青島煉化延遲焦化標定報告

2022-09-02 22:12:10 字數 3221 閱讀 2528

中國石化青島煉化公司

250萬噸/年延遲焦化裝置

標定報告

中國石化青島煉油化工有限責任公司

二〇〇九年十一月

1. 裝置概況

中國石化青島煉化公司延遲焦化裝置由中國石化工程公司(sei)設計,設計規模為250萬噸/年,採用「兩爐四塔」大型化工藝技術方案,由焦化、吸收穩定兩部分組成,年開工時數按8400小時計算,裝置占地面積40700平方公尺。裝置原料為來自常減壓裝置的減壓渣油,以及來自常減壓裝置、加氫裝置的尾氣、輕烴,主要產品為焦化幹氣、液化氣、穩定汽油、柴油、蠟油、石油焦,裝置設計能耗27.14kg標油/噸原料。

延遲焦化裝置由北京燕華建築安裝工程公司承建,2023年5月破土動工,2023年5月5日一爐兩塔一次開車成功,5月26日兩爐四塔開車成功,投產以來生產平穩。

根據生產技術部安排,常減壓裝置於11月19日至25日進行標定,焦化裝置同步進行標定。主要標定裝置在100%設計負荷下工藝、儀表、裝置、環保各系統的執行狀況,確定裝置執行能力和水平,同時發現問題,為裝置的進一步長週期運轉提供依據。

2. 標定情況說明

焦化裝置的標定主要分為兩種工況分別進行標定,其中11月22日06:00至11月23日06:00裝置按照設計迴圈比0.

4,進行滿負荷操作標定;11月24日06:00至11月25日06:00裝置按迴圈比0.

25,進行滿負荷操作標定。具體說明如下:

2.1標定大事記

(1)11月19日16:00,隨著常減壓裝置逐漸達到標定值,焦化裝置相應調整操作,逐漸提量至滿負荷300t/h,迴圈比按0.4控制,加熱爐出口溫度維持在497.

5℃,加熱爐三點注汽分別為125kg/h、200 kg/h、100 kg/h,一直平穩執行至11月20日下午15:17分,此時因瓦斯系統管網帶液嚴重,緊急降量,至15:38分時降量至260t/h,18:

48分根據全廠瓦斯系統平衡需要提量至270 t/h,標定暫時終止。

(2)全廠瓦斯系統平穩後,11月21日12:50重新提量至300t/h,恢復至標定條件:迴圈比0.

4,加熱爐分支進料52.5t/h,爐三點注汽相應調整為125kg/h、200 kg/h、100 kg/h,兩爐出口溫度維持497.5℃不變。

(3)11月22日維持標定條件不變,11點開始回煉部分催化油漿,約10t/h,一直維持到23日6:00。

(4)11月23日,處理量維持300 t/h不變,逐漸降低迴圈比至0.25,注汽量相應調整為150 kg/h、230 kg/h、120 kg/h,爐出口溫度497.5℃,其他關鍵操作條件維持不變。

(5)11月24日,維持操作條件至中午12:00,接接排程通知,因系統瓦斯壓力難平衡遂降低焦化處理量,至13:10分降量至275t/h,三點注汽分別調整為170 kg/h、280 kg/h、140 kg/h,兩爐出口溫度497.

5℃未變,其他操作未變。滿負荷標定未進行完畢,至25日6:00迴圈比0.

25條件下標定結束,未進行超負荷標定。

2.2標定簡要說明

(1)標定期間裝置原料80%由常減壓裝置直供,20%左右由罐區提供。

(2)標定期間的可顯示運算元據均取自穩態下的dcs資料,部分取自現場資料。

(3)標定期間的物料和能量核算資料均取自當日06:00至次日06:00值,與全廠的物料統計臺帳一致。

(4)標定期間處理量按照原料幫浦出口量fic10301累計,該量包括了部分甩油回煉量,計量時已修正。

(5)標定期間加氫輕烴停止進d102,大部分改進催化裝置,少部分進壓縮機級間分液罐。

3.標定期間主要操作引數(見表1)

表1 裝置主要操作引數

資料分析:

標定期間,主要操作引數均在控制指標範圍內,與設計值偏差不大。在滿足生產的情況下,部分引數偏差較大,如解吸塔、穩定塔底控制溫度較設計指標偏低較多,幹氣、汽油、蠟油產品流量亦與設計值偏差較大。

4. 兩種工況下的標定情況及重點資料分析

4.1 裝置標定期間原料性質分析資料(見表2)

表2:原料性質分析

資料分析:

裝置標定期間,焦化原料為沙中:沙重=1:1的混合**的減壓渣油,原設計為沙輕:

沙重=1:1的混合**的減壓渣油,渣油性質不同。分析可見,實際原料性質密度較設計值偏大,但硫含量、殘炭值較設計值低,瀝青質含量較設計值稍低低,其中殘炭值分別低0.

96%、1.75%,主要是常減壓裝置深拔不足,且24日降低了深拔程度,總體上原料性質略優於設計值。

4.2 裝置物料平衡(見表3)

表3:裝置物料衡算表

資料分析:

設計迴圈比0.4標定時,焦化產品收率與設計值偏差較大,其中幹氣收率較設計值偏大2.65%,液化氣收率較設計值偏小0.

59%,焦化汽油收率較設計值偏大7.39%,柴油收率較設計值低1.26%,蠟油收率較設計值低7.

37%,石油焦收率較設計值低0.95%。

工況2條件下,與工況1相比,幹氣收率降低0.693%,液化氣收率降低0.05%,汽柴油收率降低1.

57%,蠟油收率提高3.15%,石油焦收率降低1.36%。

具體分析如下:

4.2.1 關於幹氣(幹氣質量見表5)

(1)幹氣收率偏大原因之一是焦化幹氣存在不幹問題,取樣分析幹氣中c3+組份含量達6.83%,部分液化氣組份進入到幹氣中。

(2)若去除液化氣影響因素,即液化氣組份約0.8%,幹氣收率仍較設計值大1.8%左右,說明原料本身性質較易裂解,決定了幹氣收率偏高。

4.2.2關於液化氣(液化氣質量見表6)

部分液化氣組份進入到幹氣中,導致液化氣收率偏低。

4.2.3 關於汽油組份(汽油質量見表7)

(1)柴油加氫、加氫處理的輕烴組份原設計無此部分物料,標定期間部分進入焦化裝置,且其中含較多汽油組份,導致汽油組份偏多近1%。

(2)焦化原料本身較易裂解,生成較多的汽油組份,造成汽油組份多出6%左右。

4.2.4 關於柴油組份(柴油質量見表8)

標定期間,柴油組份幹點偏低,導致部分柴油組份進入蠟油組份,剔除影響因素,柴油收率與設計基本相符。

4.2.5 關於蠟油組份(蠟油質量見表9)

蠟油收率較設計值低達7.37%,偏差較大,若去除蠟油中的柴油組份影響,蠟油收率更低,分析主要原因是該種焦化原料較易裂解,本身蠟油組份較少。

4.2.6 關於石油焦(石油焦質量見表10)

石油焦收率較設計值低0.95%,主要是原料殘炭值較設計值低0.96%,因此生焦率稍低。

4.2.7 工況2與工況1對比

在迴圈比由0.4降至0.25的情況下,蠟油收率提高3.

15%,相應的其餘各組份均有所降低,但汽、柴、蠟油組份合計提高1.57%,石油焦收率降低1.36%,總體上利於效益提高。

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