電裝電調實習報告

2021-09-28 07:55:25 字數 4005 閱讀 7152

目錄:一、實驗內容 3

二、實驗要求 3

三、實驗原理 4

四、元器件的檢測 5

五、電路板的製作 6

六、元件的焊接 9

七、電路的檢測除錯 10

八、實習體會 10

七、實習的改進意見和建議 11

時間過得很快,又迎來第二次實習,我滿懷熱情,專心完成每一項任務,攻破每乙個難關,下面就讓我敘述這次的實習過程和心得

吧。一、實驗內容

15w純甲類功率放大器電路的裝配與除錯

二、實驗要求

(1) 掌握常用電子器件的種類、效能、選用原則及質量判別

(2) 掌握電子產品裝配工藝

(3) 初步學會印刷或雕刻電路板的製作。

(4) 學會簡單電子小產品的裝配和除錯

(5) 在上次電工實習的基礎上,更熟練掌握焊錫原理及手工焊接工藝技術

三、實驗原理

電路原理圖如上圖所示,其是由vt1、vt2組成差動放大電路,每管靜態電流約為0.5ma。r3為vt1的集電極負載電阻,vti與推動級vt4之間為直接耦合。

輸出級由兩隻型號相同的npn型大功率電晶體vt5、vt6組成,而沒有採用互補對稱推挽電路。輸出管vt6對於負載(揚聲器)來說是共發射極電路,而vt5則是射級輸出電路,因此是不對稱放大。但實驗表測試表明,整個放大電路在取消大環負反饋(將r5短路)時的開環失真卻很小,而且主要是偶次諧波失真。

vt4為集——射分割式倒相電路,分別由其集電極和發射極輸出一對大小相等、方向相反的訊號。vt4對於輸出管vt6來說為射級輸出電路,電壓放大倍數小於1。因此推挽放大的上臂是由一級共射放大電路(vt4)和二級射級輸出電路(vt3\vt5)構成的,而推挽放大的下臂是則由一級射級輸出電路(vt4)和一級共射放大電路(vt6)構成,可見是不對稱的推挽放大電路。

該樣機各管b值如下:b1=b2=110,b3=50,b4= 90,b5=70, b6=90.也就是說,要把b值較大的管子優先安排為vt4、vt6。

該功放電路的開環電壓放大倍數約為504,閉環電壓放大倍數由r4、r5決定,約為15.7。甲類推挽功率放大電路的理論最高效率為50%,該樣機實測最大不失真輸出電壓的有效值為11v,折合成輸出功率約為15w(8歐),靜態功耗約為40w,因此最高效率為37.

5%。四、元器件的檢測

電路板製作工具及材料(電烙鐵、焊錫、單面覆銅板、導線、元件清單)、+—17v直流電源、函式訊號發生器、雙蹤示波器、頻率計、交流毫伏表、萬用表、刻板機、打孔機。

元器件的檢測清單:

五、電路板的製作

1、根據原理圖畫出pcb圖

(1)確定尺寸:考慮到本電路選用元件器數量較少及元件器體積小,確定電路板的尺寸為(單面板)11mm x 90 mm

(2)布局:

1)均勻分布,既有定位作用的元件先固定在邊緣。

2)具有核心作用的元件先固定。

3)高低電平相差懸殊的要分開,最好垂直分布。

4)輸入輸出避免平行放置

5)數字地、模擬地分開。

6)畫圖離邊緣超過3mm。

(3)佈線:

電源線:2mm,地線:2.5,訊號線:2.5

(4)焊盤:2.5mm

(5)注意事項:

1) 標識不能重複命名,正負極標識清楚

2) 佈線的時候線彎轉的角度大於90

2、電路板的雕刻

(1)雕刻說明:

覆銅板是在絕緣基板(環氧樹脂玻璃纖維)上貼上覆蓋一層導電的銅膜。從雕刻加工上看:製作一張線路板的過程,就是利用雕刻的方法,把線路板上多餘的不必要覆銅部分或全部銑去。

這一過程比傳統利用手工雕刻或者化學腐蝕,要快,衛生,質量也高。

(2)雕刻步驟:

1)軟體操作:用protel軟體設計原理圖和pcb電路圖,pcb電路**件為雕刻原檔案。利用protel軟體,將pcb圖生成gerber(光繪檔案),再將光繪檔案,通過路徑生成軟體(coppercam)生成雕刻路徑檔案、鑽孔路徑檔案。

2)硬體操作:要完成一張pcb電路板的製作,第一步, 根據pcb外框大小,厚度,單、雙面工藝,選擇對應的覆銅板材料;第二步,根據pcb設計的最小線徑和間距,選用不同精度的刀具,電腦根據軟體將需要的部分保留、不需要的部分銑去,雕刻機自動完成隔離、銑空工藝加工;第三步,根據pcb設計的元件孔徑、安裝孔徑,選擇對應孔徑的鑽孔鑽頭,讓鑽孔鑽頭按數控鑽孔座標位置鑽孔,雕刻機自動完成數控鑽孔工藝加工;第四步 ,根據pcb雕刻檔案的外框大小雕刻機自動銑邊,或者手工切邊。 雕刻pcb檔案經過我們處理後輸出的控制檔案, pcb 雕刻機控制系統在雕刻檔案的控制下,分別完成雕刻隔離、雕刻銑空、數控鑽孔、切邊工藝加工,雕刻機在覆銅板上刻繪出精細的pcb電路。

pcb如下圖:

3)注意事項

1)pcb檔案要經過幾次轉換才能生成雕刻檔案,所以 protel要用正規版本軟體,否則,檔案轉換過程中,會丟失資料或出錯,如鑽孔和焊盤不對位。

2)設計時pcb圖的最小線徑和間距一定要設定。因為,設定後,線路一致,電路圖美觀;雕刻選用刀具方便,雕刻效果一致、美觀,電路板好用。元件密度不大的電路板,可將線徑和間距設定大一

點,雕刻成本就可低一點。

六、元件的焊接

(1)清潔元器件

(2)安裝元件

注意事項:電阻要注意將環色方向保持一致,安裝高度適當;電容要注意它的極性。

(3)選擇合適的助焊劑

(4)加熱電烙鐵焊接。(注意:烙鐵的溫度控制在200-300°之間)

(5)檢查和整理

檢查有無插錯元器件、漏焊、及橋連,元器件的極性是否正確

及印刷電路板上是否有飛濺的焊料、剪短的線頭等。

(6) 檢查焊點

包括虛焊和假焊、拉尖、橋連、空洞、堆焊、銅箔翹起、剝離

七、電路的檢測除錯

除錯一:在經過仔細經過焊接後,同組人員吳紹啟同學也做好了電源,並借來變壓器然後我們就按照電路接法,功放的輸入接入+17,-17,同時接地,輸出接到音響。首先我們將變壓器的輸出調為-17—+17之間,然後插上電源。

但是第一次,連二極體都不亮。當時就馬上檢查電路圖,對照pcb,根據實物連線方向,將每個器件一一檢查過去,直至當天晚上1.30,才檢查出來,原來是vt3、vt4、vt5、vt6都接反了。

然後,我將其換回。拿去測試,可以聽到歌聲了。不過老師說,要看輸出的波形,放大的範圍為0.

3-20v之間才算完美除錯二: 第二天,去到實驗室,調好示波器和訊號發生器,接好電路,除錯時,發現,放大範圍才為4v-15v,這個很不理想。回去仔細檢查和思考,發現當時只接了乙個r9為1.

8歐,而實驗要求的r9為0.255歐,相差甚遠。於是我把兩個r9同時併聯進去。

這樣可以把r9的值減小一半,更接近0.255歐。然後經過除錯,發現果然有效,放大的範圍為3v到19v.

限於元器件的條件,只能做到這個範圍了。

八、實習體會

在焊的過程中,我們組遇到很多問題,比如焊接技術不成熟,我們在焊的時候,有時出現浮焊、橋接、虛焊,特別是橋接的時候,我們焊那個焊點很糟糕,很不美觀,有時還要重複幾次才能修復;在連線電池時,線的長短選擇不當,導致浪費時間去修改;在除錯過程中,剛開始沒讀數,經過檢查,原來是有一條線未接好;另外在除錯中,調不了零,經過檢查,我們調整可變電阻和機械調零,最終解決了。這次實習使自己增長不少知識,比如在焊的過程中,要特別注意安全,防火、防電;在焊的過程中要注意通風以防中毒;另外增強了自己的合作意識和動手能力,只有合作,才能發揮更大的力量從而解決所遇到的困難;除此之外,遇到問題時,如果解決不了,懂得及時與其他組的同學討論,或者向老師詢問,即學會交流。有時我們有點過於急躁,但是我們還是有條不紊的完成了任務。

通過這次實習,我了解了一些電子產品,認識到各種儀器及他們的功能和使用方法。在實習過程中不斷提高自己的動手能力之餘也體會到了實踐的樂趣。同時,在操作過程中,懂得了我們應該注意什麼才能保證操作的可靠性和正確性。

以後我會更加努力學習,為以後的實習打好基礎,並且在這個基礎上,我將會自己動手去焊一些零件,加強專業知識的學習,將實習所學到的知識與自己本專業的知識相結合起來,學以致用。同時學會查詢問題,解決問題,甚至研究問題。

七、實習的改進意見和建議

總的來說,這次實習不錯的,不過還有些不足,在這裡我提出自己的意見和建議:

(1)在實習前,實驗組應提前準備好各種器材和零件

(2)學生與老師應多交流意見

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