試驗路總結報告

2021-03-04 09:35:57 字數 3344 閱讀 8922

耒宜高速公路大修工程第s1標舊瀝青路面熱再生施工

(k1728+000-1728+500)試驗段總結報告

一、工程概況

就地熱再生簡稱hir,就是指採用專用的就地熱再生裝置,對瀝青路面進行加熱、銑刨,就地摻入一定數量的新瀝青、新瀝青混合料、再生劑等,經熱態拌和、攤鋪、碾壓等工序,一次性實現對表面一定深度範圍內的舊瀝青混凝土路面再生的技術。它具有可實現原瀝青路面材料100%的再生利用、施工速度快、對交通影響小、節約能源、利於環保等優點。

本次試驗段位於k1728+000-1728+500右幅超車道,處於曲線段,坡度平緩。原路面結構為ak-13加鋪超薄磨耗層路段,再生後為ac-13c級配。再生路幅寬4.

2m,長度500m,試驗面積2100m2。

二、試驗依據

1、《公路瀝青路面施工技術規範》jtg f40-2004;

2、《公路路面基層施工技術規範》jtj034-2000;

3、《瀝青路面就地熱再生技術指南》;

4、《公路工程集料試驗規程》jtg e42-2005;

5、《公路工程瀝青及瀝青混合料試驗規程》jtj 052-2000;

6、《公路路基路面現場測試規程》jtg e60-2008。

三、試驗目的

1、檢測施工質量是否滿足設計及規範要求:測量其平整度、寬度、橫坡度、溫度、再生厚度等攤鋪質量,是否符合要求;

2、確定瀝青混合料攤鋪速度、松鋪係數、碾壓機械組合及碾壓工藝;

3、根據試驗段長度確定各項資源配套、人員配備、質量自檢體系的運轉情況等;

4、通過試驗路總結出最佳指導引數指導大面積施工。

四、試驗準備:

1、施工前對全套施工裝置進行了全面除錯和試執行;

2、施工段落進行了表面清理、清掃,安全合理的布置圍擋,設立安全防護標誌牌、指示標誌、警示標誌、限速標誌及宣傳告示等,施工地段安裝防火設施,並安排專職安全員現場監督,做到安全文明施工。

五、施工組織:

1、主要人員:

諮詢專家:吳超凡張繼森

專案經理:向良總工:尹治國

現場負責人:劉克玉晏望星施工員:李中銘陳棟

安全、材料、機械負責人:彭玉亮安全員:李玉肖亮

質檢、試驗:宋小金測量:黎滄海

再生機組負責人:韓賓連松勞務隊:羅鴻進陳翔

現場監理工程師:李輝光黃建龍羅奧林。

2、施工人員配備:配備施工人員20人:路面清掃4人、復拌機組:6人,壓路機:2人,交安指揮、交通標誌:6人,材料運輸:2人。

3、主要裝置:復拌機1臺,加熱機組2臺,13噸光輪壓路機2臺,32噸膠輪壓路機2臺,水車2臺,瀝青灑佈車1臺,燃料**車2臺。

4、瀝青路面熱再生施工工藝流程:交通管制→特殊路段的前期處理(清理填縫膠、標線銑刨)→起點預處理→1號加熱機預熱→2號加熱機預熱→再生劑、瀝青噴灑→銑刨→拌和→攤鋪→接縫處理→碾壓→現場質量檢測→開放交通。

六、現場施工質量控制

就地熱再生施工過程中質量控制主要包括幾個方面:再生施工過程中的溫度控制、再生劑和溫拌劑用量控制、攤鋪厚度控制及碾壓工藝。

1、再生溫度控制

再生工藝關鍵因素是溫度控制,這包括路面加熱溫度和攤鋪溫度。路面加熱採用兩台加熱機進行加熱,其路面加熱溫度為180℃-190℃,銑刨機進行銑刨,銑刨深度為5cm,寬度為4.2m,銑刨面溫度為80℃-100℃,復拌機進行復拌,拌和料溫度為130℃-140℃,瀝青混合料攤鋪溫度為130℃-140℃,初壓實際溫度為133℃左右,終壓實際溫度為96℃左右,根據加熱溫度調整再生機組行走速度,本段就地熱再生施工中再生機組的行走速度控制在2m/min左右。

2、再生厚度控制

再生厚度不僅影響再生路面的平整度,而且還會影響再生劑用量的準確性,從而造成再生瀝青混合料的效能不均勻,嚴重影響施工質量,因此再生施工時,耙松的深度要均勻一致,再生厚度控制在4.7cm以上。

3、碾壓工藝

施工時採用三颱壓路機進行配合施工作業。面層碾壓時,採用兩種壓實工藝,第一種碾壓工藝採用鋼輪按3-4km/h速度,進行高頻低幅振動碾壓3遍,然後採用膠輪按3-5km/h速度進行不間斷碾壓,最後進行鋼輪靜壓2遍趕光。第二種方案採用膠輪採用2-3km/h速度進行初壓3遍,然後採用鋼輪按3-4km/h速度,進行高頻低幅振動碾壓3遍,最後進行鋼輪靜壓2遍趕光。

七、試驗段檢測結果

(一) k1728+200-1728+500段試驗結果

通過室內配合比試驗及其相關的驗證試驗,再生瀝青混合料配合比設計的最佳油石比為4.8%,在進行施工時,油石比應控制4.6%~5.

0%之間。目標配合比設計再生劑的新增量為rap質量的0.21%,改性瀝青的新增量為rap質量的0.

43%,施工時再生劑與改性瀝青摻配比例為1:2,因此混合液的新增量為0.64%。

再生劑和新瀝青混合均勻,在130℃的溫度下噴入舊路面材料rap中。

1、試驗段礦料級配以及油石比的試驗結果

表1 再生瀝青混合料的級配及油石比

從以上試驗結果可以看出,關鍵性篩孔通過率的波動都在《公路瀝青路面施工技術規範》(jtgf40-2004)規定範圍內,級配曲線與設計目標級配接近,符合設計要求。

2、馬歇爾試驗結果

表2 馬歇爾試驗結果

3、平整度檢測結果

平整度採用3m直尺連續10尺法所測,試驗結果見下表

表3 平整度檢測結果

從以上檢測結果可以看出,再生路面平整度符合設計檔案和規範中規定的小於3mm的要求。

4、路面滲水試驗結果

表4 滲水試驗結果

從以上檢測結果可以看出,再生路面滲水性符合設計檔案和規範中規定的小於120 ml/min的要求。

5、芯樣試驗結果

對試驗路段進行鑽芯取樣並測定厚度和壓實度,其試驗結果見下表:

表5 芯樣試驗結果

從以上檢測結果可以看出,再生路面厚度偏差和壓實度符合設計檔案中規定的技術標準,其中壓實度為毛體積密度與室內馬歇爾密度的比值。

(二) k1728+000-1728+200段試驗結果

為保證路面的再生效果及路用效能,通過第一段再生路面的試驗段結果,對再生方案進行微調,對再生路面新增5%的ac-20新混合料,改性瀝青與再生劑混合液的新增量調整為0.1%。

1、試驗段礦料級配以及油石比的試驗結果

表6 再生瀝青混合料的級配及油石比

從以上試驗結果可以看出,油石比和關鍵性篩孔通過率的波動都在《公路瀝青路面施工技術規範》(jtgf40-2004)規定範圍內,級配曲線與設計目標級配接近,符合設計要求。

2、馬歇爾試驗結果

表7 馬歇爾試驗結果

3、平整度檢測結果

平整度採用3m直尺連續10尺法所測,試驗結果見下表:

表8平整度檢測結果

從以上檢測結果可以看出,再生路面平整度符合設計檔案和規範中規定的小於3mm的要求。

5、路面滲水試驗結果

表9 滲水試驗結果

從以上檢測結果可以看出,再生路面滲水性符合設計檔案和規範中規定的小於120 ml/min的要求。

試驗路施工總結報告

水泥穩定碎石基層試驗路施工總結 一 施工概況 1 試驗路段位於k4 300 k4 700左幅,所用材料為水泥穩定碎石,長度為400m,厚度為20cm,攤鋪面積4720m2。2 材料比例為 碎石1 19.5 31.5mm 碎石2 9.5 19mm 碎石3 4.75 9.5mm 石屑 0 4.75mm ...

石方試驗路總結報告

路基石方試驗段成果總結報告 一 石方試驗路工程簡介 根據本專案的實際情況及工程特點,經我專案經理部多次現場考察,並仔細考慮,最終將石方試驗路段選在k289 540 k289 640段,長100m,最高填方高度為5.31m,原地面為旱地,設計不需要進行軟基處理,設計填築數量14252m3,地面高程處於...

永鹿路試驗路施工總結報告

一 試驗路段的工程概況 本合同段土方路基試驗路位於k22 400 k22 500填方段,長100m,該段位於直線段上,最大填土高度1.42m,平均填土高度1.21m。試驗段填料取自主線k22 740挖方段材料,該段最大挖深達6m。路基試驗路自2014年1月1日開始,到1月4日結束,歷經4天,由於準備...