鴻基焦化合成車間
編寫:審核:
審定排程部:
生產部:
裝置部:
審批技術總監:
裝置總監
生產總監:
批准:批准時間: 年月日
實施時間: 年月日
一編寫依據:
合成車間脫碳、甲烷化崗位最終設計方案。
二編制目的及預期目標:
甲烷化催化劑廠家是以氧化態形式提供的,氧化態的甲烷化催化劑不具有還原性,只有用h2或co,對氧化態的甲烷化催化劑進行還原,才具有活性。為了還原完全、並獲得較大的活性鎳面積,就必須很好的控制還原過程的溫度。因此必須嚴格按要求進行還原,以達到最好的還原效果。
三主要內容:
(一)公升溫還原前的準備工作
1、確認轉化工段開工氮氣系統已正常執行。
2、確認r-0801催化劑裝填工作已全部結束,處於充氮保護狀態。
3、溫度計、壓力計、聯鎖等各種儀表均校驗合格待用。
4、脫碳系統執行正常。
(二) 利用開工氮氣迴圈迴路進行公升溫
1、抽去開工氮氣管線上兩盲板,法蘭復位。
2、確認甲烷化系統入口切斷閥xv-0702及其旁路閥關閉。
3、確認最終分離器液位調節閥lv-0801及其旁路閥、導淋關閉。
4、確認甲烷化系統出口切斷閥hv-0801及其旁路閥關閉。
5、確認pv-0801及其及其旁路閥、導淋關閉。
6、聯絡排程、轉化工段,送開工氮氣,氮氣迴圈流量18000m3/h ,壓力0.7pa;調整開工氮氣溫度使甲烷化爐入口溫度ti-0805公升溫速率小於50℃/h;按甲烷化催化劑公升溫曲線公升溫至(小於250
(三) 甲烷化催化劑還原
1、開啟最終冷卻器e0801迴圈冷卻水進出口閥,投用最終冷卻器。
2、緩慢全開pv-0801,公升溫還原氣改在此處放空;關閉開工氮氣出口閥,盲板、法蘭復位。
3、現場開啟甲烷化入口切斷閥xv-0702前導淋,無積水後關閉導淋;稍開xv-0702旁路閥,配入適量的脫碳淨化氣(co<2%和co2<0.3%)。
4、用tic-0805調節甲烷化爐入口淨化氣的溫度,按甲烷化催化劑公升溫還原曲線進行還原操作。
5、甲烷化系統公升溫至300℃時,系統中開始有co2放出最高可達4%左右,此時加大氮氣迴圈量,待化驗分析co2≤1%時,減少氮氣迴圈量至正常公升溫時的量。
6、為了使催化劑進一步還原提高其活性,調節開工氮氣溫度使甲烷化爐入口溫度ti0805公升溫速率15℃/h,將床層溫度公升高到400℃,同時開大xv-0702旁路閥將脫碳氣的濃度提高60%。
7、化驗分析甲烷化爐出口工藝氣中co+co2≤5ppm,維持4~6小時,還原結束。
四注意事項:
1、還原時要嚴格控制工藝氣中co+co2含量,因為還原與甲烷化反應會同時進行,因此特別注意防止甲烷化床層超溫。
2、由於甲烷化催化劑中有ni(co)4,因此到300℃時,有co2放出,而這部分co2也會參加甲烷化反應,此時要加大排放量,保持co2≤1%,以防止積累co2還原時引起甲烷化反應超溫。
3、催化劑還原時要時刻注意甲烷化爐床層溫度,如出現超溫,應立即切除脫碳氣,並通大量氮氣降溫。
4、如果脫碳或高變系統發生故障,工藝氣含量超標,造成甲烷化爐床溫飛公升時,應立關閉xv-0702,關閉pv-0801放空閥,工藝氣改由pv-0704放空。
5、甲烷化催化劑在還原中脫碳氣消耗不明顯,在床溫達到預定計畫指標後,維持一段時間,以出口co+co2≤5ppm後穩定執行數小時,即可以認為還原結束,可轉入正常生產。
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