電鍍企業產汙環節分析與清潔生產方案制訂

2022-11-10 05:15:04 字數 5531 閱讀 3504

第43卷第3期

2011年3月

無機鹽工業

57電鍍企業產汙環節分析與清潔生產方案制訂陳凌

(嘉興職業技術學院生物與環境分院,浙江嘉興314036)

摘要:電鍍企業是重汙染行業之一,清潔生產是企業實現迴圈經濟的必要手段,它能從根本上解決資源浪

費、環境汙染等問題,給企業帶來經濟效益和環境效益。通過對某電鍍企業的整體調研,包括原輔材料與能源、工藝技術與裝置、過程控制與管理、廢棄物等方面的分析,挖掘企業現有的清潔生產潛力,提出相應的清潔生產方案,並對一些投資較大的清潔生產方案進行了可行性評估。

關鍵詞:電鍍;產汙分析;清潔生產中圖分類號:tq153

文獻標識碼:a

文章編號

chen ling

電鍍包括鍍硬鉻、鍍鋅、鍍鎳、鍍銅鎳鉻、仿金等多個鍍種。電鍍工藝流程長、用水量大,而且所用化學藥劑種類多、用量大,因此在電鍍過程中產汙環節多、汙染物種類多、物料損耗多。如果電鍍企業想降

2各工序功能及產汙分析

1)拋光工序:使用器械對器件表面進行處理,以提高器件的光潔度,主要汙染物為含金屬粉塵。

低生產成本,改變長期以來汙染環境的局面,就需要搞好清潔生產。筆者對某電鍍企業進行了調研,通過產汙環節分析,提出清潔生產方案。

2)除油工序:採用電解方式或鹼性方式對器件表面進行除油處理,主要汙染物為含鹼、含油廢水。3)酸洗工序:利用酸去除器件表面的氧化皮、腐蝕鈍化膜,主要汙染物為含酸、含金屬離子廢水。

1電鍍工藝流程(見圖1)鹽酸水

4)預鍍銅工序:電解液由氰化亞銅及游離的***等物質組成,主要汙染物為含劇毒氰、含銅廢水和含氰廢氣。5)鍍酸銅工序:

鍍液成分較為簡單、穩定,不需要通風裝置,鋼鐵零件需經預鍍銅處理,主要汙

l鍍件一圜一一圃一圈一匿圃]

喜酸廢水l

水l染物為含酸、含銅廢水。6)鍍鎳工序:主要汙染物為含鎳廢水、含鎳槽腳和廢氣。

7)**工序:在電鍍之後設定的鍍液**裝置。8)鍍硬鉻工序:

鍍液由鉻酸、硫酸組成,主要汙染物為含鉻廢水、鉻霧廢』廠

iif圈一圃一匭圈一圓+--匾圃一圈一

lc03,h2s0水

fl_+i

』含鉻廢水

含瑗水圈一圃一圈一圜一圓一回

氣。9)鈍化工序:使用的化學藥劑有鉻酐、硝酸、硫

酸、碳酸鋇等,主要汙染物為含鉻廢水。l0)清洗工

序:清洗器件表面帶出的殘留液,主要汙染物為含各

類重金屬廢水。11)噴漆工序:在器件表面噴上一

圖1電鍍工藝流程示意圖

58無機鹽工業第43卷第3期

層保護漆,主要汙染物為含有機溶劑廢氣。12)烘乾工序:對噴過漆的器件進行烘乾,主要汙染物為含有機溶劑廢氣。

3各車間存在的問題

3.1鍍硬鉻一車間、修復車間和模具車間

鍍硬鉻一車間、修復車間和模具車間工藝技術

和裝置相同,同時存在如下問題:1)鍍硬鉻槽設定不合理,主要表現為鍍硬鉻槽以單槽設定,不利於鍍液的**;另外,槽設定為半地下式,以水泥混泥土澆鑄配以耐痠軟塑板製成,牢固度差,耐痠軟塑板容易老化破裂造成溶液滴漏甚至滲漏汙染土壤(應**其他材質的鍍槽,軟塑板應定期更換)。2)鍍硬

鉻工藝為傳統工藝,此工藝缺點主要表現在鉻酸鍍液濃度高、溫度高,造成鉻酸利用率低;另外,採用傳

統工藝,電流效率只有13%(可採用加入新增劑的方式來提高電流效率,加入新增劑的鍍鉻工藝電流效率可達26%)。3)鍍硬鉻配置的整流電源裝置為調壓式整流器,這類整流器屬於高耗能裝置。4)鍍

液加熱採用電加熱管,這種加熱方式能源消耗較高,而且存在安全隱患(可考慮採用熱電廠的蒸汽來加熱,既節省成本又安全)。5)鍍硬鉻時鍍液中新增

了鉻霧抑制劑,但車間內鉻霧仍然比較嚴重。6)清洗方式以手工單槽清洗為主,耗水量大。7)車間內裝有電能計量表、水計量表,但沒有進行計量核算,

形同虛設。8)操作工節約能源、資源和清潔生產意識不強(可通過宣傳、教育提高職工的節能意識)。3.2 吊鍍手工鍍銅鎳鉻車間

吊鍍手工鍍銅鎳鉻生產線布置在二車間、三車間、吊鍍銅鎳北車間,其中二車間、三車間為鍍銅鎳鉻,吊鍍銅鎳北車間為仿金。吊鍍手工鍍銅鎳鉻生產線存在的問題:1)預鍍銅工序採用有氰鍍銅工

藝,使用劇毒物品,對環境危害較大(應**引進無氰鍍銅工藝)。2)預鍍銅工序缺少廢氣收集處理裝置。3)預鍍銅工序缺少**槽,沒有將帶出的物料**。

4)鍍鎳槽後方只設一道**槽,清洗為單槽清洗,耗水量大,鎳流失嚴重。5)車間內,化工原料及新增劑就放在鍍槽旁邊,沒有妥善保管,有些封口沒有封好,有吸潮失效的可能。6)鍍槽極棒沒有及時清理,結晶較多,電阻較大,電量無效消耗較多。

3.3半自動滾鍍銅鎳車間

半自動滾鍍銅鎳車間存在的問題:1)半自動滾鍍銅鎳車間前處理去油工序不在流水線上,操作工

操作時需手工進出槽,鍍件清洗隨意性大,清洗水浪

費嚴重。2)鍍鎳槽、氰化鍍銅槽後方均缺少**

槽,鍍件出缸後直接用水沖洗,造成清洗水浪費嚴重。沒有鍍件清洗時,清洗水閥門沒有及時關小或關閉,造成清洗水的浪費,地面積水嚴重。3)氰化鍍銅槽上方沒有設定排風裝置,車間內聚集大量有毒有害氣體。

4)藥劑沒有妥善儲存,藥劑的料桶未加蓋儲存,易被汙染。5)鍍鎳槽後方沒有設定**

槽,清洗為單槽清洗,耗水量大,鎳流失嚴重。

4清潔生產方案制訂

4.1鍍硬鉻生產線

清潔生產方案:1)淘汰調壓式整流器。選用高頻開關電源替代目前的調壓式整流器。2)鍍槽後

方設定**槽。目前除鎳槽後方設定**槽外,各鍍槽均未設定**槽。在各酸、銅、氰化鍍銅槽和鍍鎳槽後方設定**槽,以減少鍍液的帶出。

3)修復破損地面。對地面破損的地方及時修補,杜絕廢水滲漏地下。4)安裝廢氣收集處理裝置。

在鍍鉻線、退鍍線、前處理區安裝廢氣收集處理設施,鉻霧經收集處理後可**鍍液。5)採用三價鉻鈍化。鍍鋅

線現在為六價鉻鈍化,六價鉻毒性大、環境危害大,可採用毒性小的三價鉻鈍化。6)含鉻廢水沉澱後排放。目前鍍鉻槽含鉻廢水經處理後直接通過壓濾機壓濾後排放,排放之前未做沉澱處理。

可採用間歇式處理,沉澱後上層水直接排放到綜合廢水池,其餘的經壓濾後排放。

4.2手工掛鍍銅鎳鉻生產線

清潔生產方案:1)自動線改造。手工鍍銅鎳改

為自動鍍銅鎳。2)預鍍銅劇毒廢物的處理。含氰

電鍍溶液有劇毒,在鍍槽上方加裝排風設施,並對廢水分流,配備廢水處理裝置。3)改善車間空氣質素。在氰化鍍銅槽上方、前處理車間設定排風裝置或者加強車間通風性。

4)增加酸銅電解**裝置。

原工藝對酸銅清洗水未處理,可在酸銅電解槽後方增加電解**裝置,**清洗水中的銅。5)增加鍍

槽後**級數。設定二道**槽,鍍件出缸前在鍍槽上停留5~10 s,讓鍍液滴瀝回槽,並將出缸鍍件放人**槽中**一道鍍液後再清洗。6)中水回

用(膜處理)。將處理後達標排放的水再經膜處理回用於生產線。7)確保電極導電良好。

經常清洗陽極、陽極導電銅棒和導電羊角,保證陽極銅棒和陽極間、陰極銅棒和掛具間及羊角間接觸電阻盡量小。

4.3半自動滾鍍銅鎳生產線

清潔生產方案:1)工藝引數調整。全自動流水

2011年3月陳凌:電鍍企業產汙環節分析與清潔生產方案制訂59

線未控制鍍槽出槽時停留時間,造成鍍液滴回不充分。合理設定出槽停留時間,確保鍍液充分滴人鍍槽。2)安裝鎳**裝置。

自動線鎳清洗槽後方安裝離子交換的鎳**裝置,可回用70%的水和98%的鎳。3)改善車間地面積水現象。定期疏通車間汙水管道,減少因管道堵塞而造成的積水現象。

4.4全公司

過的面積,並保證**箱的通風長度,使鉻霧充分凝聚,**率可達95%以上。通過**箱已去除絕大部分鉻霧的廢氣再通過鹼液噴淋塔然後從風管排出,確保排出的氣體中鉻霧淨化率達到98%以上。氰霧、酸霧採用濕法填料塔鹼液吸收法處理。

氰霧、酸霧由槽邊吸風罩收集,經收集總管導人二級噴淋淨化塔噴淋。氰霧噴淋塔採用含有的吸收液,酸霧噴淋塔採用naoh吸收液。退鍍處

清潔生產方案:1)節約用水改進清洗方式。根

據生產加工情況,及時關閉或關小水龍頭。將鍍後單槽手工清洗改為**逆流清洗,清洗槽進水方式改為進水用皮管通到距槽體底部10 cm左右的高

度,使清洗水從槽體下部進入,上部溢流進入下一級槽體內,最後一級最乾淨的清洗水用管道接入前處理酸洗工序的用水環節。將處理後達標排放的水再

經膜處理回用於生產線。2)線路更新改造,降低線損率節約能源。車間、辦公區域照明採用節能型t5照明,在吃飯休息時關閉車間大多數照明燈。

原車間用電線路布置不合理,與負載不匹配,造成線路老化、發熱,線損率已超過國家線損標準。進行線路改

造,降低線損率,節約能源。3)定期檢驗鍍液與廢水。定期化驗鍍液,縮短化驗鍍液的週期,減少鍍件的報廢。

定期對廢水處理系統抽樣撿測,確保長期穩定達標。4)完善二級計量,推行**計量考核。原工藝投加電鍍藥劑時沒有計量,憑感覺和經驗,不僅影響產品質量而且會增加生產成本。

二級計量還

不夠完善,要進一步完善,同時推行**計量考核。5)加強原輔材料存放及廢棄物管理。加強原輔材

料的存放及保管,使用完畢後加蓋儲存或是紮口儲存,進一步完善危險品的儲存、領用制度。對垃圾分類存放(可**、不可**)。缸腳槽渣、鍍液結晶

體等雜質建議集中收集,密封存放,定期送給有資質的單位無害化處理或是**提煉,使之資源化。廢酸液及時賣給有資質的廠家**利用或綜合利用。

5投資較大的清潔生產方案可行性分析

5.1安裝廢氣收集處理裝置

安裝廢氣收集處理裝置是在鍍槽兩側安裝鉻霧淨化**器和氰霧、酸霧**處理器。鉻霧淨化**器採用凝聚法淨化處理鉻酸廢氣。它是通過鍍槽

兩側的吸風罩將揮發的鉻霧吸人收集管,匯集後由收集總管導人**箱。**箱根據鍍槽總面積測算出風量,再擴大鉻霧氣體在**箱中的通風面積,使在**箱中的酸霧氣體風速降至2.5 m/s。**箱中完全填裝分水球,增加鉻霧在箱體內的阻力及通

安裝的酸霧淨化器,因採用硝酸退除工藝,含有no氣體,採用濕法填料塔鹼液吸收法,填料塔安裝3排噴嘴,酸霧廢氣經由吸風罩收集後首先進入淨化塔下部,進塔後廢氣由下而上經過3級填料噴淋層,氣液得到充分接觸,保證廢氣在塔內停留8 s以上。吸收液使用加有na2s的naoh溶液,淨化率達95%。綜上,該方案在技術上是可行的。

企業為了徹底解決廢氣汙染環境問題,對有廢氣產生的地方都安裝了廢氣處理裝置,一次性投人各類裝置資金40萬元。通過廢氣處理裝置的安裝,每年可減少酸霧排放量21kg、鉻霧排放量161.1kg、環己酮排放量18 kg。安裝廢氣處理裝置是以改善環境為目的,除了收集到的鉻霧有**利

用價值外,其他的不會給企業帶來經濟效益。5.2安裝鎳**裝置

在鍍鎳過程中,在鍍件完成鍍鎳之後要經過**槽、清洗槽之後方可進入下一道工序,而在清洗過程中造成鎳的流失,約有15%的鎳通過清洗流至廢水中。針對此種情況,企業擬安裝鎳**裝置,以提

高鎳的**率。擬採用的方法為離子交換法,該方

法在水處理中使用較為普遍,技術上不存在障礙。

通過該方案的實施,使鎳利用率由原來的80%提高到95%以上,水排放量也降低為原來的30%。

企業現有鍍鎳清洗廢水出口3處,該裝置採用****,每個出口安裝1套裝置,共3套,合計一

次性投入裝置資金9萬元。企業年消耗硫酸鎳17~20 t,以流失15%計,則每年可**六水硫酸鎳約2.55 t,硫酸鎳**以5萬t計,同時水仍可**利用,扣除各類運營費用3.5萬元,年執行費用節

省額為9.25萬元。該專案在經濟上是可行的,值得投資改造。

收稿日期

作者簡介:陳凌(1962一

),女,學士學位,副教授,主要研究方向為

環境化學。

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