鋁電解槽陽極導桿組修復實踐

2022-11-10 14:09:06 字數 3954 閱讀 8757

總第153期

2015年第1期

il!兩冶金

瞍鋁電解槽陽極導桿組修復實踐

劉云云(ilj西華聖鋁業有限公刮,ill西

永濟044501)

摘要:通過分析陽極導桿組組成部分下線原因,制定有效的改善措施,提出相應的修復技術方案,延長了陽極

預焙電解槽

下線修復方案

導桿組使用週期,降低了生產執行成本。關鍵詞:陽極導桿組

中圖分類號:tf821文獻標識碼:b文章編號

陽極導桿組是預焙電解槽生產中重要的損耗部1鋁導桿下線及修復

件,其在鋁電解生產中起著輸送電流和吊掛陽極炭塊組的雙重作用,由鋁導桿、**焊塊和鋼爪組依次

鋁導桿為長約左右,截面尺寸根據連線鋼爪和陽極炭塊重量略有不同的鋁方棒進行選

焊接組成[1](見圖1)。陽極導桿組在多次迴圈使用中,由於受運輸、組裝過程中的碰撞,以及維修質量和換

極作業中開邊不到位、操作不當,特別是受採取強化電流和極上保溫料厚度等方面影響,導致鋁導桿表面電弧燒傷、**塊開裂、鋼爪燒傷侵蝕等,需進行下線維修,使生產執行成本增加,嚴重影響鋁電解槽的正常生產。為此,針對現場陽極導桿組下線原因,制定有效的改善措施,並對下線導桿組制定合理的修復方案,將有效降低陽極導桿下線率,減少生產執行成本,降低對鋁電解生產的影響。

擇。鋁導桿_t作面主要集中在中間部分800 1500

mm範圍內,通過小盒卡具與陽極平衡母線壓緊接觸,把直流電導人陽極炭塊。鋁導桿下線的主要方面

為:彎曲變形、電弧燒傷及機械損傷。1.1彎曲變形

造成鋁導桿彎曲變形主要原因為在生產操作、運輸及維修過程中發生碰撞引起。鋁導桿彎曲變形會造成鋁導桿與陽極平衡母線接觸面減少,節電壓

降公升高,增加電能無功消耗,甚至無法將陽極導桿組

安裝到電解槽上。發生鋁導桿彎曲變形人為因素較大,因此加強過程控制監督、細化操作是降低鋁導桿彎曲變形下線的主要控制環節。導桿彎曲變形超過6.5 mm必須進行矯直處理,主要採用機械校直法,

目前多數鋁廠都採用液壓校直機進行處理。

1.2電弧燒傷及機械損傷

電弧燒傷是在換極和抬母線過程中由於鋁導桿

鋼和陽極平衡母線壓接不緊密發生電弧打火燒傷接觸面。機械損傷是由於鋁導桿和陽極平衡母線壓接面

有毛刺、電弧燒損留下的突起,在兩者相互運動中劃

傷接觸面。電弧燒傷及機械損傷都會造成壓接點壓

降公升高,增加電能無功消耗。在換極和抬母線時及時

清理表面灰塵,在換新極前做好對鋁導桿和陽極平

圖1陽極導桿組

衡母線壓接面的打磨,是控制電弧燒傷及機械損傷的主要控制環節。處理方法為對損傷較大部位進行

氬弧焊修補,並對表面進行打磨拋光處理。2**塊下線及修復

**塊是南12 mm鋁板和40 mm低碳鋼板通

收稿日期

作者簡介:劉云云(1976一),男,主要從事電解鋁裝置管理工

作2015年第1期劉云云:鋁電解槽陽極導桿組修復實踐

過**焊方式獲得的鋁一鋼復合板材。其通過鋁一

鋁焊、鋼一鋼焊與鋁導桿和鋼爪組連線,起到鋁、鋼過

渡連線及導電的作用。其下線的主要方面為:鋁一鋁焊開裂、**塊開裂,主要原因為焊接質量不到位,換

極作業中開邊不到位、操作不當,及強化電流和極上

連線螺栓

**塊保溫料過厚造成鋁一鋁焊處溫度過高,強度降低2],需通過優化工藝指標、規範日常操作進行改善。

焊接質量不到位主要為焊接時導杆坡口處理不

到位,焊槍嘴仲不到底,造成焊縫處出現氣孔、未焊

透、未熔合等缺陷[3]。以前我們對**塊鋁鋼結合面無裂紋、結合部位無明顯錯位、外觀無明顯機械損傷的鋁一鋁焊開裂情況,一般採用氣刨**塊與鋁導

杆連線鋁焊縫,重新進行焊接處理,其它情況則直接更換**塊處理。但經過現場試驗發現,氣刨時產生

的剪下力和重新焊接產生的熱應力對**塊的損害

較嚴重,所以我們通過三項措施來降低對**塊的

損傷:將氣刨分離**塊處鋁焊連線改為機械切割

分離;對鋁一鋁焊開裂不影響導桿垂直度的採取區域性切割補焊;對鋁一鋁焊開裂影響導桿垂直度的採

取機械切割**塊原鋁焊接頭,留10itiiti原焊接頭

在**塊上,再進行焊接。同時在對鋁導桿與**塊進行鋁一鋁焊接時,必須採用四周分層對角輪流焊接,這樣避免焊接溫度集中於區域性產生受熱不均,因鋁一鋼熱膨脹不一致使**塊發生裂紋現象。

此外,目前有兩種增強**塊連線強度的方法,

一種採用異形**塊進行補強,即在鋁導桿與**

塊鋼材部分之間受力側增焊兩塊異形**塊(見圖2);另一種為在鋁導桿與**塊鋼材部分之間受力

側增加連線受力鋼板,鋼板一側焊接在**塊鋼材

部分,另一側通過打孔與鋁導桿進行連線(見圖3)。這兩種方法都能增加**塊連線面的抗拉強度,只是一次性投入費用較大,需進行效益比分析決定是否採用。

**塊鋼爪組

圖2異形**塊補強圖

鋼爪組i

圖3鋼板連線補強圖

3鋼爪組下線及修復

電解鋁使用的陽極鋼爪有單陽極三爪、四爪結

構及雙陽極六爪、八爪結構,目前大型預焙槽一般採用雙陽極結構。由於鋼爪組在執行中始終處於電解

槽內高溫環境,其下線率較高,下線主要方面為:爪頭內彎、爪頭侵蝕燒損及侵蝕氧化變細(見圖4)。

爪頭內彎完好爪頭爪頭侵蝕爪頭細小

圖4鋼爪組下線圖

3.1爪頭內彎

爪頭內彎是南於爪頭在使用過程中長期處於高

溫狀態,發生熱態變形。爪頭變形偏差在10 mm以內不做處理,偏差大於l0 mm時需進行校直處理,通常採用鋼爪校直機加火烤的方法進行處理。

3.2爪頭侵蝕燒損及侵蝕氧化變細

爪頭侵蝕燒損產生的主要原因為電解槽內電解

質液高過陽極塊造成沖刷燒損爪頭,以及鋼爪組與

陽極炭塊組裝不到位,造成區域性鋼爪頭壓降較高,產

生放電燒損。爪頭侵蝕氧化變細產生的主要原因是受高溫電化學作用和氧化影響,每執行乙個週期會

剝落一層表皮,爪頭逐漸變細。

侵蝕燒損深度在5 mm以內的鋼爪頭可以繼續使用;侵蝕燒損深度超過5 mrtl、小於20 mill時,採

用補焊修復,修復後將補焊面打磨平整光滑;侵蝕燒損超過20itiiti時,應根據現場燒損的部位、面積選

98山兩冶金

第38卷

擇採取補焊或更換鋼爪頭。當單陽極燒損和細爪更

換爪頭超過2個,雙陽極燒損和細爪更換爪頭超過3個和同一鋼爪面更換3個時,考慮連線強度及壓

降低維修成本,延長迴圈使用壽命週期。同時陽極導

杆組的維修組裝決定著通過其壓降高低,進而影響到電解鋁噸鋁電耗,需要我們在實踐中不斷探索,尋找一條最佳的控制方案,也是各大鋁廠積極進行探

討改善的課題。

參考文獻

降因素,就需做報廢處理。目前有一種鋼爪修復機,

通過熔鑄方式直接在鋼爪組上對鋼爪頭進行重新熔鑄修復,此種修復方式比更換爪頭連線強度高,同時可解決焊接中產生的壓降問題,是今後鋼爪組修復的發展趨勢。

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(編輯:王瑾)

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(編輯:胡玉香)一

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