%。

石灰石的質量穩定,決定了生料的穩定性,入窯生料cao的合格率由原來的85%~88%提高到95%以上,入窯生料三率值合格率由原來的89%提高到95%以上,為生料穩定打下良好基礎。礦石搭配前後生料飽和比變化如圖1、圖2。

煤不但為熟料煅燒提供熱量,而且煤灰的成分還是熟料的組成部分,煤質變化不但引起窯內熱工制度的不穩定,還會引起熟料成分的變化。煤灰中al2o3含量的公升高,會使熟料中鋁氧率增高,料子發粘,易結球、結窯皮,惡化窯內狀況;煤灰中sio2含量的公升高,使熟料矽率公升高,熟料飽和比降低,熟料強度下降。有的新型乾法水泥廠對此認識不足,沒有引

起足夠的重視,還沿用過去立窯生產工藝的方法,再加上人員在管理意識上停留在原來的立窯生產水平上,對原煤的成分變化不夠重視,亦無採取相應的均化措施,受市場的影響,煤的**不固定,重視**,輕視質量,或者只考慮煤發熱量的大小,沒有考慮成分波動範圍的大小,使煤粉成分變化較大,煤粉質量變化如圖3、圖4。

通過制定煤的採購質量標準,實行精細化管理,加強煤質的嚴格把關,煤質不僅符合煤的發熱量的要求,還要控制煤發熱量和煤灰分的均勻性,改變過去只要求發熱量大於某一低限值的做法,增加礦點,穩定供貨渠道,控制中間運輸環節等,煤的灰分控制指標由過去的a <25%改為灰分在19%~22%,從源頭把關,控制煤灰分的變化,煤的熱值相對穩定,嚴禁進廠煤直接入机口提公升機入庫,必須通過預均化場進行預均化,加大煤的儲量,使煤粉質量穩定,如圖5、圖6為煤粉質量變化圖。

通過對石灰石和煤的控制,熟料成分穩定,窯內熱工制度穩定,窯皮掛得平穩均勻,不但減少了結圈、長厚窯皮等故障,還延長了耐火磚的使用週期,由原來的不足6個月達到10個月。

裝置管理的精細化,主要從裝置潤滑、裝置維修、故障預案管理等三方面進行精細化管理。避免過去潤滑不規範,加油不及時,油質不固定,人員不專一,造成油位時高時低,甚至因缺油造成潤滑不良,損壞裝置的現象;解決過去裝置檢修不定期,無計畫,帶來裝置運轉率低的問題;實行裝置故障預案管理,以防代修,以防為主及時排除裝置隱患,提高裝置運轉率及完好率。

3.2.1 裝置潤滑的精細化

精細化管理全方位提公升

四 落實培訓,質量提公升 有學習才有進步,有學習才能提公升。在食堂管理和各類建立的過程中,我校建立職工 一月一培訓 的定期培訓制度。主動邀請衛生監督的專家對從業人員進行培訓,並組織他們系統地學習食品衛生方面的法律法規 五常法等,學習炊事工作的有關規章制度,學習炊事機械的操作常識和規程。同時,以 走出...

精細化管理

精細化管理是一種理念,一種文化。它是社會分工精細化 以及服務質量精細化對現代管理的必然要求。現代管理學認為,科學化管理有三個層次 第乙個層次是規範化,第二層次是精細化,第三個層次是個性化。摺疊編輯本段基本簡介 精細化管理 1 是一種理念,一種文化。它是源於發達國家 日本20世紀50年代 的一種企業管...

精細化管理

2011年是公司的品質提公升年,為了這一目標的實現,從公司到部門,乃至到每個基層管理者都制定了相應的工作計畫和實施方案,全力以赴努力向這一目標邁進。麗晶大酒店客房部在制定規劃時,把提高部門的管理效益作為了部門發展的主攻方向之一.在確定實施策略時,除了運用規劃實施目標導向管理之外,還強調了運用精細化管...