煉鐵作業部5月1#爐檢修
施工方案
批准:審核:編制:
編制單位:北京首建裝置維修****
編制日期:2012 年 4 月 26 日
目錄一、工程概況3
二、施工組織體系3
三、施工內容及方案4
四、施工安全措施8
五、質量保證及措施9
六、環保措施10
七、機具、材料、勞動力計畫安排11
八、成品、半成品保護措施12
一、工程概況
(一)工程概況
煉鐵部1#高爐經過一段時間生產,有些裝置已存在一定的隱患,因此煉鐵部決定停產20小時,部分裝置進行強化檢修,從而提高生產,為完成今年的生產任務打下乙個良好的基礎。我分廠對這次檢修高度重視,精心組織,專心施工,高質量的完成任務,為樹立我分廠的形象,為爭取更大的市場做出我們積極的努力和貢獻。
(二)編制依據:
1、現場勘察
2、《工業金屬管道工程施工及嚴守規範》gb 50235-97
3、《機械裝置安裝工程施工及驗收通用規範》gb 50231-98
4、《現場裝置、工業管道焊接工程施工及驗收規範》gbj236-82
5、類似高爐檢修經驗
二、施工組織體系
(一)施工組織體系
(二)施工計畫管理
1、制定檢修施工方案,要滿足質量標準要求,檢修要嚴格按方案執行。質量標準執行國家規範標準和圖紙要求,同時執行內控標準,以提高質量。
2、焊工要經過專門培訓,持證上崗。要嚴格按標準和工藝施焊。要有焊工編號,焊介面的質量情況要專人準確及時填寫。
3、嚴格執行3級檢查制度,上道工序不達標準不得進入下道工序施工。
4、專職人員負責施工計畫管理,統籌安排。
5、根據檢修計畫落實勞動力、機械、裝置、材料和構件, 按計畫
組織進場。特別要明確各專業間的插入時間,為下道工序創造條件。
6、及時協調解決各專業之間的配合檢修,合理安排,保證檢修質量
的不斷提高。
7、計畫實施過程中發現與實際不符、不妥之處需要修改,要及時相配合人員反饋,並分析出原因,做出詳細修改方案。
8、將質量控制目標進行分解,落實到班組和工種,將質量情況做為考核分配的重要依據。
三、施工方案
(一)檢修內容:
1、爐頂:更換放散閥5個,其它放散閥更換連線銷軸及鴨嘴
2、爐頂:南北料罐襯板補焊料磨料
3、爐頂:檢查(補焊)布料溜槽襯板及壓板
4、爐頂:更換布料溜槽(視情況而定)
5、值班室:更換東南十字測溫裝置1套
6、值班室:更換爐頂打水2系列(4個)噴頭
7、看水:爐皮加扣碗補焊
8、看水:更換8#鵝頸管
9、熱風:打1#、2#爐球頂大蓋處理溫度高
10、熱風:熱風擴容氮氣管道接點
11、熱風:熱風擴容助燃空氣管道安裝短節並卡盲板
12、熱風:熱風擴容dn700混風管道u型管
13、衝渣:更換渣溝部分襯板及拉筋更換,並補焊襯板合金及固定刀把加固
14、衝渣:更換進東西攪籠渣溝溝板槽子
15、衝渣:東西攪籠下料庫更換耐磨檔皮並補焊合金
16、衝渣:更換南場dn700電動閥,dn700手動操作閥各1臺,更換北場dn700手動操作閥1臺,更換北場dn700電動閥1臺
17、衝渣:更換1#冷卻塔dn450手動閥1臺,冷卻塔dn700電動閥1臺
18、衝渣:更換2#3#衝渣幫浦出水手動保護閥個1臺,更換1#2#3#衝渣幫浦進水dn600閥各1臺
19、衝渣:東南北三場管道打人孔清理管道閥門
20、衝渣:衝渣幫浦站dn700衝渣母管打盲板檢查清理
21、衝渣:加藥裝置增加一根89mm輸送管道
22、衝渣:更換東場噴嘴及孔板面板
23、衝渣:更換3t抓斗大車主動輪及主動輪減速箱、被動輪
24、衝渣:更換1#2#3#衝渣幫浦偏心變徑管道
25、衝渣:渣1皮帶包括轉運站伴熱管全部更換
26、除塵:爐前冷乾機冷卻水管改造
27、除塵:料倉除塵風機**做動平衡,緊固風機葉輪,緊固地腳螺栓,補焊風機葉輪
28、除塵:爐前1#風機**做動平衡並補焊葉輪
(二)檢修分工及人員配置
1、根據每項工作的不同性質配備責任心強、技術力量過硬的專業人員負責此項檢修的組織管理工作。
2、根據每項工作的體情況布置相應的人員施工。
(三)檢修準備:
1、檢修人員根據檢修專案與生產配合人員進行聯絡,確認專案及工作量,現場了解工作環境,熟悉,掌握施工條件等。
2、根據所承擔的專案討論檢修方法,檢修措施,制定檢修進度。
3、 落實備件,備品,材料等的質量情況,確定運輸方案。
4、準備檢修用電,檢修工具,機具,運輸裝置等,並盡量把材料、工具等提前運到施工現場。
5、根據工作量的情況,安排過硬的施工人員進行施工。
6、根據所承擔專案的特點,認真研究,制定切實可行的檢修臨時安全措施,在檢修過程中認真貫徹執行,並要有認真的監督檢查。
7、與煉鐵廠簽定檢修安全動火協議,檢修動火前要辦動火證,確認
無誤後再開始施工。
8、進入煤氣地區工作前,要經過有害氣體防護站人員檢測,確認符合施工條件。
(四)質量要求:
確保檢修質量優良,達到配合人員的滿意和認可。
(五)重點施工步驟及注意事項:
1)更換530放散閥
1、準備更換的放散閥備件提前運到現場
2、高爐停風後,對均壓放散系統管道內的氣體進行放散、置換。經有害氣體防護站人員現場取樣檢測,確認達到施工條件後,再開始施工
3、關閉液壓油缸及潤滑點的進出油管截門,拆開油管活接頭,將油管口困扎密封好。
4、將放散閥門兩端的管道進行臨時支撐、固定。
5、在閥體上方設定吊裝工具。閥體用吊裝工具吊住。
6、拆除平口、立口法蘭螺栓,撬活閥體後,將舊閥吊起拆除
7、清理法蘭口,密封墊兩面抹密封膠,先裝好平口密封墊。將新閥吊裝到位,平口、立口同時對正,安裝並緊固平口螺栓。先穿立口法蘭下半圈螺栓,插入立口密封墊,再穿其餘螺栓並緊固立口螺栓
8、連線液壓油管、潤滑管道,並保證其管內暢通,無雜物。
9、開啟幹油管截門,首先開動幹油幫浦打油,使潤滑點見油
10、開動液壓系統,進行放散閥手控開關試動
11、開啟檢查孔蓋,液壓開閥,檢查密封膠圈壓痕。確認密封膠圈壓痕合格後,更換密封墊,蓋好檢查孔蓋
12、拆除管道的臨時支撐固定措施,拆除吊裝工具。清理施工現場。
13、進行單體和聯鎖試車
14、高爐送風後,檢查法蘭及密封口有無洩漏。處理發現的問題。
2)更換鵝頸管
鵝頸管更換1套:先期製作密封保護套1個,查對備件。安裝新件時各部密封及螺栓緊固,按標準施工。
1、先將外部盒子拆除
2、盒子拆除後拆連線螺栓,同時用吊裝工具將鵝頸管吊住
3、拆除鵝頸管本體,將新鵝頸管吊起
4、緊固連線螺栓,防止漏風
3)更換布料溜槽
1、孔蓋吊點使用原設計吊點,由於孔蓋是傾斜安裝的,要使用2臺10t倒鏈、兩根8公尺長∮25㎜以上的鋼絲繩扣,繩扣用4個10t卡扣與孔蓋的4個吊點相連線崩上勁。
2、拆除大方人孔上的緊固螺絲。2臺10t倒鏈打起。將大方人孔吊起。在大方人孔的東北側上方,栓掛2臺5t倒鏈,將大方人孔蓋移開,達到施工條件。
3、聯絡崗位將布料溜槽旋轉調整到水平位置,將檢修平台與溜槽鋪設好,設立欄杆,外部進行焊接加固住平台。
4、設立吊裝布料溜槽的吊裝工具,利用捲揚機設定3-3滑輪組,通過三角人孔將此中心滑輪組放置爐內,為主吊溜槽的機具,外部利用爐頂天車配合為輔助機具,共同完成布料溜槽的拆裝工作。
5、拆除平台。
6、回裝大方人孔。大方人孔回裝與拆卸順序相反,使用的工具一樣。
7、進度安排:總體時間20小時。
(1)平台蓋板拆除2小時 ,大方人孔蓋拆移2小時。
(2)溜槽更換6小時
(3)大方人孔蓋回裝8小時。
(4)恢復平台梯子、欄杆2小時。
4)更換十字測溫
1、 十字測溫拆除時聯絡計控將電氣部分拆除,拆除後再將4根冷卻水管保護性拆除方可施工。
2、 十字測溫長約6公尺法蘭螺栓連線,拆除時將十字測溫的4個方向固定,上方用2噸倒鏈做主吊具,左右也用2噸倒鏈做吊具拆除時牽引用。下方用5噸倒鏈固定十字測溫保持平衡防止十字測溫翻轉損壞備件。
3、 十字測溫螺栓間斷拆除留一條拆一條逐一拆除。
4、 以上工作準備完成後,還需要在爐體鋼結構梁上設乙個輔助吊點主吊具2噸倒鏈。用來拆除安裝銜接十字測溫使用。(結構梁距十字測溫4公尺處)。
5、 十字測溫安裝時,對好十字測溫的方向,墊片安裝上,用輔助吊具將其吊起與拆除同理用左右的2噸倒鏈牽引安裝,吊點設在爐皮上。
6、 十字測溫安裝一半時,須將下方5噸倒鏈掛上,保持平衡。2噸倒鏈牽引逐步安裝。
7、 安裝完成後將冷卻水管恢復,再聯絡計控安裝電氣接線。
四、施工安全
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1 合成爐檢修施工方案 鹽酸工段1 合成爐底節發生滲漏,需要外協進行檢修。檢修工作前準備工作由鹽酸工段負責,檢修工作由 安裝公司負責施工,檢修後試壓試漏工作由鹽酸工段負責。為保證此次施工的安全進行,特制定本施工方案 一 風險分析及安全控制措施 1 由於合成爐是危化品 易燃品反應裝置,如果置換不合格,...
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