南鋼燒結工程單機試車方案

2021-12-20 23:15:59 字數 5598 閱讀 4494

1、工程概況

本方案包括燒結工程(a標段)之燒結冷卻系統、主抽風除塵系統、迴圈水幫浦房及軟化水系統、機尾整粒除塵系統及焦-2、返-3、成-1膠帶運輸機。主要裝置有燒結機、環冷機、環冷風機、主抽風機、機尾除塵風機、整粒除塵風機、膠帶運輸機、刮板輸送機、加濕機、鬥提機等。

2、編制依據

2.1裝置隨機檔案、裝置使用說明書;

2.2國家現行有關規範、規程;

2.3中冶長天國際工程有限責任公司設計圖紙;

3、編制說明

本方案共分5個部分:①焦-2、返-3、成-1膠帶運輸機②燒結系統③主抽風、除塵系統④機尾整粒除塵系統⑤迴圈水幫浦房及軟化水系統。

4、單機試運轉組織機構

4.1單機試運轉領導小組

組長:吳俊卿

副組長:吳俊祥、何生章、陳其芳

組員:王文傑、趙志勇、王勝軍、賈立賓、藏海軍、

4.2安全負責人:王曉立、王文傑、韓學山

4.3系統試運轉人員組織

4.3.1焦-2、返-3、成-1膠帶運輸機

指揮:王文傑

副指揮:趙志勇、賈立賓、何生章

技術人員 :機械:李慶東、趙鵬舉

鉗工、管工、電工、焊工、除錯工:10人

4.3.2燒結冷卻系統

指揮:吳俊祥

副指揮:趙志勇、王勝軍、藏海軍

技術人員 :機械:何生章、趙鵬舉、李東

鉗工、管工、電工、焊工、除錯工:25人

4.3.2主抽風、除塵系統

指揮:吳俊祥

副指揮:王文傑、賈立賓

技術人員 :機械:李慶東、李東、何生章

鉗工、管工、電工、焊工、除錯工:20人

4.3.3機尾整粒除塵系統

指揮:吳俊祥

副指揮:趙志勇、賈立賓

技術人員 :機械:何生章、趙鵬舉、全勇剛

鉗工、管工、電工、焊工、除錯工:15人

4.3.4迴圈水幫浦房及軟化水系統

指揮:吳俊祥

副指揮:趙志勇、何生章

技術人員 :管道:王少卿

鉗工、管工、電工、焊工、除錯工:10人

5、單機試運轉前準備及試運轉條件

5.1單機試運轉前準備

5.1.1所有裝置試運轉現場必須清理打掃乾淨,確保現場清潔、道路暢通。

5.1.2試運轉現場劃出警戒線,與試運轉無關人員不得進入現場。

5.1.3參加試運轉人員必須熟悉裝置說明書和有關技術檔案及規程、規範,了解裝置效能,掌握操作程式、方法和安全條例。

5.1.4認真檢查裝置安裝是否牢固,潤滑裝置是否完好,加油油位是否合理。

5.1.5檢查清理裝置上的雜物,將裝置擦試乾淨,保證裝置清潔、無卡堵。

5.1.6備齊試運轉所用各種工具、計量器具、記錄**等。

5.1.7試運轉中有可能發生火情的部位必須備足消防器具。

5.2試運轉條件

5.2.1裝置及電氣、儀表、安裝完畢;

5.2.2基礎及各部聯接螺栓緊固;

5.2.3電動機、減速器、軸承座潤滑部位已按規定加入潤滑油;

5.2.4電氣訊號、電氣控制保護、絕緣符合電氣說明書的要求;

5.2.5手動盤車,無異常現象;

5.2.6電機接線正確,接地良好;

5.2.7傳動聯接處安全可靠;

5.2.8緊急事故開關靈敏、有效;

5.2.9冷卻水系統管道已接通並試壓合格。

6、試運轉方案

6.1焦-2、返-3、成-1膠帶運輸機單機試運轉

6.1.1主要內容

焦-2、返-3、成-1膠帶運輸機各1臺

6.1.2皮帶機單機試運轉

帶式膠帶輸送機各部件安裝完畢後,進行單機空載試運轉以乙方為主,甲方及監理有關人員參加。

6.1.2.1試運轉步驟

(1)點動電機,確認電機轉動方向。點動電機前對裝有耦合器的驅動單元,可讓耦合器暫不充油,不帶耦合器的驅動單元可先拆開高速軸聯軸器。

(2)電機在正確轉向下連續運轉2小時,膠帶輸送機連續運轉2小時。

6.1.2.2合格標準

(1)運轉部件無相蹭現象,特別是與輸送帶不得相蹭。

(2)輸送帶無跑偏,跑偏量不超過頻寬的5%。

(3)檢查裝置各部分無異常聲音和異常振動。

(4)減速器、液力耦合器以及其他潤滑部位無漏油現象。

(5)檢查潤滑油、軸承等處溫公升不超過40℃。

(6)制動器、各種限位開關、保護裝置等動作靈敏可靠。

(7)清掃器刮板與輸送帶接觸良好。

(8)拉緊裝置執行良好、無卡死現象,輸送機啟動和執行時,滾筒不打滑。

(9)基礎及各部件聯接螺栓無鬆動。

(10)輸送帶執行時,邊緣與託輥側輥端緣距離小於30mm。

6.2燒結冷卻系統單機試運轉

6.2.1燒結機單機試運轉

360m2燒結機單機試運轉包括:驅動裝置試運轉,圓筒給料機試運轉、九輥布料機試運轉、混合料及鋪底料閘門試運轉、閥門風箱試運轉、尾部移動裝置試運轉、潤滑系統試運轉、燒結機整機空負荷試運轉。

試運轉按下列步驟:試運轉前的檢查檢查確認—電動機單獨試運轉—點動試運轉—連續試運轉—試運轉後的檢查處理

6.2.1.1驅動裝置試運轉

(1)試運轉前檢查

a.柔性傳動裝置安裝完畢,用手盤動輔助減速機的高速軸,應轉運靈活,無卡阻現象。

b.各部位無損傷、異物,並與周圍裝置或裝置無干涉。

c.螺栓全部緊固,定扭矩聯軸器和制動器的安裝與除錯符合圖紙、資料的規定。

d.潤滑油品種正確,油位正常,各軸承潤滑脂到位。

(2)電機按不同轉速運轉2小時,檢查轉向、轉數、電流、軸承溫度應正常。

(3)將電機與減速機相連

(4)啟動電機,以最低轉速320r/min,正、反各運轉3~5分鐘,並檢查:

a.運轉中各部分無異常聲音和異常振動。

b.頭輪運轉平穩,無任何干涉。

c.制動器制動迅速可靠。

d.各潤滑部件無異常現象。

(5)將電機由低速調至高速(320~960r/min),正反各執行1~2小時,進行確認。

a.運轉中各部位無異常聲音和振動。

b.電機電流無異常。

c.定扭矩聯軸器無打滑報警。

d.柔傳各處溫度正常,行程開關無超限報警現象。

e.制動器能迅速可靠制動。

(6)試運轉後處理

a.修復試運轉造成的損害部位。

b.緊固鬆動的聯接螺栓。

c.補充潤滑油、脂,對滲、漏油處進行處理。

6.2.1.2圓筒給料機試運轉

(1)檢查確認:a.各部分無損傷、異物,與周圍裝置裝置無干涉。

b.全部螺栓已可靠緊固。

c.減速器油位正常。

d.各軸承處已集中供脂或人工給脂。

(2)電動機按低、中、高三種速度各運轉1小時,檢查轉向、轉速、電流及軸承溫度應正常。

(3)聯接電機聯軸器,以最低轉速320r/min運轉1分鐘,檢查確認。

a.運轉過程中無異常聲音和振動。

b.漏斗下部的橡膠板和清掃器的橡膠板同輥面接觸均勻,不宜過緊。

c.微調閘門在動作範圍內不應與輥面接觸。

(4)將主閘門開度設定為50mm,按以下轉速和時間運轉。

320r/min:1小時

640r/min:2~4小時

960r/min:20~30分鐘

運轉中檢查應無異常聲音和振動、無相互干涉現象發生,電機電流和軸承溫度應正常。在各種速度下先每隔10分鐘測量一次電動機的電流和各部軸承的溫度,然後每隔半小時測量一次,當發現所測電流或溫度異常時,應立即停止運轉,查明原因並妥善處理後方能重新開機,並計時。

6.2.1.3九輥布料器試運轉

(1)檢查確認:

a.各部位無損傷及異物。

b.全部螺栓已可靠緊固。

c.各潤滑部位填充了潤滑油、脂。

(2)單轉電機、電流及軸承溫公升應正常。

(3)聯接聯軸器,以最低轉速480r/min,運轉1分鐘,應:

a.無異常聲音和振動。

b.輥子轉運平穩。

c.用手觸控減速器外殼無異常振動。

(4)按以下轉速和時間連續運轉

480r/min:1小時

960r/min:2~4小時

1440r/min:10~20分鐘

轉速變換應在運轉至穩定狀態時分階段進行,且只有當上一階段沒有異常時才能進行下一階段的變換。

運轉中檢查應無異常聲音和振動,無相互干涉現象發生,電機電流和軸承溫度應正常。

6.2.1.4混合料及鋪底料閘門試運轉

(1)試轉前確認:

a.閘門各部分沒有損傷。

b.料斗內沒有異物。

c.各部間隙應均勻一致。閘門的動作範圍內沒有干涉,

d.軸承內已經填充了足夠的潤滑油、脂。

e. 微調閘門之間沒有接觸。

f. 各部位螺栓已可靠緊固。

(2)轉運手輪

a.閘門開閉應靈活,移動距離應一致。

b.微調閘門應上、下移動靈活,無卡阻現象存在,移動距離應一致。

6.2.1.5風箱閥門試運轉

(1)試運轉前檢查確認

a.閥門連桿及電動執行器各部位無異常。

b.在閥門的動作的範圍內,連桿與周圍裝置無任何干涉。

c.連桿長度已調節適當,且防鬆螺母已可靠緊固。

d.各潤滑部位已充填潤滑油、脂。

(2)人工操作電動執行器上的手輪手動試運**

a.閥門開、關靈活,實際開度與指示的開度應一致。

b.在閥門全開、全閉時,電動執行器內的行程開關動作正常。

c.到達全開、全閉位置後,繼續操作手輪,過極限行程開關應動作。

(3)啟動按鈕,按順序逐台操作,並進行以下確認:

a.閥門的開、關與實際動作方向一致。

b.閥門開、關靈活,無干涉現象。

c.電機電流正常,無異常聲音和振動。

6.2.1.6尾部移動架試運轉

(1)運轉前檢查:

a.各部位無異常,臨時固定等已拆除,移動範圍內無干涉。

b.平衡重錘配重一致。

c.尾部移動架行程極限開關定位正確。

(2)同時操作兩側的千斤頂,直至千斤頂全部推出。

a.移動架各部分同周圍裝置無任何干涉。

b.移動架行程極限開關無動作報警現象。

c.兩側千斤頂的行程應完全一致。

6.2.1.7燒結機主體試運轉

(1)運轉前檢查

a.燒結機周圍無異物,台車執行軌道上無擋塊或異物。

b.乾油潤滑系統已經運轉合格,並已給脂到位。

c.鋪底料層調節閘門,距台車篦條麵50mm,平料板高度調整到距台車篦條麵700mm;點火裝置的隔熱板調整到台車篦條麵700mm以上;定扭矩聯軸器打滑力矩設定為400n/m。刮油裝置的刮板置於非工作位置;尾部移動架的平衡錘在單機試運轉過程中已調整妥當

(2)將電機轉速設定為320r/min,以機側手動方式,運轉1~5分鐘無異常後,再以此轉速執行30分鐘,檢查確認。

a.台車執行平穩,無衝擊和異常聲音及振動,無與相鄰裝置或裝置不發生干涉。

b.電機電流正常,定扭矩聯軸器的打滑控制和柔性傳動裝置,過扭矩控制無報警現象發生。

(3)按以下轉速和時間進行試運轉

320r/min:6~8小時

646r/min:2~4小時

960r/min:1~2小時

試運轉觀察台車運**況,產生跑偏要及時糾正,當台車向行進方向的右側跑偏時,則把調整側軸承向頭部移動;如果向左側跑偏時,則向尾部移動,調整用油壓千斤頂進行,軸承的移動量視台車運**況,以每次0.5mm為單位調整。

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