滄海一粟QC小組成果報告

2021-07-24 08:46:07 字數 3734 閱讀 3114

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中國核動力研究設計院

qc小組成果報告

小組名稱: 滄海一粟

課題名稱: 熱室內金相製樣工藝改進

編寫王斐

校對溫榜

審批劉榮

二oo九年十二月

一、簡介

滄海一粟qc小組於2023年7月30日成立,由中國核動力研究設計院一所熱室的六名人員組成,本qc小組的型別屬於「現場型」。由熱室物性組組長王斐擔任小組組長,由熱室副主任溫榜擔任技術指導,其成員有周雲、姚亮、彭艷華和冷茂林,均為物性組成員。

表1 滄海一粟qc小組成員表

熱室(hot cell)是進行高放射性試驗和操作的遮蔽試驗室,如圖1a所示。它和周圍環境隔絕,以防止射線輻射和放射性汙染。前牆上裝有鉛玻璃或高密度液體的窺視窗,裝有機械手可進行遠距離操作,見圖1b。

熱室後牆裝有鑄鐵門,必要時可以進入,清洗、安裝和拆卸裝置。此外熱室還配備有照明系統、運輸系統、排風系統、排水系統等。運輸系統用於運送物品進出熱室,排風系統使熱室在使用時內部保持負壓,防止放射性氣溶膠和塵埃逸出造成操作前區沾汙。

熱室常用於反應堆燃料元件輻照後檢驗與處理,材料的物理效能測試、機械效能測試及微觀分析,同位素分裝和放射化學實驗等。

熱室物性組主要承擔核燃料及材料輻照後微觀分析、密度測量、輻照腫脹測量等工作,其中金相檢查是微觀分析中非常重要的手段之一。

二、課題選擇

金相檢查是核燃料及材料輻照後效能檢驗的主要方法,製備合格的樣品是金相檢查的關鍵環節,為提高金相製樣的效率,加強小組成員對於過程控制和資料分析的理解,增強質量意識,保質保量完成各項科研任務,結合實際製樣過程中存在的問題,選擇了《熱室內金相製樣工藝改進》作為qc小組活動的課題。

三、現狀調查

金相樣品的製備流程如圖2所示,金相樣品製備首先用220#、600#金剛石磨盤依次磨光、再用9μm、3μm、1μm的拋光碟拋光,在試樣的磨光過程中,需加水冷卻,拋光過程中需用相應粒度的金剛石懸浮液和潤滑液冷卻,在樣品製備完成後,用金相顯微鏡進行金相檢查,若製備合格即完成了該樣品的製備工作,若製備不合格則重新進行製備。在樣品製備過程中,需要用機械手裝夾樣品,在磨拋熱室、金相檢查熱室之間反覆轉運,操作難度大,勞動強度高,需要消耗大量的時間;同時,核燃料及材料的輻照費用相當高,輻照後樣品顯得尤為珍貴,反覆磨製、拋光有可能會造成樣品消耗殆盡,造成不可挽回的損失。

圖3為合格樣品和不合格樣品的**,其中圖3a為合格樣品的**,在製備完成後,樣品表面無大的劃痕,滿足金相檢查要求,而圖3b為不合格樣品的**,樣品表面劃痕較大,不滿足金相檢查要求。

熱室司特爾磨拋機於2023年3月安裝在10#熱室,控制系統安裝在金相前區,如圖4所示。磨拋機可同時對3個樣品進行磨光和拋光,樣品製備的工藝引數如表2所示。司特爾磨拋機的磨光碟和拋光碟與驅動盤的連線方式為磁力吸附,經過長時間的使用發現,在拋光過程中拋光碟經常打滑,不能實現對3個樣品同時進行3μm和1μm的拋光,製備3個樣品的時間需要240分鐘。

通過對以往製備樣品的記錄進行統計,製備樣品的合格率約為66%,也就是每製備3個樣品時,有乙個樣品不合格,因此,製備3個合格樣品需要的時間為320分鐘,試樣製備效率低,金相耗材消耗大,影響了專案實施的進度,同時也加大了成本。

表2 樣品製備工藝引數

四、目標設定

針對熱室金相製樣工藝現狀,製備3個合格樣品的時間為320分鐘,平均每製備3個合格樣品時,因不合格樣品的返工而造成的無效工作時間約為80分鐘,如果消除或減少返工現象,製樣效率便可大幅度提高,另外通過改進,若能實現3個樣品同時拋光,可使樣品製備時間提高至180分鐘製備3個合格樣品。因此,設定目標為由原來240分鐘製備3個樣品(320分鐘製備3個合格樣品)提高至180分鐘製備3個合格樣品,使金相製樣效率提高30%以上。

五、原因分析

目前,熱室內金相樣品的製備還存在一些問題,主要是製樣效率較低,金相耗材消耗大,主要從「法」、「環」、「 機」、「人」四個方面進行了分析:

1、「法」:工藝引數制定不合理,使樣品製備時間長,效率低。

2、「環」:由於熱室內特殊的操作環境,試樣製備需要用機械手操作,製備過程只能從窺視窗進行觀察,因此,在製備過程中由於清洗不徹底造成粗砂粒帶到粒度較小的磨光/拋光碟上,造成試樣劃痕太深,延長了後續工作的時間。

3、「機」:在試樣的製備過程中,拋光碟容易打滑,這是由於拋光碟底面為不鏽鋼表面,摩擦力不夠,在3μm拋光時每次只能拋光2個樣品,1μm拋光時每次只能拋光乙個樣品,浪費了金剛石懸浮液也消耗了時間;600#磨盤和9μm拋光碟之間的跨度太大,造成較大的劃痕,延長了後續工作的時間。

4、「人」:人員操作時間長,使樣品清洗、更換磨/拋光碟的操作時間過長。

圖5 金相樣品製備效率低原因分析

六、要因分析

根據圖5中的原因進行分析,針對每乙個原因進行了試驗,確定影響熱室金相製樣效率的要因,具體確定過程如下:

1、工藝引數的調整

在2023年8月18日針對原來的樣品製備工藝,進行了第一次引數的調整,由於設定不合理,樣品製備未完成。在2023年8月27日進行了第二次工藝引數的調整,樣品製備完成後,用金相顯微鏡進行檢查,檢查結果如圖6所示,從圖中可以看出仍有較大的劃痕出現,說明工藝引數設定不合理不是樣品製備質量差、效率低的主要原因。

2、磨/拋光碟清洗不徹底

由於磨/拋光碟清洗不徹底,有時砂粒會粘在拋光碟的絨毛內,在樣品表面產生較大、較深的劃痕,經過試驗,在每道磨/拋工序的最後1分鐘,用水沖洗磨/拋光碟,製備完成後經顯微鏡檢查,樣品表面較大的劃痕減少如圖7所示,說明用流動的水沖洗磨拋盤,能有效的減少了砂粒粘在磨拋盤上,因此磨/拋盤清洗不徹底是造成樣品製備效率低的主要原因之一。

3、磨光/拋光碟的跨度太大

在徹底清洗磨/拋光碟後樣品表面依然有劃痕,經課題組成員分析,可能是由於磨光和拋光之間的粒度相差較大,因此增加了1200#金剛石磨盤,有效的減少了試樣拋光的時間和金剛石懸浮液的使用量,製備完成後經顯微鏡檢查,滿足金相檢查的需要(如圖8所示),說明磨/拋光碟的跨度大也是造成樣品製備效率低的乙個主要原因。但金相製樣的效率還是比較低,製備3個合格樣品需要210分鐘。

4、拋光碟底面太光滑

針對拋光碟太光滑的原因,經過反覆試驗得出在安裝3μm拋光碟時,先將驅動盤空轉1分鐘,放上拋光碟,然後裝上2個樣品,拋光1分鐘後再裝上第3個樣品,對於1μm的拋光碟操作步驟相同,但每次只裝1個樣品,用這樣的方法製備3個合格樣品的累計時間為180分鐘,大大提高了樣品製備的效率,說明拋光碟底面太光滑是造成樣品製備效率低的主要原因。

5、人員操作時間長

操作人員嚴格按照操作規程進行,操作時間與機械手操作熟練程度有關,可以通過培訓提高操作技能,不是造成不合格樣品和製樣效應低的主要原因。

經過以上分析,得出造成樣品製備效率低的主要原因為表3所示。

表3 要因分析表

七、對策制定

針對導致製樣效率低的主要原因進行分析,提出了能夠實施的對策,能提高工作效率。制訂的對策表如表4。

表4 對策表

八、實施對策

2023年8月1日,在磨光工序的最後1分鐘,調大冷卻水的流量,用水沖洗拋光碟,很大程度的避免了粗的砂粒帶到粒度較小的磨/拋光碟上,製備完成的樣品表面較深、較大的劃痕消失。

2023年9月14日,磨光/拋光碟的跨度太大,在磨光碟和拋光碟之間增加1200#磨盤,製備完成後,樣品表面劃痕消失,滿足金相檢查要求。

2023年9月25日,更換3μm和1μm拋光碟前,對驅動盤進行空轉甩乾,然後再安裝拋光碟,實現了3個樣品同時拋光,有效的減少了樣品製備的時間,提高了工作效率。

九、效果檢查

1、操作時間

對工藝引數進行了更改,更改後的工藝引數如表5所示,從表中資料可以看出,改進後製備3個合格的金相樣品需要180分鐘,比改進前減少了140分鐘,使製樣效率提高了43%,完成了制定的目標。

表5 改進後製樣工藝

2、對人員和機器的影響

QC小組成果報告書

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