2023年水泥廠裝置管理規化

2021-03-04 09:38:39 字數 1538 閱讀 2735

一、 改善車間生產環境:

1. 萬噸倉下加收塵器、通風管道,收塵降溫,改善倉下工作環境。

2. 輥壓機加電動推桿,替代現場人工操作,能快速、及時地開閉下料棒閥,減少人力看護。

3. 3.2公尺磨機磨頭漏灰處理

4. 收塵器維護,改用優質防潮濾袋(針對脫硫石膏的使用)

5. 4.2公尺磨機一倉漏灰處理,多裝鑲嵌式襯板。

6. 入稱重倉皮帶機頭改造,以減少皮帶漏料。

7. 定期更換清理3.2公尺磨輥壓機收塵器收塵管(脫硫石膏的使用帶來大量濕料微粉沉漬問題),增加皮帶頭負壓,控制打散機層冒灰揚塵。

二、 車間裝置缺陷處理:

1. 4#入庫提公升鋼絲膠帶更換(2023年1月份更換,已使用3年,龜裂、露鋼絲嚴重)。計畫2023年一月份更換。

2. 5#入庫提公升鋼絲膠帶更換(2023年8月份更換,該鋼絲膠帶目前狀況比4#略強些),預計在2023年7月份更換。

3. 打散機下錐體磨損漏料嚴重,需更換下錐體,工程量偏大,預計2023年6月份更換。

4. 水渣提公升箱體腐蝕破損嚴重,需更換箱體15節,預計2023年3月份更換。

5. 6#輥壓機固定輥破損嚴重,預計2023年2月份更換修復。

6. 7#水泥磨減速機一軸振動大,軸承麻點多(原洛陽軸承,使用不到2年),預計2023年2月份更換。

7. 斜槽透氣布的大批更換。

8. 收塵器濾袋的大批更換(因脫硫石膏的使用,物料濕度大,物料沉漬沾附嚴重,嚴重影響收塵效果,雖然脫硫石膏的應用給集團帶來了可觀的經濟效益,卻也給生產控制和維修帶來了巨大的困難)。

三、 裝置工藝改造:

1. 4#水泥磨內隔倉板改造,增加台時產量,降低電耗。計畫2023年2月份完成。

2. 4.2公尺磨下料管改造,解決物料下料不暢的問題,提高磨機實際運轉率。預計2023年3月份完成。

3. 萬噸倉南北皮帶機頭改造,解決不能同時用兩條皮帶入2#熟料提公升的問題,預計2023年3月份完成。

4. 破碎機改造。改造後可破碎ф600mm的大塊天然石膏,解決石膏塊大難以破碎的問題,提高破碎機台時產量,節約人力資源,降低電耗。

四、 車間存在的問題:

1. 工資太低,辭職人員太多(說的最多的、也是最痛心的一句話:「沒法,工資顧不了家」)。

2. 人員嚴重不足,目前車間總人數76人,以目前裝置集中管理控制化程度,遠遠不足以維持4臺磨的執行(目前只有能夠維持2臺磨執行的人力資源,年後仍有員工繼續辭職,狀況不容樂觀)。

3. 因為人員匱乏,人員安排極度緊張,崗位工工作範圍加大,流動作業跨度大,沒有人員可供培養(培養好的技術骨幹有好些也都因工資低而辭職,令謀生路,技術骨幹力量流失嚴重),造成技術力量薄弱的被動局面,如此狀況,不僅以上改造及檢修專案中有好多將無法完成,而且正常的執行維護也將無法完成。

4. 車間工作現場很多裝置安裝設計空間侷限性較大,漏料清理打掃困難,工作勞動強度高,衛生差環境惡劣,人員狀況又如此緊張,工資狀況又如此低迷,很多新員工來了幹不了幾天就走,甚至有的來到不幹一看就走,更有甚者連車間都還沒有看,僅看到車間張貼的工資表即立馬調頭。惡性迴圈。

車間留下的員工縱有一腔熱血,也無法掌控如此困難的局面。

成品車間

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