天定高速公路石方路基填築試驗總結

2022-03-17 18:51:07 字數 3309 閱讀 9173

連雲港-霍爾果斯國道主幹線甘肅境內

天水至定西高速公路td標石方

路基填築

試驗段總

結報告gz45天水至定西高速公路td標專案經理部

二〇〇九年元月二十日

石方路基填築試驗段總結報告

一、開展路基試驗段施工的目的

(一)路基試驗段施工段工程概況

1、本標段進行石方填築試驗施工的段落為:天定高速公路第九合同段sk226+995~sk227+100扣除構造物臺背預留寬度,填築段長度略大於100公尺,做石方填築試驗。

2、試驗段填料利用主線廣武隧道出口隧道所棄角礫岩渣為材料,根據甘肅省公路工程試驗檢測中心s08237報告,廣武隧道岩石飽和狀態抗壓強度32.7mpa,烘乾狀態抗壓強度38.9mpa,岩石軟化係數0.

84。(二)進行試驗段的目的

1、通過路基試驗段施工,摸索出一套隧道棄渣與路基填築作業的合理施工組織方式、獲得施工經驗。

2、通過試驗掌握石方填築的施工工藝。

3、確定施工質量控制手段。

4、通過本試驗段施工總結,全面指導路基石方填築施工,並達到技術質量標準。

二、施工組織和施工安排

(一)試驗段施工管理人員配備表

(二)試驗段施工主要機械配置如下

挖掘機(1.4m3)1台裝渣

自卸翻斗車(20t)4台運料

推土機(t160型)1臺攤鋪

自行式壓路機(yz220型)1臺整平

牽引式羊腳碾(自重20t、振動50) 1臺碾壓。

(三)試驗段施工時間:2023年1月11日~2023年1月17日。

(四)施工現場準備

a、試驗段相應人員組織安排己到位、試驗段的協調工作己做好。

b、試驗段施工機械配備到位。

c、人員及機械裝置可直接進場作業。

三、施工方案

在完成路基基底強夯處理後,按照下述要求進行路基試驗段施工:

1、填築前先放邊線,立出施工標尺,按各種填料松鋪厚度要求計算出卸料面積,用石灰線劃出方格。

2、推平、碾壓時,對於強風化角礫岩直接攤鋪,大型推土機推平,然後壓路機靜壓一遍—20t羊腳碾振碾—推土機整平—壓路機弱振一遍收光;弱風化、微風化角礫岩應區別對待。

3、石方填築的質量檢測用灌水法測定幹密度,吊籃法測定視比重,計算孔隙率,合格後再用水準儀測定沉降差,對比試驗以進行驗證,總結出機械的最佳組合方式及碾壓遍數,並在大面積施工中採用施工工藝和沉降差法來共同控制施工質量。

(一)基底處理

因本段填築之前已經完成強夯置換砂礫的施工,試驗段底地為砂礫;對試驗段首先用全站儀進行放樣,根據中樁及相應高程確定試驗段坡腳線。

(二)路基填築

1、在全站儀放樣確定填土面積及坡腳位置後,按要求每側超寬100cm。考慮到壓路機噸位較大,填料松鋪厚度按照50cm、60cm、70cm三個規格控制試驗;石料不得集中且粒徑不得超過壓實層厚的2/3;根據汽車拖鬥容量大致計算出每堆土的倒卸間距,並用石灰作出記號,派專人指揮倒車。

2、在隧道棄渣場內用1.4m3/鬥的挖掘機開挖已經堆棄的角礫岩渣,裝載機配合挖掘機裝渣,採用4臺20t翻斗車運輸;同時隧道施工在一定時段內棄渣直接運至試驗段;汽車將石渣運至填築路段後,在專人的指揮下按規定間距卸料。

3、填築過程中的機械組合及質量監控手段:對運至現場的填料採用用推土機(t160型)推平,粒徑過大的填料進行人工錘解,再用壓路機(yz220型)靜壓一遍;牽引式羊腳碾開始碾壓,按4遍、5遍、6遍等逐步壓實並跟蹤檢測,合格後按路線方向梅花形布置7—8個鋼珠;壓路機(yz220型)弱振2遍檢測沉降量,最後用壓路機(yz220型)靜壓1遍收光。

(三) 填築試驗結果

第一層路基試驗:2023年1月11日進行試驗,共設定8個檢測點,因受基底強夯層平整度的影響,按照松鋪厚度70cm進行。在拖碾6遍後灌水法檢測3處,測得空隙率為29.

5%、28.7%、28.3%,不滿足規範要求;在拖碾7遍後檢測,測得空隙率為23.

5%、22.3%、24.7%,乙個測點不滿足93區壓實標準;在拖碾8遍後檢測,測得空隙率為23.

9%、22. 8%、22.7%,全部測點合格,並對此測量沉降差,滿足93區壓實標準,測得沉降差如下:

施工結束後,使用yz220型壓路機靜碾1遍收光,本試驗段採用yz220型壓路機弱振2遍檢測1次沉降差。松鋪厚度及壓縮量按8點平均,採用全站儀測量填前、壓前、壓後高程確定試驗平均松鋪厚度708mm,壓實厚度613mm(見後附測量資料)。

第二層路基試驗:2023年1月14日進行,共設定7各檢測點,按50cm松鋪厚度控制,在碾壓4遍後灌水法檢測3處,測得空隙率為23.8%、23.

1%、23%,滿足93區壓實標準,測得沉降差如下:

施工結束後,使用yz20型壓路機靜碾1遍收光;試驗平均松鋪厚度511mm,壓實厚度444mm(見後附測量資料)。

第三層路基試驗:2023年1月17日進行,共設定8各檢測點,按松鋪厚度60cm控制,在拖碾5遍後檢測,測得空隙率為25.8%、23.

3%、22.9%,有乙個檢測點不符合93區壓實度要求,再拖碾1遍後檢測,測得空隙率為20.8%、20.

4%、21.1%,全部符合94區壓實標準,測得沉降差如下:

施工結束後,使用yz220型壓路機靜碾1遍收光;試驗平均松鋪厚度607mm,壓實厚度528mm(見後附測量資料)。

試驗結果表明:

採用70cm的松鋪厚度,經yz20型壓路機靜碾1遍、牽引式羊腳碾拖碾6遍後,所有測點空隙率不合格,不能滿足93區壓實標準;再經羊腳碾拖碾1遍,有少數測點空隙率不合格;羊腳碾拖碾8遍後,檢測空隙率全部合格,可保證93區壓實標準。

採用50cm的松鋪厚度,經yz20型壓路機靜碾1遍、牽引式羊腳碾拖碾4遍,全部測點滿足規定空隙率要求,可保證93區壓實標準。

採用60cm的松鋪厚度,經yz20型壓路機靜碾1遍、牽引式羊腳碾振碾5遍後,有少數測點空隙率不符合93區的壓實度要求;再經羊腳碾拖碾 1遍,空隙率檢測全部合格,可保證94區壓實標準。

通過上述試驗,我們認為,松鋪70cm、50cm、60cm均可達到和保證壓實標準。松鋪70cm,需拖碾8遍;松鋪50cm,需拖碾4遍,但只能達到93區壓實度;而採用松鋪60cm,經yz20型壓路機靜碾1遍、牽引式羊腳碾拖碾6遍後,全部滿足94區壓實標準。從方便控制施工和經濟的角度出發,擬採用松鋪60cm,拖碾6遍的施工工藝作為今後施工的控制工藝。

由於此後施工的壓實度,主要由松鋪厚度、碾壓遍數和沉降差來共同控制,所以要求現場嚴格按照規定的施工工藝進行。當填料岩性、土石比例相差較大或作業方式有明顯變化時,應重新驗證空隙率,並確定相應的施工工藝。在檢驗方法上,推薦大面積施工使用沉降差法檢測,個別有質疑的地段,採用灌水法驗證空隙率;如果填料穩定,也可以使用幹密度指標來控制壓實質量,這樣要比檢測空隙率便捷。

附件:1、 岩石—軟化係數試驗檢測報告

2、 灌水法試驗資料

3、 相關測量資料

天定高速td標專案經理部

2023年1月20日

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