QC小組成果報告書

2021-12-30 05:12:17 字數 1796 閱讀 2856

一、 qc小組概況

二、 選題理由

三、 現狀調查

四、 目標設定

五、 原因分析

六、 要因確認

七、 制定對策

八、 制定鞏固措施

九、 總結及今後打算

一、小組概況

二、選題理由

在過去的2023年裡,發現部裝的16/24產品往往存在較多的質量問題,例如16/24凸輪軸裝備完成後出現跳動超差,16/24導向滾輪結合組在試車時發生不正常磨損等狀況。為了節約成本,提高質量顧選擇了此項課題。

三、現狀調查

1.現狀一

在過去由於採用進口零件進行組裝,16/24進排氣凸輪軸均符合相關技術要求,在2012和2023年度裡開始逐漸採用國產零部件,16/24機型的部件組裝過程中發現進排氣凸輪軸的跳動量均出現超差,工藝要求跳動量≤0.10mm,經人為調整後達到0.12,通過讓步接收後方才進行使用和後續安裝。

2.現狀二

16/24導向滾輪結合組,在裝備過程中均無發現任何安裝問題,在試車過程中,往往發生不明原因的不正常磨損現象。

3.現狀三

16/24氣缸蓋閥座閥線無控制記錄

四、目標設定

1.使16/24進排氣凸輪軸一次交驗合格率》60%。

2.杜絕16/24導向滾輪結合組的不正常磨損現象。

3.設定對16/24氣缸蓋閥座與氣閥貼合的檢查項。

五、原因分析

我們小組成員通過運用頭腦風暴法,運用魚刺圖從人機料法環等五發面進行綜合分析16/24部件中存在問題的原因,具體見下表:

六、要因確認

確認一:人

㈠ 操作人員未完全按照工藝規程進行操作安裝

工藝要求:在16/24凸輪軸的裝配過程中,需先將各凸輪軸與軸頸連線並緊固後,將組合好的凸輪軸吊裝在檢測工裝上,進行個軸頸的跳動量檢測。

實際操作:將各凸輪軸與軸頸連線並帶緊後,將凸輪軸吊裝在檢測工裝上,進行的緊固,再進行測量

是否要因:非要因

㈡ 操作人員是否變動

實際情況:經調查部裝的操作人員基本未變動,均為長期從事部裝工作的員工無新員工加入

是否要因:非要因

確認二:機使用工具是否準確可靠

實際情況:經調查部裝的各項工裝和使用的扭力扳均定期保養和校驗,未發現不符合要求的情況。

是否要因:非要因

確認三:料國產件形位公差是否達標

實際情況:經過對16/24凸輪軸軸頸的全面測量發現,16/24凸輪軸軸頸端麵垂直度超差。

是否要因:要因

確認四: 法工藝檔案是否具體詳細

實際情況:在16/24凸輪軸的裝備過程中,工藝規程內並無寫明其裝備所需過程。(支架的擺放位置,並無要求擺放於哪段軸頸處,由於軸的自身重量可能造成測量資料的變化)

是否要因:要因

確認五:環裝配的環境是否符合工藝規定的

實際情況:在裝配期間,周圍環境無明顯變化,無劇烈震動。

是否要因:非要因

七、制定對策

要因確認之後,小組人員根據要因制定了一些對策

要因一:國產件形位公差未達標

對策:對外協的國產件進行全檢,保證其形位公差

要因二:工藝檔案未具體

對策:確定支架的擺放位置

八、制定鞏固措施

通過qc活動的展開,我們對成果進行了總結,並將對策實施的有效措施納入工藝檔案以及檢驗圖卡中,在操作過程中通過工藝檔案的控制對操作進行規範。

九、總結及今後打算

通過本次qc活動,我們正逐步展開對自己產品不足處的自檢自查,希望不斷通過這類行的活動改進自己的產品,提公升產品質量,降低產品的不合格率,為公司增能降耗獻計獻策。我們將會在今後的工作中繼續努力,並以本次活動作為基礎繼續努力。

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