關於金龍山隧道二次塌方的問題調查處理情況的匯報

2022-12-27 10:57:05 字數 3470 閱讀 8749

關於金龍山隧道二次塌方問題

調查處理情況的匯報

一、金龍山隧道二次塌方簡要經過

2023年3月6日對地表塌坑進行分層回填夯實處理,並在dk141+225~dk141+265段隧道左側邊牆外側施工4排φ108注漿鋼花管樁,隧道拱部dk141+225~dk141+265範圍內施工φ89超前管棚進行加固處理,於2023年5月5日施工完畢。

2023年5月8日開始清理洞內塌方體,準備在dk141+226處利用2榀hw175型鋼作為導向牆施做超前大管棚。2023年5月9日受婁底地區暴雨影響,5月10日17點30分,隧道dk141+226~

dk141+230段再次出現塌方現象,塌方量約為500m3,dk141+215~dk141+227段地表出現陷坑,面積約180m2,深度約5公尺。根據地方天氣預報,5月12日婁底地區有大到暴雨,故5月11日對塌陷坑穴進行了分層回填夯實。

二、原因分析

1、該段落處於沖溝內,埋深較淺(最小埋深約18公尺),屬於淺埋偏壓地段,常年受雨水侵蝕,岩體破碎,節理裂隙發育,多呈全風化狀。

2、坍塌段粉質黏土本身自穩能力較差,坍塌及洞身開挖處理後產生卸荷裂隙,將土體切割成塊狀,塊體接觸面比較平整、光滑,黏結力較差,同時受兩個多月以來連續降雨影響,地下水的下滲作用使土體軟化,圍岩力學性質降低,特別是裂隙間的摩擦力降低,致使在處理坍塌體過程中再次發生坍塌。

3、查閱相關設計圖紙、施工記錄及檢視施工現場,前期塌方體處理情況與設計相符。

4、原塌方體處理時,分部與設計院建議採用高壓旋噴樁加固,但設計院未同意,而採用φ89鋼管注漿;因地質條件複雜,注漿效果未能達到預計效果,擴散半徑較小,未能明顯改善坍方體和圍岩的物理力學效能,提高其自穩能力的目的。這是隧道再次塌方的主要原因。

三、責任認定

塌方體處理完成後,組織施工洞內大管棚導向牆,由於前期塌方體處理方案不合理,使之處理效果不佳,在施工導向牆過程中,隧道再次塌方,同時查閱相關設計圖紙及現場施工情況和施工記錄,與設計相符,現場管理人員24小時值班,且管理過程中各級管理人員監管到位,經專案部辦公會研究討論,相關管理人員可以免除處罰及責任。

四、採取整改措施

dk141+220~dk141+240段,根據現場條件、施工現狀以及所處段落的地質條件分析,擬採取地表處理與洞內處理相結合的原則。

1、洞內塌坑的處理:目前地表坍塌已回填,洞內形成乙個長約6m,高6.4 m,橫向弧長約5 m的塌坑,為了對地表高壓旋噴提供作業面,必須對洞內塌坑進行封閉處理。

首先對塌坑進行噴射砼多次封閉,封閉厚約30cm後採用φ42mm的鋼管進行密排支護,鋼管靠近支護側焊設於支護鋼架頂面,前方靠近土體,再噴射砼約30cm進行封閉,在施作過程中預留φ110mm回填注漿管,採用幫浦送砂漿回填密實。

2、對洞內坍方體坡面進行加固,確保地表處理時的安全:在進行地表處理之前先於坍體坡腳進行簡單的處理,並噴15cm厚的混凝土封閉,在洞內坍塌體採用長度不小於6公尺φ42小導管(管壁鑽孔,間距30cm,梅花型布置)打入坍塌體內,間距按1.0*1.

0梅花形布置,採用水灰比1:0.6~1:

1水泥漿每個孔按先稀後濃法進行注漿處理,固結約24小時後襯砌台車進行退出至已襯二襯地段外約2版處。避免地表處理時發生新的溜坍,危及地表裝置和人員安全。

3、對坍塌體地表進行預加固處理:在處理坍塌體時dk141+226~dk141+230再次發生坍塌,並在地表形成陷坑,地表坍穴邊緣為隧道中線左側約10,右側約8m,長約15m,受坍方的牽引,地表左側出現多處裂縫,主要集中在dk141+223~dk141+240之間,根據地表開裂情況,dk141+220~+240段土體均受到擾動,且受地下水的影響,土體變的更加鬆散、穩定性差,受施工條件限制,從洞內進行加固,其施工安全性及可靠性相對較小,而通過地表對受擾動地段土體進行加固,可改善土體力學性質,地表加固後洞內施工風險相對較小,且安全可靠。

a、對地表陷坑進行分層夯填。為防止大量雨水由陷坑流入隧道內,造成大面積坍塌現象,故立即對陷坑進行分層夯填,並預留出不小於5%排水坡,在塌陷區外側設定截水溝。

b、洞頂dk141+220~dk141227隧道左側邊牆外側設定4排φ89鋼管抗滑樁,間距1.0*1.0m,梅花型布置,並進行注漿。

c 、對坍塌鬆散體採用高壓旋噴樁加固

坍塌體範圍大部分為粉質粘土及粉質粘土夾塊石,整治範圍隧道拱頂埋深最小處18m,最大處達到22m。如仍採用鋼花管注漿在所處的地質條件無法達到理想的加固效果。而採用高壓旋噴注漿,施工簡便,在粘性土及塊石土中加固效果好,可以增大土體摩擦力和粘聚力,改善其性質,確保洞內施工安全及結構安全。

根據現場形成坍塌體以及地表裂縫情況,綜合洞內情況,處理範圍如下:縱向長度:dk141+220~dk141+240段20m,其坍塌物鬆散,該範圍地表處理需及時實施。

而dk141+240~dk141+265段30m,考慮到原該已鋼花管進行地表注漿加固,靠近右側增加3排φ89注漿鋼花管,縱向間距1.0,橫向間距1.0。

為坍塌體確保洞內清方形成作業空間的安全,加固深度控制在初支頂面,在坍塌坑範圍隧道開挖輪廓線深入仰拱底部。旋噴樁高壓水泥漿的壓力應大於20mpa。水泥漿水灰比宜為1.

0~1.1。在製作水泥漿時,可適當摻入外加劑。

高壓旋噴樁施工步驟包括鑽機就位、鑽孔、插管、高壓噴射注漿、拔管、清洗。噴射管與高壓注漿幫浦的距離不宜大於50m,鑽孔位置與涉及的偏差不得大於50mm。分段噴射注漿的搭接長度不得小於300mm。

在卵石土、碎石土和角礫土等較硬的土層中,應先採用φ110mm鑽機引孔後旋噴注漿。

地表預加固結束後,應及時在地表建立完善的地表觀測網,觀測網格尺寸10m×10m。應對各監測點進行閉合測量。

4、地表處理完成後,清理坍塌體至dk141+225.1處時,在dk141+225.1-dk141+226.

1立3榀hw175型鋼鋼拱架,在拱架外側焊接φ120導向管(間距40cm),並在每榀拱架上增加鎖腳錨管進行加固(每榀拱架鎖腳錨管不得小於4根,長度不小於5公尺,鎖腳錨管必須採用l型鋼筋與鋼拱架焊接牢固),最後噴射c30混凝土作為導向牆使用。超前大管棚採用φ108鋼管,設定範圍為拱部180°範圍內。考慮到鑽機工作臂長5m,二襯已施作至dk141+223.

1,空間較小,大管棚外插角較大,達22°左右,但此環大管棚必須穿過坍塌體,故管棚長度取20m,且換拱過程中防止因管棚下方土體掉落,根據旋噴樁施做固結效果,配合單或雙層φ42小導管支護。

第二次管棚施作,必須確保大管棚搭接不小於5 m,在dk141+234開始施作一環20 m長的φ108大管棚。環向間距40cm,設定範圍為拱部140°,外插角5°左右。

5、採用三台階法開挖坍方段,每級台階長度不超過3m,其拱腳處須擴大至60cm,拱部根據大管棚及高壓旋噴樁成樁加固效果,根據開挖揭示是否採用單或雙層超前小導管,超前小導管採用φ42鋼花管並壓注水泥漿超前支護;型鋼在坍塌體範圍段(即dk141+224.6~dk141+232.6段)採用hw175型鋼,鋼架間距0.

5m;dk141+232.6~dk141+236段)採用hw175型鋼,鋼架間距0.6m,段;dk141+236~dk141+246鋼架採用i22a型鋼,間距0.

6m,dk141+246之後根據監控量測資料及地表加固效果再定採用i18 a 或i20a及其間距。每處拱腳設不少於4根鎖腳錨管,二襯在第二環大管棚施作後應及時施作dk141+223.1~dk141+229.

1段二襯,確保施工時坍塌體安全。

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